胡春力
【摘 要】本文就锦采欢三联老站预脱水工艺存在的问题实施改造,实现分段控制。分段达标,既减少了能源消耗,又提高了联合站系统效率。
【关键词】预脱水;分段控制;节能降耗;提高效率
锦采欢三联老站始建于1983年1月,设计规模是230×104t/a,原油脱水方式采用二段热化学沉降脱水工艺,经过脱水处理后,确保原油含水指标满足外输要求。随着采油区块含水率上升,老站脱水工艺运行成本较高。因此,老站脱水工艺改造至关重要。
一、老站脱水工艺存在的问题
1、来液全部进一次加热炉,使用天然气消耗量较多;
2、来液波动时增加化学药剂使用量。
二、老站脱水工艺改造方案
1.增加来液预脱水工艺:先排出预脱水罐底游离水,后进入老站原有工艺流程;
2.优化生产参数:延长沉降时间,提高老站脱水工艺系统效率。
三、老站脱水工艺改造内容
改造后将原油的7#、10#罐由一段沉降罐变为预脱水罐,四区8#罐由一段沉降罐变为二区、四区、五区共用的二段沉降罐,1#罐由一段缓冲罐变为二段缓冲罐,一段加药系统使用原二区、五区进站加药装置,二段加药装置使用原一段加药装置。一段脱水泵利用原来的一段脱水泵,二段脱水泵利用原来的低凝油泵。
1、改造前工艺框图(图1)
2、改造后工艺框图(图2)
四、效果评价
1、环境效益
本方案实行先放来液游离水、后进一次加热炉,可减少升温热水消耗的天然气量。按每天7000m3水升温热量Q=Cm△T=(4.2×103)×(7000×1.0×103)×8=2.352×1011焦耳×2.389×10-4=5.62×107大卡,每天可节省天然气量=5.62×107∕8400=6690.48m3(天然气热值按8400大卡∕m3计)。本方案按4个月估算,审核期间节省天然气=6690.48×120=80.29万m3。减少氮氧化物排放量=80.29×104×12.3×70.81×10-9=0.7t(氮氧化物基准排放量按12.3Nm3/Nm3估算,氮氧化物排放浓度按锦采加热炉平均排放浓度70.81㎎∕m3估算)80.29万m3。
2、经济效益
五、结论
锦采欢三联老站预脱水工艺改造:投入资金很少,只是增加了预脱水工艺,而原有老站工藝流程没有改变。通过改造取得了较好的社会效益和经济效益。