凤凰山矿XV3207巷支护设计改进研究

2019-09-28 07:57
山东煤炭科技 2019年9期
关键词:锚索锚杆顶板

关 昆

(山西晋煤集团凤凰山矿,山西 晋城 048006)

凤凰山矿XV3207巷锚杆支护参数比较保守,打设锚杆锚索的密度偏大,巷道掘进速度慢,采掘衔接紧张局面日益突出。为了缓解采掘衔接紧张的局面,提高巷道的掘进进尺,有必要采用数值模拟与现场试验相结合的方法,对该巷道的支护参数进行优化,总结出适合于XV3207巷的锚杆支护最优化方案,提高掘进速度和生产效率。

1 概况

XV3207巷为XV 3304工作面进风顺槽,盖山厚度206.0~405.0m,平均330.1m。北为一五三盘区轨道巷、皮带巷和回风巷(均已掘),东为XV3306工作面(已圈出),西为未采区,南为盘区边界,上覆9号煤为老窑区和94307机采工作面。巷道布置如图1所示。

图1 XV3304工作面巷道布置图

15#煤层厚度1.62~2.91m,平均2.28m,含一层平均0.40m厚的夹矸。伪顶为泥岩,厚度0.10~0.86m,平均0.42m,普氏硬度系数2.5;直接顶和基本顶均为K2石灰岩,厚度8.61~9.97m,平均厚度9.48m,抗压强度为80.88MPa,普氏硬度系数8.09。

工作面整体为一单斜构造,预计掘进至距巷口530~590m范围内将揭露陷落柱(X21)。

2 初始支护设计及支护评价

原巷道断面设计掘进宽度为4.5m,高度2.6m,此巷道断面为锚杆支护,每排3根,排距1000mm,间距1000mm。所有锚杆均垂直顶板打设,锚索直径为Ф17.8mm,长度5300mm,钢绞线抗拉强度为1860MPa,每4排锚杆打1根锚索,排距6000mm,垂直顶板岩层打设。锚索预紧力≥150kN。如图2所示。

图2 4.5m×2.6m断面原支护设计图

3207巷现阶段支护能够满足要求,但巷道550m往后出现不同程度的形变,顶板和左帮围岩变形较大,主要存在如下问题:

(1)原支护密度过大,掘进效率低,材料损耗严重。从现场围岩观测效果来看,巷道顶板岩层与锚固剂粘结良好,可适当增加锚杆锚索间排距[1]。

(2)帮部支护效果欠佳。通过对左右两帮锚杆拉拔试验可知,锚杆整体表现出扭矩大、预紧力小的特点,扭矩与预紧力的转换系数不高,可改用减磨线圈或大功率涨拉仪器。

(3)现场锚网梁联合支护体系用的是菱形网,护表强度不足,可改用护表效果更好的经纬网,提高顶板和两帮的护表效果[2]。

3 优化设计

结合现场情况和试验数据,对锚杆、锚索型号进行了重新选型,对顶锚杆的长度、间距和护网进行了重点优化(表1)。

表1 3207巷断面支护参数对比

对巷道断面支护设计进行优化,如图3所示。

图3 断面优化支护设计图

此时锚杆排距1500mm,每排5根锚杆,间距1500mm;锚杆配件为减磨或尼龙垫圈,托板规格为150×150×8mm,网片采用经纬网护顶,网孔规格50×50mm,每4排锚杆打1根锚索,排距6000mm,垂直顶板岩层打设。锚索预紧力≥150kN,其他支护参数不变。

4 试验模拟

对前后数据进行试验模拟分析,得前后支护对比模拟图如图4所示。

图4 参数优化前后效果对比图

从上图可以看出,参数优化后顶板围岩渐变量从-30mm变化为-10mm,下沉量也得到了极大改善,对顶板围岩的约束能力也进一步提高,能够有效控制顶板下沉变形[3]。还需对现场支护情况进行工业性试验,并对实测数据和模拟数据进行对比参考。

5 工业试验及效果

在XV3207巷700m往后使用新的支护设计,并进行了为期三个月的工业性试验。经过现场效果观测可知,700m往后巷道围岩保持稳定,顶板基本没有发生离层,两帮移近量不超过10mm,顶底板移近量不超过10mm,并且变形已经稳定,不再产生新的变形,有效控制了围岩的变形移动。该结论与试验模拟情况基本吻合。

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