罐式煅烧炉的在线修补技术研究

2019-06-03 06:54许敏李浩刘伟
世界有色金属 2019年6期
关键词:排料罐体统计表

许敏,李浩,刘伟

(中铝山东有限公司,山东 淄博,255052)

煅烧炉是炭素生产的“两炉一机”,是炭素生产的重要煅烧设备之一。罐式煅烧炉具有煅烧质量稳定、碳质烧损少、无需外加燃料等优点,因此在国内得到普遍应用。煅烧炉一般运行2-3年就会发生罐体破损,加之近几年为了降低成本,大量使用高硫焦更加重了这一趋势。罐体破损后,罐体内煅后焦流出阻塞火道,进而造成煅烧炉无法正常运行,炉温降低,产量、质量大受影响。

煅烧炉罐体破损修补是一个行业难题,传统处理方法有整体大修、局部喷补、短路处理三种。其中煅烧炉整体大修,效果最好,但检修费用高,每组煅烧炉大修费用高达100万元,修炉时间长,停炉、拆除、砌筑、烘炉,检修时间长达6个月;局部喷补,虽然可以实现不停炉修补,但修补质量差,喷出的泥浆强度无法达到炉砖的强度,且只能处理小面积的破损,更无法处理坍塌的隔板砖;短路处理,检修费用低,可以使火道疏通,但是破坏了炉体温度梯度,不利于产品质量稳定。

中铝山东有限公司技术人员研发了罐式煅烧炉在线修补技术,很好的解决了罐体破损修补这一行业难题。该技术可以在不拆除大墙以及完全停产的情况下,实现罐体修补,且修补后使用邻近火道挥发分来进行烘炉,具有修补质量高,接近于完全大修质量水平;检修费用低,每组5万元左右;检修时间短,22天左右即可完成。中铝山东有限公司炭素于2016年8月对1台煅烧炉的二组、四组、五组进行了在线修补,效果良好。

1 罐体破损现状分析

1.1 煅烧炉温度现状

从上面统计表可以看出:二组、四组、五组的个别火道温度无法达到工艺要求(首层火道温度1050℃~1200℃;二层火道温度1250℃~1380℃)。

1.2 煅烧炉分火道负压

从上面统计表可以看出:二组、四组、五组的个别火道负压无法达到工艺要求;(首层火道负压15~20pa;二层火道负压25~30Pa)。

1.3 煅后焦真密度

从上面统计表可以看出破损煅烧炉的真密度不稳定,且合格率偏低(真密度>2.05g/cm3)。

1.4 罐体破损面积个数,空罐检查,火道阻塞情况

通过在线观察、空罐检查,其中二组有3条火道堵塞严重,破损位置位于4-7层;四组有3条火道堵塞严重,破损位置位于3-7层;五组有2条火道堵塞严重,破损位置位于2-8层;根据破损的位置和面积,其他方式例如喷补、在线修补难以保证煅烧炉长期运行。

2 项目方案

2.1 罐体冷却

2.1.1 四组、五组的冷却

罐体的降温冷却过程需停排料,同时关闭首层、二层的挥发分拉板。为了最大限度减少产量、质量损失,采用逐组检修的方式。首先,利用2天的时间排空检修组及相邻罐体,再利用4天时间进行冷却。为快速将罐体内温度降到50℃以下,可以采取以下措施:①五组开始空罐之后,先在料斗上方加盖板将其密封;②在料全部排空后,打开上方的盖板进行冷却,同时在卸料阀处加助吹风管;③在炉顶加轴流风机降温。

2.1.2 中间组的冷却

二组利用2天时间空罐,打开罐体上部盖板冷却,同时将一组、三组靠近二组的4个罐停止排料,关闭其挥发分拉板进行降温。

为降低对负压的影响,同时保证冷却效果,关闭七层废气拉板保证负压,同时打开首层、二层一直到七层的观察口进行冷却。另外,打开卸料阀处理口,通风管冷却。由于二组处于两组之间,只采取上述办法冷却效果不佳。

为快速降温,我们启动其排烟机,并将二组七层拉板打开,一方面为了火道快速降温,同时保证煅烧炉负压,利用5天时间,罐体温度降到了50℃以下。

2.2 罐体检修

2.2.1 四组、五组的检修

进入五组罐体开始检修后,按照1个罐/天进度组织,五组检修完提前1天,将原先保温的四组2个罐排空,开始检修15#、16#罐。

为不影响三组排料,针对13#、14#罐的检修,采用自然冷却办法进行降温,但效果不佳,因此将三组的11#、12#罐停排料保温,同时将11#、12#火道首层、二层的挥发分拉板关闭进行降温。采用该办法2天后,13#、14#罐体温度由原先130℃降到了60℃,达到了进罐作业的要求。

表1 煅烧炉温度

表2 煅烧炉分火道负压

表3 修炉材料、方式及标准

表4 烘炉过程

待13#、14#罐体利用2天时间检修完后,五组开始加煅后焦点火烘炉,同时三组的11#、12#火道温度采用停2个小时排2个小时的办法逐步提温,待七层处达到800℃以上后,三组恢复正常排料。

2.2.2 中间组的检修

由于二组4个罐只有1个破损较严重,因此检修速度较快。利用2天时间检修完毕。

2.2.3 修炉材料、方式及标准

2.3 罐体烘炉

2.3.1 挥发分烘炉技术

与传统的烘炉方式不同,本次烘炉采用挥发分烘炉,将相邻运行罐体的挥发分引入修复罐体点燃烘炉。此项技术可以节省烘炉燃料费用,升温控制精度基本满足烘炉需要,具体操作方法及注意事项如下:

(1)点火烘炉过程中,先将所借用挥发分火组的七层盖子支起,便于降低此组的负压而使挥发分向所需要烘组转移,同时在竖道口插上烟管后,不能将其密封,防止挥发分灭火且含量急剧增多导致爆炸,需要待首层砖发红之后再将竖道口进行密封。

(2)烘炉过程中,要注意4条火道挥发分的均匀性,保证每条火道下火均匀,温度均匀上升。在前期烘炉时要将首层的空气拉板、二层的挥发分、空气拉板关闭,使挥发分从首层达到二层.备注:刚开始烘炉时温度较低,挥发分燃烧不好,不易空气太多,否则会造成温度下降,其靠负压从墙体漏缝处抽的空气即足够。

(3)烘炉过程中,为了保证五组的挥发分,采用以下办法:降低整体负压,同时将所引挥发分组的七层盖子支起,以便挥发分溢出到所烘组中,也可适当关闭一组、二组的挥发分拉板,在同样的负压条件下,抽进的空气促使挥发分从竖道口溢到五组。降低负压的另一个目的为:减少空气便于火焰拉长而充分烘炉。

2.3.2 五组、四组的具体烘炉过程

2.3.3 中间组的具体烘炉过程

图1 煅后焦真密度变化曲线

表5 烘炉过程

表5 火道温度

表6 火道负压

图2 煅后焦真密度变化曲线

为尽快恢复一组、三组停排料罐体两侧的火道温度,一组的3#、4#于二组5#、6#罐修完后,开始停2个小时排2个小时,三组9#、10#罐于二组全部修炉完毕后,开始停2个小时排2个小时逐步提温,以上四个罐于二组烘炉后的第3天排3个小时停1个小时,于二组烘炉后的第4天,八层火道达到900度以上,恢复正常排料。

3 效果

采取以上罐体修补及启动技术后,可快速实现煅烧炉达标、达产,并大大降低检修费用,取得了较好的技术效果。

3.1 炉温

从上面统计表可以看出:破损罐体经修补后,火道温度全部达到工艺要求(首层火道温度1050℃~1200℃;二层火道温度1250℃~1380℃)。

3.2 负压情况

从上面统计表可以看出:罐体修补后,火道负压全部达到工艺要求(首层15-20pa;二层25-30Pa)。

3.3 真密度情况

从上面统计表可以看出:煅烧炉检修后,煅后焦的真密度得到了较大的提升,2.06以上合格率达到100%,且质量非常稳定,为后续工序的生产提供了优质的原料。

3.4 效益情况

(1)相对于停炉检修、启动周期2个月,该技术的应用,可减少因煅烧炉检修造成的产量损失1700吨(按照单罐1小时排料量88KG计算),不仅降低煅后焦生产成本,而且可大大减少因煅烧炉检修,造成炭素生产线不平衡的问题;

(2)按照烘炉启动每组需要天然气8000m3计算,该技术可节约烘炉启动费用12万元,同时可节约烘炉所需的喷枪、补偿导线、报警仪及其他相关改造费用;

(3)因只对个别组修补,可降低因烘炉集中添加煅后焦的工作量,同时可避免排料初期振动器堵料的问题。

4 结论

在遇到煅烧炉破损,影响火道温度、负压,进而影响质量、产量时,通过在线修补技术和挥发分烘炉技术的处理,可以安全、快速扭转因煅烧炉破损造成的被动局面,而且通过日后的应用效果来看,在节约检修费用、缩短检修周期的情况下,可以很好的保证产量、质量,从而延长煅烧炉的大修周期,降低煅后焦的生产成本,具有较好的推广意义。

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