夏富青 桂年友 汪新利|文
作为安徽铜陵有色“亏损王”的铜冠有色池州公司,在过去4年间,该公司对机构和人员进行壮士断腕般改革,实施科技创新补短板,由年亏损4.2亿元到如今连续数月盈利,摘去了长达10多年亏损的“帽子”,实现了华丽转身。
从2014年亏损4.2亿元到2017年亏损1.2亿元,再到2018年仅亏损0.31 亿元,安徽铜冠有色池州公司每年以50%以上速度减亏。2018年8月份,该公司实现盈利200 万元,首次打破了10 多年来只亏损不盈利的格局;9、10月份分别盈利100 万元、200 万元,实现了涅槃蝶变。“这都是降杠杆、调结构、强管理的结果。2019年公司有望全面扭亏为盈,实现真正脱贫。”该公司经理李新信心满满。
2007年,铜陵有色、池州市政府和池州泰达冶金有限公司三方共同投资组建池州公司,铜陵有色公司以70%股份控股。由于当时受经营方向和生产方式调整,该公司2011年新建的10 万吨锌系统在试生产几个月之后就偃旗息鼓,年产10 万吨铅系统生产量也不足6 万吨。债务像滚雪球般越滚越大,到2014年末,池州公司负债率高达134%,仅2014年一年就亏损达4.57 亿元,其中九华冶炼厂亏损高达4.2 亿元,是铜陵有色公司名副其实的“亏损王”。
如此大的“窟窿”,不仅仅是池州公司切肤之痛,也是铜陵有色巨大的包袱。谁能长期承受如此之重?一场拯救铜冠有色池州公司生死存亡大行动在2015年初拉开序幕,铜陵有色以全资方式进行收购,便将黄山岭铅锌进行分离,采用“冶炼厂+码头”模式,成为铜陵有色单独全资子公司。
这么小的生产规模竟有这么大的亏损,亏损源到底在哪?人、财、物基本生产要素具备吗?这个企业还能救活吗?一连串的问题拷问着该公司经理李新。
面对难关,该公司中、高管理人员、技术人员、生产骨干等不同层次会聚一堂对企业进行“问症把脉”,在集思广益中寻找影响企业发展的内外因答案。
全靠银行借款发展,财务费用高;产品单一,盈利点少;发展滞后,生产体系、经营体系等缺失;机构臃肿,人浮于事……员工看不到企业未来发展希望——这是直接制约企业发展的根本原因。
不破不立,破而后立。在集团公司大力支持下,一次性帮助解决历史债务10 亿元,企业负债率下降了30 多个百分点。重新开启停产多年的锌生产系统,并投入1.2 亿元对铅锌三联动系统进行改造,产品结构不断得到完善,生产能力稳步提升。
机构改革层层加码,人员优化层层推进。首先对机关进行了精简,由以前的20 多个科室变为现在的6 个责任部门,实行“部门长制”;其次是将“多车间”合并成“分厂制”“多班组”组合成“大班制”,着力解决生产环节冗杂;再次是对生产岗位人员重新优化组合、竞争上岗。在重启锌生产系统时,实行全员“起立”择优上岗,一次性减员364 人,达到了瘦身健体效果。
此外,该公司建立扁平化管理制度,“上面千条线、下面一根针”得到充分落实,消除了以前在管理过程中出现的“肠梗阻”现象。“扁平化管理和部门长制、分厂制、大班制建立,更便于协调和管理,工作效率更高效。”该公司铅分厂厂长王进明说,现在铅分厂管理人员仅为以前四分之一。虽然人数变少了,但管理平台变大了,管理团队更精干了,技术力量可以集中共享了,管理能力提升了。
3年多来,该公司进行了一系列大刀阔斧改革尝试,这真的能让这个“僵尸”企业起死回生吗?
蝴蝶是美丽的,但由蛹蜕变成蝶之前,则须经历万般阵痛。而铜冠有色池州公司也如“蝶变”一样,在扭亏过程中饱受过痛苦和挣扎。“我们既等不起,更输不起。要以一往无前的奋斗姿态、永不懈怠的工作状态埋头苦干,让企业走出发展困境。”李新说。
以前,该公司铅冶炼采用原始的“氧气底吹炉+鼓风炉+烟化炉”冶炼生产工艺,上下游工序间独立不连贯。底吹炉生产出的高铅渣必须冷却后,进入鼓风炉升温至1200 摄氏度的高温熔炼,然后再进入烟化炉。不仅能耗高、效率低,环保也难以得到保障。
工信部2015年20号文明令淘汰该落后工艺,要求粗铅冶炼必须采用先进的富氧熔池熔炼——液态高铅渣直接还原或一步炼铅工艺,否则必须关停。“先天不足,后天营养不良,铅系统生产工艺落后,锌系统生产工艺不完整,加上环保隐患多,池州公司笼罩在阴霾之中,企业压力山大。”李新说,惟有加快发展才能根本解决企业历史遗留问题。
2017年10月份,该公司投入1.2亿元对铅锌冶炼生产线进行技术升级改造,采取了当今国内较先进“氧气底吹炉-氧气侧吹还原炉-烟化炉”三炉热渣熔融连续铅冶炼工艺。2018年7月28日,该公司铅锌冶炼资源综合回收循环利用示范项目“三连炉”(底吹炉、侧吹炉、烟化炉)成功对接,解决了铅锌系统投产以来优势不能互补的难题,达到生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的目的。
技改之后好处多多:一是解决了行业准入问题,实现清洁生产。二是解决了生产原料只能适用高品位的难题,降低了对原料品位要求,实现了“通吃”。三是废渣变成宝贝。铅银渣回炉再“深造”,年回收铅2400 吨、白银10 吨、次氧化锌3825 吨(含锌50%)、4.0 兆帕饱和中压蒸汽20 万吨;铁矾渣含锌达到4%左右,经过两道酸洗和水洗处理后,锌品位降到0.9%以下,每年回收锌金属量1100 多吨,综合效益十分明显。
最重要的是解决了环保大难题。笔者看到,在该公司生产系统另一端,一台全自动制砖机正在作业,利用尾废添加水泥、黄砂制出一排排整齐漂亮的砖块。真正实现了无害化处理。“以前在生产过程中,生产出铅银渣、铁矾渣堆积如山,光一年维护费用就要上百万元,‘渣问题’成了企业‘大难题’。”该公司王进明说,以前生产作业时,不仅生产车间灰蒙蒙的,就是百米之外的办公室也会有低空污染。现如今,除了能看到白白的蒸汽外,新鲜的空气又回来了,员工作业环境得到大大改善。
“多年未解的生产瓶颈破解了,制约发展的环保难题解决了,企业发展步伐明显加快了。”李新说,我们甩开膀子大干的时候到了。
向科技要效益。前些年,该公司在新产品研发上还是块“处女地”,高精尖产品少之甚少。2018年3月份,该公司成立了技术中心,在解决生产工序、提高产品质量、新产品研发上做“大文章”。
合金的研发既提高了铅锌产品的档次,还带来了实实在在的效益。压铸合金是该公司在2018年7月末开发的首个合金产品,小试牛刀就倍受市场青睐,已在长三角市场站稳脚跟,成功销往上海、江苏、浙江等地市场数千吨。“公司具有年产品3 万吨生产规模,每吨比锌锭售价高出300~500 元。”该公司销售人员说,热镀合金是该公司2018年9月12日开发的第二个合金产品,已进入马钢公司试验阶段,用于汽车薄板、铸材等高端产品。
由废品变产品,是该公司科技创效发展的又一新通途。以前锌系统产出5%品位的铜渣只能低价处理,现在通过一系列提纯科技攻关,品位提高到70%左右,年生产铜金属量上千吨,实现了效益最大化。
钴渣和铜渣一样,渣含钴品位只有2%,一文不值。现如今提纯到8%。“废料”变成了生产“原料”,成了“香饽饽”,一年可回收30 吨左右。
镉渣回收提纯项将于今年二季度全面启动,中间产品——镉团已经形成,粗镉年内完成精细加工将面向市场,每年可回收70%~80%品位的粗镉600 多吨,实现经济效益和环保效益双赢。