苏坚庆
(广西福达环保科技有限公司,南宁 530022)
香蕉浆生产废水主要来自生产过程中的工艺排污和杂排水。该类型废水污染物主要包含有机物、悬浮物等,水质波动较大,特别是CIP清洗工段周期性集中排污,浓度高且含有大量香蕉纤维、香蕉籽及香蕉果肉,处理难度较大[1]。由于同类型企业布局少,香蕉浆生产废水的处理技术尚无实例可供借鉴,本文结合工程实践中的经验教训,对该类型废水的处理工艺作初步总结及思考,以期抛砖引玉。
某果业公司主要从事香蕉浆、香蕉粉等系列产品的研发、生产和销售。公司占地面积162亩,总建筑面积6万m3,2014年11月开工建设,2015年12月成功试机生产,项目年产风味糖浆30 000 t,每年可加工鲜香蕉25万t,年产香蕉浆10万t、香蕉粉3 000 t,是目前全国最大的香蕉深加工企业。根据“三同时”制度,企业配套的污水处理站与其他基础设施同步设计、同步建设。
根据业主单位的预测数据,生产废水每日排放量约为540 m3/d(22.5 m3/h),各排污工段的排放情况如表1所示。
表1 生产废水排放量统计
业主提供的水质资料显示,水处理、锅炉排污、化验室排水等几乎无污染;设备、地面清洗用水有一定污染;CIP污水污染严重,含有香蕉纤维、香蕉籽及香蕉果肉、硝酸和氢氧化钠,并且废水为周期性集中排放,水流量不稳定,水质变化大。
生产废水的污染物包括有机物、悬浮物等。污水站设计进水水质取值如表2所示。
根据环评批复要求,污水处理站出水设计标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。污水站设计出水水质取值如表3所示。
考虑到进水浓度波动大、悬浮物含量高,并结合现场实际,拟定废水处理工艺流程如图1所示。
表2 设计进水水质
表3 设计出水水质
图1 废水处理工艺流程
格栅用以截留较大的颗粒物或漂浮物,如纤维、果肉及包装用品等,减免管道堵塞和保证水泵的正常运转。调节池可以调节来水水质,均衡进入生化处理系统的水质水量,给予微生物稳定的生长环境。事故池的原理是当来水或系统运行不正常时,可通过闸门控制将来水先排入事故池,待来水或系统运行正常后再逐步泵送至调节池。
初沉池通过重力沉降去除颗粒较小、比重较大的固形物。组合气浮器通过加药絮凝反应,利用气浮微气泡的上浮原理分离废水中的溶解性的果胶等污染物。水解酸化池的原理是在缺氧条件下,废水中的大分子有机物,在微生物水解酶的作用下,降解为小分子物质,增强其可生化性。
好氧池的原理是微生物在好氧条件下,充分利用废水中的有机物质,进行好氧生化反应(自身的新陈代谢作用),将水中大量有机物质转化为CO2、H2O。二沉池用于泥水分离,通过自然沉淀分离污泥絮体和上清液。污泥池储存初沉池、气浮器产生的浮渣及二沉池剩余污泥。
2.2.1 调节池
调节池尺寸为6.0 m×4.4 m×4.7 m,有效容积92 m3,停留时间4.1 h,设潜水搅拌机1台,型号QJB1.5/8-400/3-740S;潜污泵2台(1用1备),型号CP52.2-65(4P)。
2.2.2 事故池
事故池尺寸为6.0 m×4.4 m×4.7 m,有效容积92 m3,停留时间4.1 h,设潜污泵1台,型号CP51.5-65(4P)。
2.2.3 初沉池
初沉池采用钢制平流式沉淀池,设备尺寸为9.3 m×2.5 m×3.5 m,表面负荷取0.97 m3/(m2·h)。
2.2.4 组合气浮器
采用钢制平流式组合气浮,设备处理量Q=30 m3/h,尺寸为6.0 m×1.9 m×2.2 m,含配套溶气水泵、空压机、撇渣机以及反应搅拌机(2台)。
2.2.5 水解酸化池
水解池尺寸为12.5 m×3.0 m×5.0 m,有效容积169 m3,停留时间7.5 h,设立式管道泵1台(回流搅拌用,配套穿孔管φ110 mm),型号L37-80(4P);立式管道泵1台(污泥排放),型号L33-65(4P)。
2.2.6 好氧池
好氧池数量为2座,尺寸为7.5 m×6.0 m×4.5 m,有效容积360 m3,停留时间16 h,设离心式潜水曝气机1台,型号AR35-65,功率3.7 kW,溶氧量5-3 kgO2/h,最大吸入空气量80 m3/h;MBBR填料,规格φ150 mm,数量45 m3,投加比12.5%。
2.2.7 二沉池
二沉池采用平流式沉淀池,尺寸为7.7 m×4.0 m×4.5 m,表面负荷0.73 m3/(m2·h)。设污泥回流泵2台,型号GMP-32-65(4P)。
2.2.8 污泥池
污泥池尺寸为3.0 m×2.5 m×4.5 m,有效容积0.73 m3。设立式搅拌机1台,型号JBJ800-40-2.2,叶轮直径800 mm,输出转速40 r/min。
2.2.9 综合用房
综合用房尺寸为16.5 m×4.0 m,配备一体化PE加药系统4套,型号JY-1000L,搅拌机BLD09-17-0.75kW,计量泵MSAF070R,流量为90 L/h。
该工程于2015年12月启动,经过一段时间的调试,综合处理效果尚可,具体运行情况如下。
(1)污水处理站实际进水量200~500 m3/d(原设计进水量为540 m3/d),受原材料影响,企业采用季节性生产方式,并且香蕉浆生产工艺一直有调整,污水站多为间歇运行。
(2)污水处理站实际进水COD为1 000~10 000 mg/L(原设计进水COD为2 000 mg/L),实际进水水质与设计水质偏差较大,特别是CIP清洗一旦排污,污染物浓度成倍增加,大量废弃的香蕉纤维、香蕉籽及香蕉果肉直接冲入污水站。原设计进水pH预测为碱性,实际进水pH呈酸性,人们需要在调节池和事故池投加大量片碱中和水质。
(3)在进水浓度不高于设计值的情况下,污水处理站出水浓度基本满足原设计的《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,但由于调试期间车间生产不是很正常,CIP排污频繁,事故池容量有限,偶有污水站采取低进水量运行,并通知车间暂停生产的情况。
由于香蕉深加工属于朝阳产业,该类型企业的排污情况无实测数值,本项目设计的进水浓度与实际值偏差较大,对污水站的调试运行造成了一定困扰。
CIP排污和低浓度的设备冲洗水应分类收集,分别排放,避免全部污水直接排入车间水沟。本案例中,由于车间水沟为公用排污沟且采用暗埋处理,CIP排污产生的大量废弃香蕉浆直接排入水沟,造成水沟淤积发臭,疏通困难,由于水沟距离长,沿途淤积严重。建议CIP排污采用单独泵送方式排出,避免入沟排放。
CIP排污具有周期性和集中排放的特点,浓度最高,并且含有大量香蕉纤维、香蕉籽以及香蕉果肉,含固量大,物理性质更偏向于固废,建议企业考虑将该部分废料作堆肥处理,用作香蕉地增肥使用。
实际运行发现,水解酸化池的去除效率不佳,主要原因是停留时间过短,建议设计时选取更长的停留时间,并避免在水解池中悬挂填料(香蕉浆料容易黏附)。
采用“气浮+水解+好氧”组合工艺处理香蕉浆生产废水,工程实践表明,该工艺处理效果良好,在进水水质满足原设计值的情况下,出水指标达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。污水站进水浓度与原设计值偏差较大,主要原因是CIP周期性集中排污,建议针对此类生产废水采取分质分流措施,高浓度含固量大的CIP排污直接堆肥处理,低浓度废水采用现有工艺可稳定达标。