重型数控车铣床铣轴故障分析及改进

2019-05-03 02:10:12林元洁郑裕斌郭凯凯
设备管理与维修 2019年19期
关键词:叶根原理图电磁阀

林元洁,徐 文,郑裕斌,郭凯凯

(杭州汽轮机股份有限公司设备处,浙江杭州 310022)

0 引言

重型数控车铣床机床是2013 年从德国引进的具有车、铣、磨和带有静压中心架的重型数控机床,其过床身旋转直径Φ2200 mm,两顶尖最大距离9000 mm,最大加工工件重量60 t,主轴电机功率2×185 kW,铣轴电机功率50 kW,磨头电机功率11 kW,数控系统采用目前最先进的SIEMENS Sinumerik 840DSL,是公司加工大转子、带纵树型叶根槽转子的关键设备。在汽轮机转子纵树型叶根槽加工过程中,不能出现由于数控报警造成机床突然停机中断加工,严重的会造成铣刀卡在转子纵树型叶根槽中,导致价值百万元以上的汽轮机转子报废。在加工过程中,频繁同时出现两个报警:①21612 轴S2/MS2,使能复位报警;②701458 铣刀主轴已夹紧和锁定报警。造成铣轴停止,进给轴停止。复位报警,重启程序又能正常加工,过段时间后同样的报警重复出现。

1 故障分析

查看报警号,21612 提示铣轴(S2 轴)控制器使能DB36.DBX2.1 使能丢失,结合701458 报警提示,初步判断由于铣刀主轴的夹紧和锁定状态不对,引起数控报警停机。按照铣轴液压原理图中铣轴夹紧放松原理和作用,手动按压面板铣轴夹紧按钮或MDA 方式下执行B 轴旋转,Y4 电磁阀得电,压力值6 MPa(60 bar),压力开关动作,铣轴夹紧;手动按压铣轴放松,Y4 失电,电磁阀归位,油回油箱,M13-B51V(I51.7)为“1”,铣轴处于放松状态。放松时允许铣轴(S2 轴)加工。压力开关M13-B51V(I51.7)是具有高低压双点功能的可设置带数值显示的压力开关,出于安全考虑,厂家设定低压值为0.2 MPa(2 bar),也就是说,在加工状态下,压力大于0.2 MPa 时,铣轴处于夹紧状态,铣轴(S2 轴)控制器使能DB36.DBX2.1 被复位,铣轴立刻停止。为何在没有铣轴夹紧指令的情况下,压力开关M13-B51V(I51.7)会检测到大于0.2 MPa 的压力,导致报警。对引起该压力开关输出“1”信号的原因进行逐一排查。

(1)接触不良,检查两端接线端无松动,连接电缆无破损或断线。

(2)压力开关本身故障,检查压力开关压力设定值,调整压力值反复测试高低压触点灵敏度,功能正常。

(3)系统压力值是否正常,依据液压原理图分析,系统压力正常,压力开关M13-B51V 所在油路在铣轴加工过程中是不可能会有压力的。进一步检查发现该压力开关实际安装位置与液压原理图不符。机床厂家在安装该元件时没经过单向阀,而是直接安装在了油缸的下端,铣轴放松泄油之后,由于油管中存有少量的油,该液压油在加工中因油管抖动产生负力,使压力开关的下限压力值上升达到0.2 MPa,从而导致压力开关动作,产生误报警。如果在加工带纵树型叶根槽转子由于误动作报警而导致铣轴(S2 轴)被复位,将致命的造成刀具损坏甚至工件报废的可能。

2 故障改进

由于机床安装空间有限,无法按照原液压原理图的位置安装该压力开关(猜测机床厂家因此更改安装位置)。而且备件购买周期长、生产任务紧,为此,放弃更改油路布局修复故障的方案。利用现有条件,在不影响加工、不新增任何元器件的情况下,利用现有的压力开关(该压力开关带有高压和低压)和一个空余PLC 输入点(I53.7),匹配压差值、调整合适参数,完善油路PLC逻辑控制,从而达到修复该故障的目的。在低压到达(不与正常操作冲突)的情况下,控制电磁阀M14-K50E(Q50.1)Y3 动作,以达到清空油管余油的效果。修改程序后,故障消除,机床运行正常。程序修改如下。

3 结论

840DSL 系统的数控机床,当其出现NCK 报警21612 时,要结合同时出现的其他报警、出现故障的具体情况,以及该机床的相关特性,具体情况具体分析,不能一味依靠维修经验。由于机床液压设计安装的硬件原因,导致该故障的频繁发生,通过软件方式进行处理,不仅节省了维修材料和因购买备件停机造成的损失,更规避了由该故障导致可能导致的工件报废风险,而这样的报废风险其损失是不可估量的。本次机床安全隐患排除,为设备维修工作拓宽了改进思路。

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