侧钻小井眼井防砂工艺在周庄油田的应用研究

2019-07-10 01:28刘志斌孙玉平康玉阳
石油化工应用 2019年6期
关键词:套环防砂管柱

刘志斌,孙玉平,康玉阳

(江苏油田分公司采油一厂,江苏扬州 225265)

1 目前防砂技术现状

1.1 防砂技术现状[1-3]

本厂油井出砂主要集中在周43、许浅1、陈2、沙埝等疏松砂岩油藏区块,其中周43、许浅1区块出砂问题最明显。针对地层出砂问题,本厂探索应用过压裂防砂、纤维复合防砂、机械防砂、化学防砂等防砂工艺,目前成熟应用的主要为机械复合防砂、化学防砂技术。

(1)化学防砂:向地层中挤入一定数量的化学剂或化学剂与砂浆的混合物,达到充填、固结地层,从而稳定地层结构或形成具有一定强度和渗透率的人工井壁,达到防止地层出砂的目的。

(2)机械防砂:套管内正对出砂地层下入绕丝筛管,并于筛套环空以及地层近井地带充填砾石,形成人工挡砂井壁,地层砂则被控制在地层内,确保油井正常生产。

1.2 防砂技术局限性

近年来,本厂传统出砂区块小井眼井不断增多。以周43为例,小井眼井已占到总井数15%以上。目前工艺已不能满足防砂技术需求,主要表现在:

化学防砂一般适用于薄层短井段,施工防砂有效期短,固结后地层渗透率下降明显,有产能损失的风险。

常规机械复合防砂充填工艺为顶部充填,小井眼井实施易形成砂桥,同时防砂配套工具尺寸上不能满足小套管要求,倒置防砂皮碗封(140 mm)难以进入小套管(套管内径82 mm)(见图1)。

因此,针对当前防砂工艺局限性,以及复杂结构井筒防砂技术需要,开展了小套管新型机械复合防砂工艺的研究及实施工作。

2 新型机械防砂工艺研究

2.1 充填工艺研究

常规直井充填方法为顶部充填,下一趟防砂管柱实现筛套环空顶部充填、挡砂坐封一体化实施。防砂管柱主要结构设计:油管+充填防砂工具+防砂筛管。循环通道主要为携砂液从油管进,经过充填工具后进入筛套环空,砾石滞留在环空,携砂液通过筛管经冲管、充填工具进入油套环空最后从套管返出。

图1 充填、坐封一体化防砂工具

由于小井眼井井筒空间小,筛套环空人工井壁薄,挡砂能力有限,地层砂易侵入。为加强防砂效果,井筒充填前先对地层进行挤压充填,增加充填层有效厚度。防砂工艺主要包括:地层挤压充填、筛套环空充填、挡砂坐封工艺。在充填工艺实施上规避大尺寸工具,实现防砂配套工具小尺寸化。因此采取工艺分步实施,各实施工序管柱结构:(1)地层挤压充填工序:光油管实现地层挤压充填;(2)井筒充填工序(由上而下):油管+丢手工具+筛管+冲洗配套工具;(3)挡砂坐封工序(由上而下):油管+顶部防砂封隔器。

研究设计了两种循环充填工艺:正冲循环充填、反循环充填工艺;两种充填工艺的充填方法和循环通道是不同的,具体设计实施方法如下:

(1)正循环充填:用光油管在进行地层挤压充填同时进行井筒填砂(填砂量为井筒人工挡砂井壁所需砂量),即人工井壁所需砂在地层挤压充填实施的时候泵入井筒。挤压充填后,下防砂管柱,当防砂管柱下放在砂面时开始进行正冲洗,冲洗水通过油管、管内冲管以及底部冲洗配套工具将砾石冲起,管柱边下边冲,到达设定的预定位置后停止正冲循环,砂子自然沉降形成人工挡砂井壁。

(2)反循环充填:携砂液从油套环空进入,通过筛管、管内冲管从油管返出。砾石在井筒内沉降形成人工挡砂井壁。

2.2 配套防砂工具研制

针对小套管防砂工艺,设计研制了配套防砂工具,主要包括:底部冲洗配套工具、顶部防砂封隔器、防砂丢手等。

(1)底部冲洗配套工具:建立油套通道,实现单向正冲。

图2 侧周43-6A生产曲线

(2)顶部防砂封隔器:实现挡砂坐封、防止管柱蠕动。

(3)防砂丢手:连接冲管、对接顶部封隔器。

“这个污水处理设施当然好,你看我们村现在的环境多好,空气也清新,村里人没事就喜欢出门散散步。”谈起污水处理设施带来的变化,村民聂爱真是心生欢喜。她还告诉笔者,村里建设污水处理设施前,家门口就是个粪坑,夏天蚊蝇滋生,又脏又臭。现在每家每户都铺设了污水管道,生活污水通过管网直接流进污水处理池,再也不见蚊蝇围绕的脏乱景象,村子到处干干净净。

3 工艺现场应用

侧周43-6A井位于传统出砂区块周43区块,该井2015年末侧钻生产,1 224.43 m以下悬挂∮95 mm小套管。2016年9月实施化学防砂,有效期仅为5 d。2016年12月对该井实施机械复合反循环充填防砂工艺。

主要防砂技术工序设计:

(1)下砾石挤压充填防砂管柱实施地层挤压充填:泵车排量至400 L/min~800 L/min,挤入前置液15 m3待泵压稳定后开始加砂,设计砂量为1.5 m3,加砂结束后续挤6 m3地层水,施工限压22 MPa。

(2)下绕丝筛管砾石防砂管柱实施反循环充填:打开套管闸门,泵车排量至200 L/min~300 L/min,进行反循环填砂作业,砂比控制在1%~2%以内,理论加砂量为25 L。

(3)丢手:从油管内投入钢球(30.0 mm)一个,等待30 min,泵正打压 8 MPa~16 MPa,实现丢手同时打开反洗滑套。

(4)下入油管底带顶部防砂封隔器服务工具+顶部防砂封隔器,待封隔器底深下至留井对接接头位置时缓慢下入,下压管柱负荷50 kN,确认坐封位置,上提管柱至原负荷,从油管内投入钢球(30.0 mm)一个,油管打压8 MPa~16 MPa丢手,下放管柱加压30 kN~50 kN,坐封顶部防砂封隔器。具体工艺参数设计及实施情况(见表1)。

表1 防砂设计及现场实施参数表

4 效果及评价

侧周43-6A井防砂前日产液0.6 t,防砂后初期日增油10.6 t,目前日产油稳定在5 t左右,实施以来累计增油超过600 t,经济效益超过100万元(见图2)。

5 结论

研究形成合适本厂特点的小套管机械防砂工艺技术,自主研究并成功实施了小套管反循环充填防砂工艺,为小井眼井防砂工艺推广应用提供了技术基础。

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