黄小双,张婉秋
(1.柳州五菱汽车工业有限公司,广西 柳州 545007;2.柳州五菱柳机动力有限公司,广西 柳州545005)
发动机惰轮支架螺栓断裂,将影响轮系传动,并导致车辆无法启动。本文将从LJ4A15Q6发动机惰轮螺栓断裂问题描述、原因分析、故障重现、要因验证、临时措施以及长期措施等维度进行分析。
2017年9月-10月,2台整车搭载我司LJ4A15Q发动机,在行驶过程中出现惰轮支架螺栓断裂故障,导致车辆无法启动,故障图片如图1、2、3所示。
图1 惰轮支架螺栓断裂
图2 惰轮支架螺栓断裂
图3 惰轮支架螺栓断裂
2.1.1 原因分析调查
根据上述分析,制定了问题原因分析树图,见图4,从多个层面进行分析可能原因。
图4 惰轮支架螺栓断裂原因分析树图
2.1.2 要因调查验证
对已列出的可能原因进行一一验证[1],见表2。分析并判定各项因素对该质量问题的影响程度,确认要因为惰轮支架与曲轴箱安装面不贴合,存在干涉导致螺栓假紧。
表2 惰轮支架螺栓断裂可能原因验证表
(1)螺栓力矩设计不合数据说明[2]
参照现有经验M8螺栓上紧力矩为20~25 N·m,符合标准。
(2)未按要求上紧数据说明
检查确认工艺要求20~25 N·m,实际使用18 N·m风枪预紧,再使用23 N·m定扭扳手复紧,实测力矩为23.2~33 N·m,符合要求。
(3)螺栓假紧:支架安装面不平验证数据说明[2]
检查库房发动机惰轮支架安装情况,发现部分发动机存在安装面不贴合的现象,最大间隙为0.5 mm,虽然检测螺栓力矩为28 N·m,但判定为假紧,发动机运转过程中,将会出现螺栓拧紧力矩衰减,螺栓受负荷后疲劳断裂情况。拆下惰轮支架发现其边缘与曲轴箱干涉,并存在上紧后造成的磨痕现象,如图5所示。
图5 惰轮支架与曲轴箱干涉及上紧后磨痕
检测惰轮支架与曲轴箱尺寸,根据曲轴箱图纸要求:惰轮支架安装面尺寸12±0.2,如图6所示,实际测量为9.5±0.2,不符合图纸要求;惰轮支架图纸要求:安装台外径 18 max,光孔直径 8.5(+0.22/0),如图7所示,实际测量分别为17.8,8.6符合要求。
图6 曲轴箱图纸要求支架安装面尺寸
图7 惰轮支架图纸要求安装台尺寸
(4)惰轮支架螺栓强度不足数据说明
检测分析螺栓断裂故障件材料、金相,新件螺栓进行抽检尺寸、材料以及螺栓设计强度分析,螺栓材料、硬度符合8.8级,且8.8级螺栓强度满足使用要求。
(1)故障重现验证:抽取2台惰轮支架与曲轴箱安装面间隙为0.5 mm的发动机进行台架试验;故障重现,分别在16 h、18 h出现断裂。
(2)返工验证:抽取1台惰轮支架与曲轴箱安装面存在间隙的发动机返工后,进行台架试验,故障未重现,未发生断裂。
(3)返工方案:打磨惰轮支架边缘,打磨的角度大致与图中红线平行,使之与曲轴箱安装面无间隙;打磨后支架的断面壁厚控制在3.5~4 mm。返工方案及效果如图8~9所示。
图8 惰轮支架打磨返工方案
图9 返工效果:惰轮支架与曲轴箱贴合
(4)试验大纲:先按照工况1(如表2所列),磨合2个循环;再按工况2(如表3所列)磨合1个循环。
表2 试验大纲工况1
表3 试验大纲工况2
通过问题原因分析、调查及验证,锁定引起LJ4A15Q发动机惰轮支架螺栓断裂的根本原因为:曲轴箱图纸上要求惰轮支架安装面尺寸12±0.2不符合,使惰轮支架与曲轴箱安装面干涉的情况出现,造成贴合为线接触(非面接触),形成假紧,导致螺栓受力不均匀,易松动,在螺栓径向受剪切力,并在车辆行驶过程中,长时间受皮带张力后产生疲劳断裂[1]。
(1)排查库存所有LJ4A15Q型号发动机,检查惰轮支架与曲轴箱安装面是否有间隙,要求0.01 mm的塞尺不能通过惰轮支架与曲轴箱结合面;对存在间隙的发动机进行返工惰轮支架,返工后惰轮支架与曲轴箱安装面完全贴合,如图10~12所示。
图10 间隙检查图
图11 惰轮支架打磨返工方案图
图12 返工效果:惰轮支架与曲轴箱贴合
(2)在制LJ4A15Q型号发动机,装配前对惰轮支架进行返工,打磨其边缘,返工后惰轮支架与曲轴箱安装面完全贴合。
(3)在安装惰轮支架螺栓时,增加涂适量螺纹紧固胶(艾布纳2428W)进行紧固,涂胶部位如图13~14所示。
图13 M8×35螺栓涂胶要求
图14 M8×65螺栓涂胶要求
(1)曲轴箱安装面尺寸按图纸要求12±0.2进行加工,并列入检验计划内;
(2)惰轮支架螺栓强度等级,由现在8.8级改为10.9级,提高安全裕度;
(3)惰轮支架由两点固定改为三点固定模式,提高紧固效果。
通过对LJ4A15Q发动机惰轮支架螺栓断裂问题的原因分析、要因验证、故障重现验证,以及整改措施等几个方面的研究分析,惰轮支架装配在曲轴箱凸台后与凸台侧发生干涉,造成贴合为线接触(非面接触),形成假紧,导致螺栓受力不均匀,易松动,在螺栓径向受剪切力,并在车辆行驶过程中,长时间受皮带张力后产生疲劳断裂。
该质量问题整改已经完全解决,自该款发动机量产以来,共计生产5万余台LJ4A15Q系列发动机,没有重复发生;并且问题整改取得良好的效果,降低售后故障、售后维修成本,提高产品使用寿命,以及提升公司产品质量形象。