基于躺井背景下的精细油藏管理与开发工艺优化探讨

2019-12-05 02:44王佳伟
商情 2019年46期
关键词:精细管理工艺优化

王佳伟

【摘要】针对在油藏开发生产过程中躺井及其原因分析,通过精细油藏管理措施,促进开发工艺优化,不断提升油藏开发质量与水平。

【关键词】油藏开发 精细管理 工艺优化 躺井

在油藏开发生产过程中,躺井率近年来呈下降趋势,但从躺井月份看,每年冬季和春季是躺井多发季节,主要是受气温和换季影响,油井杆卡、断脱发生较多,其次是受电检停电、雨季影响等导致油井出砂卡、油稠卡等。本文拟结合某区块油藏开发实际,重点围绕躺井治理,促进油藏精细管理,优化开发工艺,切实提高油藏开发质量。

1躺井原因分析

1.1油藏影响因素方面

主要是由于地层出砂、油稠、供液差等因素造成,出砂井躺井原因是油井液量高,生产压差大,防砂失效导致砂埋油层或砂卡躺井。稠油区块躺井主要是井筒负荷加大,抽油杆偏磨、疲劳损伤等导致断脱。其次部分小断块油藏,长期供液不足,无注水补充能量,油井液量低,杆管干磨严重,久而久之导致管柱问题躺井。

1.2工艺及工况因素方面

造成躺井的主要原因是井下管杆泵的因素,其中抽油杆断(脱)占42.7%,油管漏占9.7%,泵漏占183%,其它工具占4.1%;其它不确定原因:出砂占3.8%,油稠占6.6%,结垢占0.3%,供液不足占8.6%,其它因素占59%。在管杆泵故障中抽油杆断(脱)是故障发生率最高的,其次是泵和管漏,下面针对这3项逐项分析原因:

(1)抽油杆断(脱)原因分析。近几年因杆断脱躺井124次,断脱点位置在抽油杆上部的占45.2%、中部占16.1%,下部占38.7%。首先杆管偏磨是造成杆断的重要原因,主要分布深井以及部分斜井、稠油井上,占62.5%,偏磨的位置分布很不均匀,但上部居多。其次,部分稠油井的工作制度不合理,造成抽油杆(空心杆)在极限工况下疲劳运行,导致杆断,占24%;其它材质造成杆断脱占13.5%。

(2)泵漏原因分析。近几年共有泵漏井53口,主要在出砂井上。其中出砂井29口;修复泵质量问题井9口;作业质量问题井2口;冲次高、供液不足及产出液高含水腐蚀、磨损13口。由此可以看出,导致泵漏的主要原因:一是地层出砂、产出液高含水、冲次高等因素造成泵筒腐蚀、磨损、抗拉超疲劳强度;二是部分井供液不足导致泵筒干磨;三是部分修复泵下井后生产时漏失量偏大。

(3)油管漏失原因分析。近几年共有油管漏井28口,主要分布在部分偏磨井上。偏磨、腐蚀井18口;修复管质量问题井9口;作业质量问题井1口。由此可以看出,导致油管漏的主要原因 是斜井偏磨严重(抽油井平均泵挂为1825米);二是修复管下井比例大,管材质量易出现问题。

1.3其他因素方面

主要是由于套损井、地面管网流程问题,灾害天气等造成停井,时率不足。

2精细油藏管理措施

近几年来,采油管理区从油藏、作业、基础管理等入手,狠抓停躺井现场管理,躺井率保持在23%左右,取得了一定的效果,有效减缓了老井递减。躺井精细管控主要做法有以下几个方面:

2.1在油藏管理方面

针对小断块油藏,一方面逐步完善井网,扩大水驱,改善油井供液状况,另一方面及时跟踪油水井动态,适时调参调配,确保区块能量充足,减少油井因供液不足造成的干磨偏磨等,从而延长杆管寿命,延长检泵周期。针对稠油油藏,采用长冲程慢冲次,减缓杆管因负荷过大造成的疲劳损伤,其次通过蒸汽吞吐降粘、药剂降粘、掺水降粘、电热杆降粘等改善稠油流动特性,从而减少杆管故障造成的躺井。

2.2在油井作业管理方面

依据油藏供液特点及直斜井偏磨状况,做好杆管泵优化组合。重点加强停躺井管材质 量对比分析,严把管材質量关。适度加大管杆、泵的更新力度,减少因管、杆、泵问题造成的躺井。针对偏磨严重的井,优化防偏磨配套技术。另外,根据液量、电流等及时优化工 作参数,确保油井工作制度科学合理。针对出砂井,加强出 砂井的冲检、重防砂规律性研究,提高防砂质量。

2.3在基础管理方面

把握油井生产特点,制定合理热洗、清蜡、试挤、冲线周期计划,加强日常维护管理,把单井的生产状况优化到极致,从而降低躺井率,延长免修期。

2.4在重点区域方面

针对近三年期间累计躺井28口,月均0.8口。该区块油稠出砂,平均粘度4000mpa.s,在管理上,摸索实施长寿井差异化培养模式,通过建立单井档案,按难易程度分配设备。根据单井油性差异,分别制定套管加药降 粘、可调功率式电热杆降粘、热洗降粘等,目前在该块实施分水掺水改造,区块管理更加高效。

3促进开发工艺优化

围绕控躺井、延长油井检泵周期、降低维护作业频次,可全面推行地质、工程、作业、采油“四位一体”的控躺井模式,加强方案设计优化、强化油井工况管理,深化工艺配套,提高作业质量,通过示范区引领,降低躺井率、打造无短板长寿井。

3.1加强油藏动态分析,改善举升条件

围绕单元目标化管理,深化油藏动态分析加强注水调配,优化地质措施,改善井筒举升条件。在注采断块油藏,加强动态分析,及时掌握油井供液状况,合理调参调配,使油井处于最佳运行状态。在稠油区块推行抽稠控躺井、培养长寿井的差异化管理模式,并借助地面掺水改造的有利条件,进一步优化稠油管理,降低躺井,延长免修期。

3.2加强工艺配套及优化,提高工艺适应性

针对油稠、出砂、偏磨井实施集中治理,依据油井所属油藏类型、生产阶段、供液条件、井况等优化方案设计,强化举升工艺配套,实行“一块一法、一井一策”。开展好井筒泵型优化、地面工况管理,进一步提高全井工况合格率。

3.3加强作业监督,延长检泵周期

完善管材探伤检测手段及下井管材的分类检验、管理办法。落实好管杆的“分材质、分年限、分用途、分性能”管理使用,建立杆管使用管理档案和单井管杆台帐,搞好下井管材的分类检验及管理,杜绝不合格的管材、工具入井。强化作业过程的监督管理,确保作业施工质量,减少因施工污染,管材不合格、工序错乱等带来的二次返工。

3.4强化日常管理,严格控制躺井

在清蜡、降粘方面,采取“以防为主、清防结合”的治理方案,并根据功图和现场载荷的变化,调整加药量和热洗周期。在岀砂井管理方面,严格控制人为随意开关井,慎重调参改变液量,尽可能保持油井稳定生产,避免因管理因素造成地层出砂。此外加强日常动态变化分析,对已出砂井及时取全取准功图液面和产量资料,适时安排高压试剂,如产量下滑严重则需作业重防砂。

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