降低抽油机冲次在采油生产中的现状研究

2019-09-10 07:22陈玉凤
石油研究 2019年9期
关键词:采油抽油机

陈玉凤

摘要:基于提高采油生产效率减少能源消耗的目标,对降低抽油机冲次应用现状,进行了相应的分析,提出了有效降低策略,共享给相关人员参考。对于油井供液不足问题以及特低产井等各类问题,采取降低抽油机冲次方案,不仅可靠而且有效,具有推广应用的价值。

关键词:抽油机;冲次;采油

从采油生产作业实际来说,抽油机是常用的设备。在实际应用中逐渐暴露出各类问题,通过深度分析此课题,提出有效的变冲次采油技术,全面提高系统运行效率,降低偏磨强度,创造更多的价值,有着重要的意义。现结合具体研究进行如下分析。

1 课题研究意义

现有的很多油田,主要为超低渗透类型油藏,实际生产中的产量水平不高,机采系统的应用整体效率较低,仅为20%。因为生产参数的设置存在着不合理问题,使得系统运行效率水平难以提高,能量损耗问题比较严重。如果冲次比较大,抽吸能力较强,超过供液能力,使得供排出现失衡的情况,使得供液出现不足的情况,造成空抽问题。若冲次比较小,出现供排过盛的情况,使得液面出现不断升高的情况,同时受到不同工况的影响,常见抽油杆横向弯曲的情况,造成偏磨问题,影响其使用效果。基于此,分析此课题,提出合理的冲次优化技术和方法,优化当前的抽吸情况以及系统受力,减少磨损的发生,增加使用寿命。

2 降低抽油机冲次在采油生产中的现状

进入到开发后期后,地层能量递减,低效井数量不断增加。生产作业中常见空抽的情况,使得生产费用增加。基于此,提出降低抽油冲次的方案,现结合方案应用情况进行如下分析:

2.1 供液不足要降低冲次

对生产区域的6口井生产情况进行分析,根据示功分析能够得知,油井主要是因為下冲程泵筒内部液体没有充满,泵没有达到充满状态,造成供液不足。从采油生产作业的角度来说,供液水平处于动态变化状态,要结合实际情况调整抽油系统的作业参数,尤其是要做好冲次大小的调整。以不更换设备为基本目标,采取降低冲次的方法,不仅有效而且相对可靠。

2.2 特低产井需要降低冲次

从特低产井产量分布的情况来说,对于单口井平均日产量没有超过0.1t的抽油机来说,运行时若不降低冲次,那么极易引发空抽的情况,同时设备运行的效率低下,对于此类油井和作业条件,难以保障生产的效益。基于此,需要做好生产参数的变动调节,选择适宜的低冲洗方法,促使系统运行效率得以提高,极大程度上提高生产效率。

2.3 冲次降低的效果分析

基于对降低前后的电量数据分析得知,降低之前的平均单井日用电量数据测量结果为12.90kW·h,降低后数据结果为7.33kW·h,单日生产用电量降低,降低了5.57kW·h,经过测算下降幅度大约为43.18%。总的来说,对使用的抽油机进行运行参数的调节,改变冲次大小,从原7.2-8次变换为3次,不仅不会影响生产作业的效率,同时还能够实现用电量的节约。经过冲次的调整,使得生产井内部的磨损问题得以减弱。根据生产数据显示,抽油机皮带的使用量减少,下降了40%;同时抽油机零部件的更换系数减少,下降了40%。除此之外,增加了电机装置的使用寿命,实现了生产成本的有效节约。生产作业中采取此方法,有效减少了因为供液不足造成的系列问题,使得抽油机作业的效率得以提升,实现对电量的有效节约,不仅可靠而且效率较高[1]。

3 降低抽油机冲次在采油生产中的应用策略

3.1 推广应用单周期变冲次采油技术

从采油生产作业实际来说,推广应用单周期变冲次采油技术手段,能够获得不错的成效。工艺技术如下:1)变频控制技术。选择抽油机的电机位置、平衡块位置,配置位移传感器以及速度传感器,并且和变频控制装置相互联系,实现对上下冲程的控制,在生产中以不同的速度水平运行,同时智能调节电机复杂,强有力的把控冲程内部变频调速以及柔性控制。2)防偏磨技术。对于生产中的磨损问题,以不同冲次为条件,采取监测光杆下行速度的方法,依据掌握的油杆运动规律,开展相应的计算,获得理论磨损发生的参数条件。引入单周期变冲次采油技术手段之后,下冲程的冲次大小变为0.6-1.4次/分,下行时设置的抽油杆可以和柱塞处于同速度水平运行,减少了底部油杆下行时受到挤压出现变形的几率,实现对磨损问题的有效控制。从技术的应用实践来说,此技术的应用发挥着重要作用,节能效果明显。同时能够适应各类使用场景,生产作业现场不会受到结蜡以及结垢区域的影响,被广泛应用,有效解决了供采矛盾问题和磨损严重问题等。通过技术的不断优化和完善,提高技术水平,为各类生产工作的开展提供了有效的技术保障。需要注意的是,各个油田制定降低抽油机冲次方案时,要合理选择技术手段和方法,做好方案应用效果的分析,最大程度上保障方案作用和价值的实现,全面提高工作水平,减少能源消耗[2]。

3.2 合理设定冲次

从降低抽油机冲次的方法层面来说,可以采取的方法较多。例如,运用防止共振冲次局部设定方法。对于抽油杆柱组合可以暂时假定为弹簧提,当处于上冲程状态时,杆柱和液柱为静变形期,此时变形蓄能,完成变形之后,杆柱和柱塞可以上行,此时杆柱发生一次神东。在下行程时,再次发生振动。一次循环会发生2次振动,当杆柱的自振频率和运动频率参数差异不大或者成整数倍时,将会发生共振,引发油杆磨损,造成寿命缩短。基于此,可以运用防止共振冲次局部设定方法,来确定合理的冲次[3]。

结束语:

综上所述,如何有效提高油井生产作业的效率,创造更多的效益,减少能源消耗,成为了研究的重点课题。文中结合实例进行了分析,分析了降低抽油机冲洗的应用情况和效果,提出了应用策略。推广应用行之有效的降低方法,合理设定冲次,进而发挥方法的应用作用。

参考文献:

[1]宋晓鹏.抽油机井的安全运行管理措施[J].化学工程与装备,2019(07):119-120.

[2]沈磊.基于互联网+的抽油机远程启停节能技术应用[J].化工管理,2019(19):153-154.

[3]郑海涛,俞家善,陶媛,张富新,张岩峰.游梁式抽油机系统能耗分析及对策研究[J].设备管理与维修,2019(12):255-256.

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