丁荣飞
【摘 要】赵固二矿属第四系、新近系全覆盖区。矿井地层主要有奥陶系中统马家沟组、石炭系上统本溪组和太原组、二叠系下统山西组和下石盒子组、新近系、第四系。
【关键词】赵固二矿;14030工作面;钻孔事故处理
矿井主采二叠系山西组二1煤层,为单一近水平煤层,煤层倾角4~10°,厚度4.73~6.77m,平均6.16m,煤层埋深大,冲积层厚,基岩薄,矿压显现明显。矿井水文地质类型为复杂型,全矿井预计正常涌水量1970.13m3/h,预计最大涌水量2561.17m3/h,目前矿井实际涌水量314.16m3/h。
一、井田含水层分析及造成矿井突水的主要因素
矿井含水层自上而下分为以下几层:第四系砾石、细至中砂含水层,新近系砂、砾石含水层、二1煤顶板砂岩含水层、太原组上部灰岩含水层、太原组下部灰岩含水层、奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层。井田隔水层自上而下分为新近系粘土、泥质隔水层及二叠系砂质泥岩与泥岩隔水层、二1煤底板砂、泥岩隔水层、石炭系太原组中段砂泥岩隔水层、本溪组铝质泥岩隔水层。
L8灰岩含水层为二1煤层底板的主充水含水层,水压高且富水性较好,矿井建矿以来共发生5次突水,突水量42~438m3/h,均为L8灰岩含水层水,该含水层在断层破碎带还可接受下部L2、O2灰岩充水。
二、矿井常见水害分析及钻孔事故初步处理情况
L8灰岩含水层为矿井内二1煤层的主充水含水层,是造成矿井突水的主要含水层,采掘前必须对工作面底板实施注浆改造,将L8灰岩含水层改造为隔水层或弱含水层,经评价合格后方可进行回采。
14030工作面位于矿井西部,是矿井下一步主要生产工作面,北侧主要为西轨道大巷、西胶带大巷、西回风大巷及F17-1断层,东侧为已回采完毕的14021工作面,南邻F18断层,西侧为未开采区域。开采标高为-660m~-752m,14030工作面上顺槽长2130m,下顺槽长2293m,切眼长205m。工作面内二1煤层平均厚6.4m,煤层倾角4°~6°。
14030工作面设计底板注浆加固及改造钻孔335个,预计总进尺57996m,其中下顺槽20号钻场设计钻孔9个。其中下20-9孔为过巷钻孔(从巷道下部穿过,见下图),施工过程中因巷道底鼓造成钻孔两级套管均弯曲变形、断裂,若不及时处理将形成人为导水通道,诱发突水。
14030工作面下顺槽20-9钻孔设计方位260°,倾角-44°,孔深147m,一级套管(φ127mm)15.48m,二级套管(φ108mm)32.96m,该孔于2019年1月6日16点班终孔,水量7m3/h,水压4.5MPa,累计注浆30.14t,1月13日0点班,一次复孔验收水量0.2m3/h,水压4.5MPa,地面注浆期间,钻场口、靠近巷道下帮底板出现漏浆现象,停注,于1月16日0点班进行透孔,发现套管在6.5~7m处变形,随即配带φ89mm岩芯管取芯2m,取出φ108mm套管接箍一片,之后换φ89mm导向顺孔下设φ89mm套管30.9m,并进行固管,巷道及钻场内出现多处漏浆,因此判定该孔φ127mm一级套管也变形、损坏,在对φ89mm套管进行第4次固管时,注入孔壁的浆液立即从孔芯返出,由此判定φ89mm套管已损坏。
根据上述推断,决定在下20-9钻孔一侧施工新1(下20-9补)钻孔,依据下20-9实际施工参数,对新1钻孔进行开孔,方位角259°,倾角-44°,预计在下20-9孔深35.5m处穿通。两孔穿通后,通过新1钻孔井下注双液浆、骨料等,封堵下20-9钻孔上半部分,然后,继续注纯水泥浆,封堵下20-9钻孔及新1钻孔。
新1钻孔下设φ146mm护煤管6.18m,下设一级套管(φ127mm)18.54m,下设二级套管(φ108mm)22.66m,钻进至35.5m时,钻孔无穿通、出水迹象。继续钻进至105m,出水0.5m3/h,钻进至127m,钻孔水量无增大现象。之后,通过地面注浆泵向孔内压水,压通下20-9和新1钻孔。起初,2个钻孔导通不理想,分别对2个钻孔进行井下注浆,均未达到预期效果。之后,通过透孔、再次压裂,扩大钻孔导通裂隙。发现钻孔水均由新1钻孔涌出,水量9m3/h,下20-9钻孔无水,巷道涌水量约0.5m3/h。关闭新1钻孔时,钻孔水自下20-9钻孔涌出,巷道涌水量增大到2m3/h,对下20-9、新1钻孔分别注浆,巷道内均有跑浆、漏浆现象。特别是对下20-9钻孔的注浆,效果非常不理想,一方面是巷道有跑浆、漏浆现象,另一方面是注浆后对下20-9透孔7m即有水涌出,充分说明,浆液未注入钻孔。根据两孔情况分析,决定在下20-9钻孔后0.4m处施工新2钻孔,方位角260°,倾角-43.5°,下设护煤管(φ146mm)8.24m,一级套管(φ127mm)22.66m,二级套管(φ108mm)28.84m,均采用双液浆固管,以提高工效,但必须保证二级套管试压合格。新2钻孔钻进出水或者压裂与下20-9钻孔进行导通,打开下20-9钻孔和新1钻孔,通过新2钻孔井下注浆并添加玻璃水、锯末封堵新1、新2钻孔,但效果不佳,巷道漏水、漏浆情况不变。
三、事故最终处理措施
组织施工区队分析后,决定对新1孔进行透孔,目的为将出水点水量通过裂隙通道从新1钻孔进行卸压疏放,有助于下一步下20-9注浆封堵。然后沿下20-9方向(方位290°)在巷道内挖设深度2.5~3m,宽度2.5m,长度约3m的泵坑,目的暴露该孔断裂位置(孔深6.5~7m段),之后将下20-9孔套管变形处用锯弓切断,起出孔口法兰盘到套管变形位置部分套管,然后在下20-9孔剩余部分套管内再下设一趟φ89mm套管,将套管进行固定(详见后附固定钻孔结构示意图)后对该孔内进行注浆封孔,注浆使用单液水泥浆,水灰质量比为1:0.3~1:1.48,先稀后稠,注浆压力不得高于15MPa。
四、结论
采取开挖对应钻孔位置巷道底板,切断套管变形断裂位置,重新下入直径更小的套管进行高压注浆封孔等方式,处理了事故钻孔,确保了防治水工程质量。
【参考文献】
[1] 张继龄,尚衍峰,张民.采掘工程对矿井水文地质的影响[J].山东煤炭科技, 2010(3):177-179.
[2] 张黎,霍永盛.浅析大众煤矿水文地质特征及充水因素[J].陜西煤炭,2010(6):91-93.