李湘山,董日新,曾 喆,郭海军
(中海油(天津)油田化工有限公司,天津 300452)
随着开发程度的提高,南海很多油田已经进入了开发生产的中后期,采出液的含水率高达90%以上,而海上平台空间有限,生产分离器等油水处理设备体积小,因此,为实现生产污水的达标排放,对破乳剂、清水剂性能提出了更高的要求[1-3]。
南海某高含水油田已投产20多年,现有生产井近30口,日产原油8 000桶,日产水110 000桶,综合含水率达93.2%。面对生产水处理系统负荷大、处理时间短问题[4],该油田通过加注国外公司的破乳剂PT和清水剂FT,基本实现了达标处理。但清水剂FT具有较强的絮凝上浮作用,能够同时吸附污水中油滴和杂质(如油泥、黏土等),形成黏度较大的悬浮物,长期使用容易导致生产分离器的波纹板以及水力旋流器堵塞[5-8],该油田通过定期对生产分离器和水力旋流器进行反冲洗,以及停产大修期间通过热水+甲板清洗剂来有效清除生产分离器波纹板和水力旋流器上的污物,基本保障了油田的平稳生产。
该油田的原油蜡含量19.1%、胶质含量30.9%、沥青质含量1.6%,密度0.865 6 g/cm3,属于中轻质原油。生产分离器温度高于90°C,原油脱水相对容易,但由于生产分离器停留时间短,污水处理难度大,破乳剂、清水剂用量大,加上进口化学药剂单价高,化学药剂成本高。2014年油价进入寒冬,降本增效成为各油田的工作重点,为此,该油田试用了国产清水剂BHQ-206,该清水剂瓶试效果明显优于FT,成本优势也非常明显,现场试验初期清水效果非常好,但由于絮凝作用过强,导致生产分离器因波纹板严重堵塞发生生产关断,导致优化失败。
因此,本研究的主要目的就是通过开发出一种高效破乳剂,兼具破乳和清水功能,避免清水剂絮凝作用强导致堵塞的副作用,同时实现降本增效。
烷基酚醛树脂型破乳剂具有脱水速度快,水色清、油水界面清洗等特点[9],故选择该类型不同相对分子质量的烷基酚醛树脂型破乳剂作为主剂,编号为AR-1至AR-5。
原油破乳剂评价一般参照行业标准《SY/T 5281-2000原油破乳剂使用性能检测方法(瓶试法)》[10]。该方法中原油乳状液配制十分关键,南海高含水油田一般直接取油田新鲜油水样,分离掉部分自由水后配制成25%、30%、35%、40%、45%、50%含水率乳状液,高于反相点[11]含水率的乳状液脱水速率太快,很难区分破乳剂破乳能力。破乳剂主剂选择主要标准就是脱水效果,结合该油田生产特点,选择5口低含水单井混合油水样(含水率13%)开展破乳剂主剂评价工作。
从表1可以看出,AR-2在脱水速率和终脱水率方面均优于在用破乳剂PT,1 min和2 min时PT比AR-2高0.5 mL和0.2 mL主要是读数时间差导致AR-2脱水时间少于PT所致,4 min时AR-2比PT多脱出水1.8 mL则说服力十足,因为AR-2脱水时间更短同时脱出水量更大。因此选择综合脱水效果最佳AR-2作为破乳剂主剂。
表1 不同烷基酚醛树脂基聚醚破乳剂性能评价Tab.1 The demulsification capability evaluation of different alkyl phenolic resin based polyether demulsifier
图1 表1中不同烷基酚醛树脂基聚醚破乳剂性能评价Fig.1 The demulsification capability evaluation of different alkyl phenolic resin based polyether demulsifier in Tab.1
图1中脱出水十分干净,污水含油一般<40 mg/L,但脱水时间达60 min,对于高含水油田来说,油相停留时间一般在30 min~60 min,水相停留时间一般较短,一般为10 min~20 min,因此图1中脱出水水质只能作为参考。
破乳剂清水组分的选择需要综合考察脱水和清水效果,结合该油田生产特点,选择生产管汇混合油水样(含水率93%),分离掉部分自由水,用得到含水率在45%的油水样开展破乳剂清水组分评价工作。清水组分选择在用清水效果较好的样品,编号为QS-1至QS-4,与破乳剂主剂比例为1:3。
从表2可以看出,与破乳剂主剂AR-2相比,AR-2+QS-4(3:1)组合在脱水速率和终脱水率方面基本相当;与在用破乳剂PT+清水剂FT组合相比,AR-2+QS-4(3:1)组合在脱水速率和终脱水率方面相当或稍优。
从图2可以看出,AR-2+QS-2(3:1)、AR-2+QS-3(3:1)、AR-2+QS-4(3:1)组合脱出水水质清澈,均明显优于破乳剂主剂AR-2,稍优于在用破乳剂PT+清水剂FT组合。
综合脱水和清水效果,确定高效破乳剂为AR-2+QS-4组合。
通过进一步微调优化破乳剂主剂AR-2和清水组分QS-4的配比,确定了高效破乳剂P-33配方。取生产管汇混合油水样(含水率约93%),开展了高效破乳剂P-33效果验证。
从表3和图3可以看出,高效破乳剂P-33破乳脱水效果与在用破乳剂清水剂组合PT+FT相当;脱出水水质清澈,均明显优于破乳剂主剂AR-2,稍优于在用破乳剂PT+清水剂FT组合。与防垢剂、缓蚀剂配伍性良好。
为解决现场问题,考察药剂效果,破乳剂P-33在该高含水油田现场进行了现场试验,试验期间,破乳剂清水剂加注浓度、外输原油含水、外排污水含油变化情况(见图 4)。
表2 AR-2与不同清水组分复配后性能评价Tab.2 The demulsification capability evaluation of compounds of AR-2 and different water-clearing component
图2 表2中AR-2与不同清水组分复配后性能评价效果图Fig.2 The demulsification capability evaluation of compounds of AR-2 and different water-clearing component in Tab.2
12月1日至12月9日在用破乳剂PT(浓度80mg/L,基于产油,用量 100 L/d)、清水剂FT(5 mg/L,基于产水,用量90 L/d)。从图4中可以看出,12月10日破乳剂P-33切入并稳定加注后,在75 mg/L(95 L/d)浓度下,外排水中含油均值从14 mg/L降低到了12 mg/L,外输原油含水均值稳定在0.4%左右。这表明,破乳剂P-33的综合性能优于在用破乳剂PT+清水剂FT组合,药剂总用量减少了95 L/d,费用降幅达50%。
目前,破乳剂P-33已经在该高含水油田成功应用,效果良好,堵塞问题未再发生,油田生产平稳。
表3 破乳剂P-33性能评价Tab.3 The demulsification capability evaluation of demulsifier P-33
图3 表3中破乳剂P-33性能评价效果图Fig.3 The demulsification capability evaluation of demulsifier P-33 in Tab.3
图4 破乳剂P-33现场试验效果Fig.4 The field test results of demulsifier P-33
(1)通过选择不同含水率油水样开展破乳剂主剂、清水组分评价和效果验证,确定了破乳剂P-33配方,该产品破乳清水综合性能优于某高含水油田在用破乳剂清水剂组合。
(2)通过现场试验,破乳剂P-33在75 mg/L浓度下,外排水水质进一步改善,水中含油均值降低了2 mg/L。既解决了影响油田稳定生产的堵塞问题,又大幅实现提质增效,费用降幅达50%以上。