蒋景榴
(福建晶华生物科技有限公司,福建 福州 35000)
聚乙烯醇原液的制作是维纶纺丝生产头道工序,其质量的好坏直接影响到维纶纺丝的生产,而原液温水槽的保温水温度则是原液正常生产的保障。温水槽的保温水主要供给给原液配制、输送过程的管道夹套以及脱泡桶夹套、纺丝调压槽夹套,目的是保持原液在生产、输送、脱泡、纺丝等环节的温度不低于温度96.5 ℃,因此保温水温度高低直接影响到原液的温度。保温水的温度过低会造成原液的温度偏低,导致原液的粘度增大、输送困难,从而影响产能,严重的会造成原液结皮,甚至造成输送管道堵塞。
对于使用年限较长的老旧设备,通常都会存在生产过程原液温度波动较大的现象,有时低至70 ℃,从而影响生产的正常。另一方面,针对老企业、老设备的改造,企业必须本着投资少,改造过程简单、对生产影响少的原则。
针对所提出的问题,本文通过简易、低成本的仪表控制系统的改造,使老旧设备温水槽温度控制达到生产要求。
温水槽控制系统由温度控制系统和液位控制系统2部分组成。
⑴温水槽保温水通过蒸汽加热,以达到规定的温度。
其控制系统由PT100热电阻传感器、数字温度控制仪、电—气转换器、调节阀组成。系统本身是一个闭环调节,当温度高于(或低于)设定值(目标值)时,调节器通过PID运算,输出对应的电流给电—气转换器,转换器转换后的通过气信号改变调节阀的开度(小或大),使得温水槽的温度维持在工艺要求的设定值(98±1)℃。
经分析,设备原设计假设温水槽的保温水是循环使用,保温水送出和返回的量相同,液位基本不变化,在循环的过程中只有少量的温度损失,因此原设计调节阀口径只有DN32,用来维持保温水温度。由于设备老化等原因会造成回水温度大幅下降,而此时即便调节阀开度100%即全部打开进蒸汽,也无法快速使水温升到设定值,所以调节阀口径偏小是造成水温偏低的原因之一。
⑵温水槽的液位控制系统是由液位变送器、气动条形指示调节仪及继电器、电磁阀和调节阀组成。控制框图、继电器回路图见图1。
从控制框图可以看出,该系统是二位式调节,液位正常时调节阀是不动作。
当液位低于气动条形指示仪下限时,LL触点闭合,中间继电器KA1得电,KA1-1自锁,KA1-2闭合,电磁阀SV得电,仪表气源通过SV进入调节阀,使调节阀全开,这时软水快速进入温水槽,使温水槽的液位迅速上升;当液位到达上限时,LH断开,中间继电器失电,KA1-1、KA1-2断开,SV失电,调节阀膜头中的空气从电磁阀排出,调节阀全关,温水槽不进水;当液位低于上限时,LH触点虽然闭合,但LL触点断开,继电器KA1还是无法得电,此时温水槽不进水。
目前原液设备使用年限已久,部分夹套管道腐蚀穿孔、保温水泄漏等原因,使得保温水的液位常常低于下限,此时进水调节阀全开,保温槽大量进常温软水。保温槽因外部原因低于液位下限时的进水,由于此时调节阀全开使进水过程时间短、水量大,造成保温水温度迅速下降,虽然这时蒸汽调节阀全开,但仍然无法使温度在短时间内稳定在工艺要求的目标值上。
2.1 方法一,直接针对温度控制系统进行改造,但这种改造要更换大调节阀及部分管道口径,因此存在资金投入比较大,改造周期也相对较长的缺点,所以这种改造方法不是最佳方案,故而被我们放弃。
2.2 方法二,是通过对液位控制系统改造达到目的,这种方法优点是资金投入少,能够快速改造,具体方法介绍如下:
图1 原液位控制方框图和继电器回路图
图2 改造后控制框图、继电器回路图
⑴我们在原液位变送器的边上装上一台气动就地调节器,调节器的输出送到电磁阀,电磁阀受温度下限控制。控制框图、继电器回路图见图2。
⑵当液位低于目标值时,气动调节器PI运算结果送给电磁阀,此时如果温度高于96.5℃时,TL闭合,KA1得电,KA1-1闭合,SV得电,气动调节器的PI运算输出通过电磁阀SV进入调节阀,使调节阀动作进水。相反如果温度低于96.5 ℃,就是气动调节器的输出再大也无法进入温水槽。
通过安装调试后运行,该控制方案完全可满足控制要求,到目前为止,该系统运行正常,确保温水槽保温水的温度,消除了温水槽温度波动对维纶纺丝生产影响。