岱庄生建煤矿储装运系统技术改造与应用

2019-02-13 18:36米秀贤昝银忠王奕明
山东煤炭科技 2019年10期
关键词:给煤机发运装车

米秀贤 昝银忠 王奕明

(山东省岱庄生建煤矿洗煤厂,山东 微山 277600)

1 商品煤装车发运现状

岱庄煤矿混煤及精煤产品主要储存在原煤、精煤仓内,各煤炭产品采用汽车进行发运,煤炭在装车过程中必须安排专人在现场放仓。装车时仓下扇形装车闸门打开,将仓内物料直接放入汽车内进行煤炭装车。装车发运过程存在较多问题:

(1)装车闸门及闸门溜槽等钢结构件锈蚀磨损严重,致使闸门强度减弱,存在很大的安全隐患。

(2)装车扇形闸门无定量功能,装车过程及装车量均依靠现场装车工人的经验进行,造成装载重量误差大。装载少了,车辆再从地磅返回,进行补装;装载多了,车辆也从地磅返回,卸载到地面。多次过磅,影响了装车效率,增加了工人的劳动强度。

(3)装车电液闸门故障率高,易失控导致滑仓,致使装卸频繁。

(4)装车过程中必须安排专人在现场放仓,仓口高、煤尘大、易撒煤,作业环境差,存在较大安全隐患。同时也不符合现代大数据、智能化、无人化要求。

基于上述存在的问题,必须对商品煤装车系统进行升级改造。

2 发展前景

商品煤装车系统自动化程度高、操作简单、装车效率高、速度快,而且环境污染小,极大地改善装车人员的工作环境,减轻装车人员的劳动强度。特别是在铁路运输费用明显低于汽车运输的情况下,快速装车系统体现出了优势,在煤炭产品装车发运中具有非常好的应用前景。

3 商品煤装车发运系统改造

3.1 提出改造方案

当前煤矿汽车装车从空车进矿到重车出矿经过登记信息、打印票据、过衡、给料装车、汽车冲洗、煤炭采样等一系列流程。目前登记信息、打印票据、过衡已经实现远程控制,但是给料装车、汽车冲洗仍采用人工操作,特别是装车过程主要依靠人工喊话和电液闸板人员操作配合完成。喊话指令传达不清,电液闸板坏损导致装车速度缓慢、供料不匀、撒煤的现象时有发生,增加了岗位人员和机器设备的作业时间,造成资源浪费。同时由于交通管理部门对车辆限吨,毛重不能超过31t,装车扇形闸门无定量功能,造成装载重量误差大,严重影响装车效率。

针对目前商品煤汽车装车发运流程繁琐、效率低等问题,岱庄煤矿装车系统改造要解决的主要问题是急需一种装载计量装置,运行可靠,能自动装载,不需要铲车辅助,实现无人值守定量装载,达到智能化、自动化、减人增效的目标。

通过对装车现场仔细研究,全面分析汽车装车系统存在的问题,进行各方调研及现场测绘,形成了汽车装车系统改造方案:

(1)采用全计量动态称重给料机替换现场的扇形装车闸门。

(2)增加集中控制与监控系统,将地磅空车皮重量信息引入给煤机称重控制系统,根据交管所要求直接输入需装车吨位,汽车到达仓下给煤机装车位置后,通过视频监控及定位系统,自动开启给煤机,待吨位达到后,给煤机自动停机,实现定量装车。

(3)设置红外线智能冲车站,通过红外对视、自动延时、挡杆控制等方式,确保所有出矿车辆必须进行全车冲洗。

3.2 改造后系统各环节结构特点

3.2.1 动态称重给煤机结构特点

(1)采用无阻尼高精度称重导料器

通过精确计算,设置合理铰接点位置,并设置定重导槽。无阻尼高精度称重导料器采用高精度大型数控机床一次性加工而成,该机构能够使输送带稳定张力段,便于精确称重计量。导料器设有槽内高分子无阻尼导料板和物料整形器,高分子无阻尼导料板防止物料黏贴在导料斗壁上,物料整形器对物料进行整形,被整形后的物料不会卡在皮带和导料槽之间,杜绝了皮带和导料槽之间的挤料而对称重的干扰。无阻尼高精度称重导料器体积小,导料量大,装载快速,提高效率。

为减少震动,机架整体进行了优化设计,结构强度大大加强,更适宜于称重。

(2)高精度旋连减震悬挂称重机构

高精度旋连减震悬挂称重机构的称重传感器两侧设置万向减震单元,避免振动、冲击等对称重传感器的干扰,提高称重传感器的稳定性。

(3)全防护柔性速度传感机构

全防护柔性速度传感机构采用高精度光脉冲信号,传感器设置在改向滚筒端部,采用柔性连接,随动效果好,避免了打滑造成速度误差。在速度传感器或皮带处或链带处设置恒温保护装置,杜绝了温度变化对速度传感器、皮带涨紧力的影响。速度传感器外部设置防护壳,能够有效隔离水、粉尘等,防护性能全面且效果好。

(4)设置单独的液压闸门

为便于测量皮重,设置了独立给料机之外液压闸门。大推力液压闸门悬挂单元驱动液压缸采用冶金液压缸,耐压等级高;密封件采用国内或国外名牌产品,密封效果好,运行阻力小;平板闸门闸板采用高强度耐磨板并设计成齿形结构,关闭阻力小,耐磨损;平板闸门滑道采用抗砸滚轮滑道,滑道强度高,滚轮使用寿命长,闸门运行顺畅,阻力小。

(5)全息高精度悬挂称重单元

全息高精度悬挂称重单元的传感器选用高精度S型传感器,结构先进,抗干扰能力强,称重精度高,长期稳定可靠。

为减少皮重变化的影响,前部刮煤板做了特殊设计,做到清煤彻底。

3.2.2 远程自动化控制系统的特点

(1)自动化系统的组成。现场配置就地操作端,方便现场维护和操作,方便设置系数。现场屏显操作端具备人机界面,采用中(英)文界面,人机交互方便,简单快捷,能够设置各种参数,及时调整和控制。设置就地控制按钮,方便现场安装调试,也可就地进行操作和控制。

(2)设置集控中心。集控中心设置图像,操作计算机,监控计算机,声音对讲,集声光电于一体,人机交互丰富,方便控制。

(3)现场设置RFID卡刷卡器和现场PLC,交互方便,刷卡器旁设置视频对讲机,方便司机和集控中心交换信息。

(4)设置了三色信号灯,方便实际人机交互。

(5)设置了电铃,方便集控中心提醒实际装煤过程中车辆运行。装载车辆也可在自己车辆上面装微型摄像头,在驾驶室内即可观察装载情况。

(6)设置功放和喇叭,方便广播。

(7)设置PLC柜,用于控制系统整体工作。PLC采用施耐德产品,配置双通讯接口,采用MODBUS或ASCII通讯,接口丰富。

(8)设置数据库。通过刷卡采集集控中心对应车辆的皮重、毛重、车牌等信息,通过设置整车重量,计算装载重量,系统按照装载重量装车,到达重量后停机,声光提示离开。

(9)设置车辆堆煤传感器。堆煤高出车厢自动提醒司机前行,定重完成装载后,提醒车辆离开,整个过程无需集控室人员干预。

(10)设置另一数据库,可保存装载信息,可定期查看和清除。

(11)在PLC内建一数据库,根据集控中心装载重量数据,计算误差,可自动校验系数。

(12)现场设置监控摄像机。

(13)变频控制柜。变频柜和无级变速器共同作用,提供0~72转速/分钟,变速范围更大,工频和变频互转,工频具备热保护,可就地控制和远程控制,具备工频、变频及各种故障报警等指示。

(14)整个系统通过以太网进行数据交换。

(15)集控中心设置手动,自动,半自动。手动时,并不限制装载重量;半自动时,需要人工录入皮重,并自动装载;自动时,根据刷卡采集集控中心数据装车。

4 商品煤装车发运系统工作过程

(1)每辆汽车配置一张RFID卡,用于识别汽车身份信息。

(2)数据库存储每张RFID卡对应的车辆信息、车号、最大准许装载重量、煤质、煤品等信息。

(3)汽车空载进入测量皮重地磅,位置传感器定位,刷卡车辆身份识别,按确定按钮,皮重信息进入远程数据库。

(4)汽车进入装载位置,有视频对讲可以和集控中心远程对讲,集控中心也可通过视频主机向现场发布命令。

(5)可以刷卡连接数据库,根据数据库确定最大装载重量或额定装载重量。

(6)汽车装载前,先由电铃报警0~10s,汽车调好装载位置。

(7)10s后,动态称重给煤机装载设备自动给料。

(8)在一个位置装载煤位超出设定位置,物位传感器测量到信号,自动报警,指示灯提示车辆前移,循环下个装载距离,然后,到达装载位置,报警灯光提示,周而复始循环。

(9)当到达计算重量或设置重量时,动态称重给煤机装载设备自动停止给料,并报声光警提示离开。

(10)载重车辆进入红外线智能冲车站,进行全车冲洗。

(11)驶出冲洗池后进行商品煤采样。

(12)到达无人值守磅房,司机刷卡自动完成称重计量、数据上传、单据打印,出矿。

5 结语

该系统对现有商品煤汽车装车系统进行优化,新增动态称重给煤机和无人值守给煤装车系统,取代铲车装车和专人现场放仓,实现自动识别、自动计量、自动清洁装车,装车精度误差为±100kg,杜绝了超吨卸车造成扬尘污染和误装车问题的发生。整个商品煤装车发运时间也由原来的10min/车降至5min/车,效率提高了50%,加快了销售发车速度,也有效避免了因人为操作造成的廉洁风险的发生。

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