1880 m3 高炉槽上适应高炉需求采取的措施

2019-10-26 00:57许子铮
设备管理与维修 2019年13期
关键词:仓壁翻板莱芜

王 勇,许子铮

(1.山钢莱芜分公司银山型钢炼铁厂,山东莱芜 271104;2.山东交通学院国际教育学院,山东济南 250357)

1 问题

山钢莱芜分公司银山型钢炼铁厂2 座1880 m3高炉经过十几年的使用,槽上设备逐渐老化,已不适应目前快节奏生产需求。

(1)高炉产能近几年不断提升,槽上设备原有运载能力跟不上高炉需求。2 座1880 m3高炉目前日产合计近万吨,槽上负责供应焦炭及球团、块矿的G3 带每天需运行20.2 h,G4 带需运行17.4 h。加上等待时间、堵漏斗清料时间、切换料线时间,已无法满足高炉的正常上料供应和设备检查维护要求。

(2)设备老化。①卸料车车体变形,输送带在料车上左右跑偏,造成钢丝带磨边、撕边、露钢丝等,更换钢丝带使生产成本超支;②料仓格栅磨损严重。格栅一般采用角钢V 字形焊接在仓壁两侧预埋件的方式,由于上料时间紧张,维修困难,格栅缺失较多,对岗位工安全及设备都存有较大隐患;③料车翻板磨损严重,由于1880 槽上给2 座高炉供料,给1#高炉打料时,翻板不能漏粉料到2#高炉皮带,以防粉料入仓,给2#高炉顺行造成影响,目前只能通过翻板两侧焊筋板方式防止漏料,但效果不好,经常需要维修。

2 改进措施

2.1 输送带

1880 槽上G3 带宽由1000 mm 拓宽至1200 mm,并对机头驱动装置、料车、皮带机架等同步改造,改造后皮带运载能力由600 t/h 提至1000 t/h(块矿料流达到700 t/h 时,瞬时料流超过900~1000 t/h 时,皮带不撒料、不压料),改造前后设备参数见表1。

表1 G3 带改造前后设备参数

2.2 料车

(1)针对料车翻板磨损造成漏料的问题,在料车仓壁增加密封条(图1)。

图1 料车仓壁增加密封条

(2)料车滚筒由3 个(Φ1000,Φ800,Φ219)滚筒组成,优化为2 个Φ1000 滚筒,降低料车总体高度,减小皮带过料车时的张力,减轻皮带过料车悬空现象。料车改造前后见图2。

图2 料车改造

(3)针对料车皮带悬空跑偏而延长的料车车架,由于力矩过大,长期使用中车架变形问题,选用大一号加厚槽钢做料车车架,并将最东侧料车车轮位置往东调整一段距离。

图3 改造前后料车车架

2.3 仓格栅

针对槽上料仓格栅磨损情况采取优化设计。改造前料仓格栅由普通角钢呈V 字形焊接在仓壁两侧预埋件上,改为仓壁打M12×100膨胀螺栓,固定好卡槽零件,格栅主材采用12 kg轻轨,放在卡槽内,更换时取出即可,缩短维修时间,格栅寿命也比改造前延长很多。

图4 料仓格栅改造前后

3 结束语

1880 槽上设备优化设计,完成了槽上料车、槽上料仓格栅、槽上皮带扩容等多项改造,改造后可以满足目前高炉快节奏生产需求。

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