黄国敏
摘要:水轮发电机组轴承温度高一直是困扰水电站安全运行的一大问题,轻则减少发电出力,重则造成轴承烧瓦,造成发电机轴承温度高的原因较多,基于此,从水轮发电机轴承系统分析温度高的原因,对症下药,避免盲目处理。
关键词:水轮发电机;轴承;温度;处理方法
卧式水轮发电机组在运行中,保持轴瓦温度在允许的范围以内,是电站安全运行的保证。一台机组在安装完成投入正常运行以后,轴瓦温度一般应无较大的变化。如果由于季节原因引起外界温度发生较大变化,轴瓦温度上升或下降几度,这是正常的。如在外界温度变化不大时,轴瓦温度上升3℃~5℃,就应当查找原因。引起轴瓦温度升高的原因较多,笔者根据水电站多年来运行经验,大致有以下几个方面引起。
1.水轮发电机轴承系统工作原理分析
卧式水轮发电机轴承一般都有推力轴承和径向轴承,一套完整的轴承可将其分为三大系统,即轴瓦系统、油循环系统、冷却系统。轴瓦系统滑动摩擦产生热量,油循环系统起着热移动的作用,冷却系统起着热交换的作用,其工作过程如下,发电机转子转动时,转轴轴颈或推力盘与轴瓦或推力瓦块摩擦产生的热量,被润滑油带走,热油通过冷却器进行热交换将热量带走,这样不断循环,使轴承保持在一定的温度内,以上任何一个系统出现问题,将导致轴承温度升高,因此轴承温度升高,需从以上三个方面进行检查,找出真正的原因,从而解决轴承温度过高的问题。
2.轴承各系统的结构及作用分析
2.1轴瓦结构分析
轴瓦是水轮发电机组滑动摩擦的重要部件,其主要由基座及巴氏合金面组成,巴氏合金是具有减摩特性的锡基和铅基轴承合金,特点是,在软相基体上均匀分布着硬相质点,软相基体使巴氏合金具有非常好的嵌藏性、顺应性和抗咬合性,并在磨合后,软基体内凹,硬质点外凸,使滑动面之间形成微小间隙,成为贮油空间和润滑油通道,利于减摩;上凸的硬质点起支承作用,有利于承载。当主轴随机组高速运转时,轴承合金瓦面与主轴间将产生5丝左右的油膜,随着机组运转,油膜的热油不断被新入的经过冷却的冷油接替,这样就带走轴承运行磨擦而产生的大部分热量,从而使瓦温保持在一定范围内。
2.2油循环系统分析
卧式水轮发电机组轴承一般都分成上下两个油腔,上油腔内有轴瓦、推力盘、油罩等,轴承摩擦产生的热量经透平油介质聚集在此,属于热油腔。下油腔装有冷却器,属于冷油腔,上下油腔有两个通道可以相连,上油腔热油通过重力流到下油腔,下油腔油依靠推力盘及油罩组成的较为密闭的结构,转子转动时,由推力盘带动润滑油流动形成一定的负压,使下油腔的冷油进入摩擦面,冷油通过摩擦面后再变成热油,再流到下油腔进行冷却,如此不断循环,从而保证整个轴承温度稳定。油循环系统在运行中必须保持循环过程顺畅,循环不顺畅将导致瓦温异常。
2.3油冷却系统分析
油冷却系统主要由冷却器及冷却水管组成,冷却器是进行热交换的设备,对于内循环冷却器,冷却器一般安装在轴承的下部,大部分做成抽屉式,由端盖、散热铜管、挡板等组成,不同的轴承需配相对应的冷却器,冷却器冷却容量与机组容量及轴承的大小有关,其性能的好坏也决定整个发电机轴承的温度高低,正常情况下,冷却器流体总是走阻力最小路径。因此,冷却器散热管外部要配合轴承结构设几道挡板,让热油大部分要从径向通过冷却器的散热管,才能充分发挥冷却器的效率,以达到最佳的冷却效果。
3.引起轴承温度高的原因分析及处理方法
从以上三大系统结构分析,轴承温度异常,都与轴承的三大系统不正常运行有着密切的联系,以下从几个案例分析轴承温度高原因及处理方法。
3.1轴瓦系统原因
轴瓦系统是轴承发热的热源,主要是轴瓦及推力瓦块的研刮及调整,如果轴瓦研刮质量不合格或调整不当,机组运转后破坏油膜的形成,导致摩擦产生的热量过多,必将引起轴承温度过高。因此严格按照规程要求进行轴瓦的研刮和调整,是保证轴瓦正常运行的首要因素。在进行水轮发电机组检修或更换新的轴瓦时,首先必须对轴瓦进行研刮,保证瓦面接触点符合要求,其次,轴瓦间隙必须调整合适,卧式机组的轴瓦间隙有侧间隙、顶间隙和轴向间隙三种。如侧间隙过小,进油边进油口间隙过渡不当,不易形成楔形进油,使润滑油量减少,油膜变薄,轴瓦温度就会升高。如果顶间隙调的过大或过小,会引起主轴振动不利于油的循环,瓦温要升高。
在轴瓦系统方面,有一个容易被忽略的因素,那就是轴电流的形成引起的轴承温度异常,这主要是存在于没有轴接地碳刷的机组当中,轴电流的产生是由于转轴的磁化效应,轴转动时切割磁场,产生轴电压,当电压足够高时造成油膜破裂击穿,产生轴电流,把轴颈和轴瓦烧坏,破坏油膜的形成,造成干摩擦,发热量增加,直到烧坏轴瓦。笔者所在公司有一座水电站,发电机容量3*500kW,三台发电机组轴承常年在高温度下运行,特别是在机组带上负荷运行后,轴承温度上升很快,带满负荷后轴承温度基本已达到临界状态,曾经请多家检修单位进行处理,均没有效果,后经仔细检查瓦面及油质,并测量绝缘电阻,最终确定为轴电流引起瓦温异常,在大轴加装了接地碳刷后故障消除,轴承温度恢复正常,解决了困扰多年的问题。
3.2油循环系统方面原因
油循环系统方面原因首先是推力盘设计不合理,推力盘甩油量不够。笔者单位有一水电站,在进行增效扩容改造后,水轮发电机生产厂家把低转速机组当做高速机组设计,造成甩油不足,轴承温度偏高。其次是油循环不畅,导致油循环不畅的原因,主要推力盘与回油罩及油管密封不严,没有形成负压,或负压过小,导致循环油量过少,冷热油未能充分循環,或只有在热油腔进行循环,热油未经冷却,这样最终导致温度不断地上升。1994年,笔者所在电站有一台水轮发电机,容量为1600 kW,当时是检修完成后,试运行时轴承温度过高无法运行,当时都以为主要原因是轴瓦系统的问题,曾多次对轴瓦进行研刮和调整,但都在空转运行时温度就过高了,也有多家检修单位对轴瓦进行进行处理,都无功而返,后来经过对轴承系统结构进行认真分析检查,发现回油罩与下油腔连接的进油管,由于螺栓的松动,使回油罩与进油管脱落,冷热油无法进行循环,导致下油腔冷油无法进入轴瓦,经过拧紧螺栓并密封好后,开机运行轴承温度正常。第三,油循环系统方面还有一个原因是轴承油位过高。轴承油位过高,再加上密封不好,上油腔热油混入推力盘及回油罩组成的循环系统,也就是油只在上油腔内循环,相当于将热油进行循环,最终导致轴承温度上升。因此,轴承油位要保证在其生产厂家况明书规定的范围内,不是越多越好。
3.3油冷却系统方面的原因
油冷却系统在轴承结构中担负着热交换的作用,轴承滑动摩擦产生的热量需要冷却器热交换把热量带走,从而使轴承热交换达到一个平衡,也就是将其控制在一定的温度范围内,如果这种平衡被破坏,就导致温度上升。例如,轴瓦系统产生的热量为正常发热量,但是由于冷却系统由于某种原因,造成冷却效果不良,必将导致整个轴承温度的上升。影响冷却系统冷却效果一般有以下方面的原因,一是冷却器散热管堵塞,使得散热面积变小,在发热量不变的情况下,必将引起温度的上升。二是冷却器散热管结有水垢,造成导热系数变小,导致热交换效率下降。这种情况普遍存在于运行多年的水电站中,而且未被重视,检修时只是简单的疏通或冲洗,冷却效果大打折扣,所以对于有水垢的散热管必须进行酸洗处理。三是部分经过改造更换铜管后的冷却器,未按原位置放挡板,或挡板放置位置不对,造成回油路径堵塞,或回油路径过短,没有充分发挥冷却效率。四是冷却水压力过低,流量不足。
4结语
综上所述,卧式水轮发电机轴承系统的稳定性是机组安全运行的重要保证,轴瓦结构、油循环系统或油冷却系统出现异常,都会导致正常运行的机组事故停机或烧瓦等,当出现轴承温度异常时,要从以上三大系统中进行仔细的研判,找准问题的根源,对症下药,避免盲目处理。
参考文献
[1]陆世银.卧式水轮发电机组烧瓦原因及处理措施[J].江西水利科技,2014(02):141-145.