王立秋,董建宏,张继伟,杜冠乐
(1.中海石油(中国)有限公司曹妃甸作业公司,天津 300459;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)
海上油田采油污水处理流程短、设备少、设施布局紧凑[1,2],这种特性决定了各级污水处理设备不仅要满足经济、环保的要求,更要有高效的处理能力。
以渤海某油田生产现状为例,产液由海底管道输送至浮式生产储油卸油装置(FPSO)处理,水系统各级处理设备一直运行正常。随着油田开发的进行,产液量增加,含水率升高,目前FPSO处理量约60 000 m3/d,含水率已达92%,核桃壳过滤器面临巨大压力。核桃壳过滤器是污水处理的最后一级精细滤器,水质处理的优劣直接影响排海及回注水的指标[3]。油田产液量及产液性质的变化,会直接影响核桃壳寿命,增加污水处理费用。用化学方法对核桃壳滤料清洗再生可提高除油效率,提高处理后的水质[4]。与更换核桃壳滤料相比,清洗滤料可延长滤料更换周期,降低滤料费用、人力成本,是落实降本增效的关键举措。
图1 水系统工艺流程图
图2 核桃壳过滤器结构图
油田生产水系统包括三级处理设备,分别为撇油器、气浮选器及核桃壳过滤器。其工艺流程图(见图1)。
含油污水经撇油器后,除掉其中大粒径的油滴和固体颗粒,撇油器出口水中含油值降低至60 mg/L以下;经浮选器后,进一步除去粒径>10 μm的油滴和固体颗粒,含油值降低至40 mg/L以下;经注水增压泵增压后经过核桃壳过滤器,含油值降低至10 mg/L以下,处理合格水外排或回注。
核桃壳过滤器是生产污水处理系统的第三级处理设备。其内部采用双介质滤料设计,上层为核桃壳滤料,颗粒大小在1.6 mm~2.0 mm,下层鹅卵石垫层分层分布,粒径在2 mm~30 mm。滤料床通过物理和化学作用,除去污水中的油珠和微小悬浮物,以及被杀菌剂杀死的细菌及藻类。核桃壳过滤器结构(见图2)。
经核桃壳过滤器处理后,合格水回注或外排。核桃壳过滤器运行参数(见表1)。
表1 核桃壳过滤器运行参数
设备工作一定时间后,过滤器滤料不断截留污染物,污染物黏附在滤料表面,导致滤料黏结和过滤通道堵塞,核桃壳过滤器处理能力变差。有研究表明,近年来渤海油田含油污水过滤器滤料污染有明显加重的趋势[3],为降低过滤器工作压差,保持过滤效果,恢复流量,必须及时对过滤器进行反冲洗,并根据现场情况开展化学清洗。
近期FPSO核桃壳过滤效率降低,单纯反冲洗工艺不能使被污染的滤料再生。根据现场生产需要,通过试验研究核桃壳滤料清洗剂,并成功在现场应用。
核桃壳滤料是亲水性物质,水的润湿性能增大水与滤料的接触面,使滤料更易与水接触[5],而污水中蜡质、沥青质等油性物质,容易堵塞滤料孔道,且不能通过简单的反冲洗去除,容易造成滤料失效[6],因此,优良的清洗剂必须具备合适的亲油亲水比。工程技术公司研发的核桃壳滤料清洗剂以油基和水基适当配比,兼有分散性、渗透性。清洗剂QXJ-01为重芳烃类混合物,可溶解受污染滤料的表面污油,清洗剂QXJ-02为高效渗透剂,将药剂有效成分渗透至核桃壳微孔内部进行深层次清洗,两种药剂分别加注。根据经验,两种清洗剂配比需满足QXJ-01:QXJ-02≥1。取现场核桃壳滤料,按照不同药剂加注配比开展浸泡验证试验(见表2)。滤料清洗4 h,清洗后烘干滤料,观察状态。
表2 QXJ-01:QXJ-02不同配比验证试验
根据验证试验结果,QXJ-01:QXJ-02=8:1 时,清洗后核桃壳颜色接近原始滤料颜色,且颗粒分散,无块状黏结,表明核桃壳滤料表面及微孔内含油已清洗完全,滤料基本恢复至原始状态。故推荐QXJ-01:QXJ-02=8:1开展现场试验。
按照推荐配比浸泡滤料,前后滤料形态(见图3)。
图3 核桃壳滤料浸泡前后照片
此两种药剂具有清洗速度快,可短时间内彻底除去油污;对滤料损伤小,对设备、管线造成的腐蚀小;药剂毒性小,清洗废液便于处理;处理工艺简单及处理成本低等特点。两种清洗剂次序投加、配合使用,可有效去除滤料表面附油和内部悬浮物,并在清洗后的滤料表层形成一种保护膜,抑制滤料深度中毒,提高滤料清洗后的再生能力。
清洗步骤如下:反冲洗,排空反冲洗水-依次导入QXJ-01/QXJ-02-逐步分次向核桃壳过滤器内补水,补水后浸泡1 h-重复补水浸泡过程3次,至罐内满液-补水完成后浸泡,并开启搅拌,混合清洗液-药剂完全作用后重复反洗过程,检测数据。
清洗完成后,开展核桃壳滤料反洗,反洗水质(见图4)。
反洗过程中,间隔30 min取样,反洗水水中含油由6%降低至14 mg/L,表明核桃壳滤料附着油已全部清除干净。
清洗后,核桃壳过滤器流量提高明显。选取核桃壳过滤器F-2650/2654清洗前后流量数据。
以核桃壳过滤器F-2650为例,清洗前流量均值(去除反洗时间)337 m3/h,反洗后流量均值424 m3/h,接近核桃壳过滤器设计最大流量值(425 m3/h)。反洗前后,流量增大25.8%,表明清洗后液体通过量增加,核桃壳滤料表层及孔隙内堵塞物基本清洗完全。
图4 核桃壳过滤器F-2650清洗后反洗照片
清洗后,核桃壳过滤器压差均有大幅降低。
以核桃壳过滤器F-2650为例,清洗前压差均值(去除反洗时间)116 kPa,反洗后压差均值53 kPa,反洗前后,压差降低54.3%,表明污水通过滤料间隙时阻力降低,清洗可有效清除核桃壳滤料孔隙内堵塞物,降低核桃壳过滤器运行压力。
图5 核桃壳过滤器F-2650/2654清洗前后水质变化
持续监测清洗前后核桃壳过滤器出口水质(见图5)。由图5可知:清洗前,核桃壳过滤器F-2650/2654出口水中含油值为14 mg/L,且随来液波动较大;清洗后,出口含油均值降低为6.6 mg/L,降低幅度为52.8%,数值稳定无波动。表明清洗后,出口水质更好,抗波动能力更强。
持续监测清洗前后反洗水质变化,结果(见图6)。由图6可知:清洗前,核桃壳过滤器F-2650/2654反洗后水中含油值为355 mg/L,随来液变化波动较大;清洗后,反洗出口含油均值降低为153 mg/L,降低幅度为56.9%,波动较小。表明清洗后污油黏附量下降且更易清除,核桃壳过滤器处理效果更佳,抗波动能力更强。
清洗后,核桃壳过滤器现场应用效果明显,针对经济效益及现场应用情况开展清洗必要性分析。
核桃壳过滤器过滤料成本约为10万元,更换过滤料人工成本6万元,目前油田共6个核桃壳过滤器,若全部更换过滤料,则成本为(10+6)×6=96万元。
清洗一个核桃壳过滤器共需清洗剂4.5 m3,药剂成本为6.36万元,故全部清洗完6个核桃壳过滤器,药剂成本为38.16万元。
清洗再生后,直接成本节约率:
每台核桃壳过滤器过滤料更换,持续时间为7 d~8 d,增加现场操作人员工作量;而现场生产人员可自行开展过滤料清洗工作,可提高现场工作效率。
图6 核桃壳过滤器F-2650/2654反洗后水质变化
滤料更换后,需专业人士对清洗后滤料进行处理,间接增加废料处理费用及运输成本,废料易对环境造成污染;而滤料清洗后,清洗液可直接进生产流程处理,不增加环保压力。
目前,核桃壳更换频率为1年/次,而清洗后,核桃壳滤料可使用1~1.5年。
综合所述:从经济性及环保等各方面综合考虑,核桃壳滤料清洗再生研究都具有更重大的意义。
(1)污水处理过程中,油污污染是造成核桃壳滤料处理效率降低的主要原因。合适的清洗剂,可最大程度的清洗滤料表层及内部附着物,恢复滤料的过滤能力。
(2)清洗完成后,核桃壳过滤器处理污水量增加了25.8%;压差降低54.3%;出口及反洗水含油降低均超过50%。表明,滤料的清洗再生提升了核桃壳过滤器的处理量,明显改善了处理后出口水质。
(3)通过化学方法使滤料清洗再生,处理过程更迅速,降低更换滤料的人力成本;处理后水质更佳,可减少滤料更换次数,降低滤料成本。改善了核桃壳过滤器滤料更换周期短、除油效率低的问题,保证了油田正常生产,对其他油田污水系统运行情况改善具有指导意义。
长庆胡尖山油田精准挖潜措施增油
截至3月15日,由长庆油田采油六厂负责开发的胡尖山油田,今年已完成措施油井43口,累计措施增油达1 068吨,与去年同期相比,多实施措施井24口,多增油881吨。
从2000年实施开发的胡尖山油田,年产量由当初的几万吨先后上升到100万吨和200万吨。由于该地区属于典型的致密油藏,油井产量递减快,加上这里整装区块少,开发稳产的难度极大,大部分油井都进入低产低效井行列。
今年,采油六厂将加大对老井措施增产作为扭转局面的“强心针”,通过大面积排摸,计划通过对280口油井的措施挖潜新增4.4万吨原油产量,让一批低产井“脱贫致富”。
在选井选层上“三堂会审”。针对选井空间大幅缩减和措施效果逐年降低的特点,采油六厂专门成立了由主管厂领导任组长的油水井措施项目组,针对不同井况特点,因区制宜、因井制宜、因层制宜,形成了单井动态分析与措施选井相结合、措施选井与动态监测相结合、效果分析与措施工艺相结合的“三结合”个性化选井法,为措施增油开对方子、找准路子。
措施工艺上“量井定制”。针对老区含水持续攀升、选井难度逐年增大的不利局面,该厂深化研究暂堵压裂、油井堵水、堵水压裂等工艺技术体系,针对不同井况特点,“量井定制”配套措施工艺,做到“一井一工程、一层一对策”。在见水比例高达30%的胡154油藏,针对不同的见水类型,形成分类分级治理手段,实现控水增油。对安83致密油藏,则以“整体部署、分步实施”为原则,运用“注水井多级暂堵体积压裂转采、潜力层段段间补孔+重复压裂、笼统酸化+隔采治理”工艺体系,探索完善低投入提单产技术,提高致密油稳产水平。
在质效监管上,实行“二重协奏”。围绕提高措施增油质量效益,该厂针对现场管理的薄弱环节,作业监督和费用结算“双管齐下”,提升油水井措施质量。在作业监管上,“厂、作业区、生产单元”三级联动,严格落实验收开工制度,完善外聘监督制,现场监督与视频监控紧密结合,形成“三个交底、三个监控、双向追责”的现场质量管理提升模式,确保作业质量、安全、环保受控。
(摘自中国石油新闻中心2019-03-21)