对标分析深挖潜 降本增效促发展

2019-01-28 13:38吴庆海
时代金融 2019年21期
关键词:加工量去年同期收率

● 吴庆海

一、背景

对标公司简介:A公司现有常减压装置两套,原油一次加工能力为200万吨/年;在建常减压装置一套,原油一次加工能力为250万吨/年;现有职工749人。B公司原油一次加工能力150万吨/年;现有职工200人。

对标方式:本分析将A公司生产运营融入到财务分析中,通过将不同口径的各项数据还原为同一标准下的数据,使分析更具有可比性。A公司与B公司均属于炼油行业中的短流程企业,可比性较强;A公司与自身去年同期开展对比,有助于进一步挖掘发展潜力。在分析中,通过数据对比做好差异分析,揭示差距,促进A公司长远发展。

二、原油采购环节

(一)横向与B公司对比

2017年A公司原油综合到厂成本价格(含原油采购价、中间环节费用)较B公司高150元/吨。原因如下:A公司原油采购价格较B公司高100元/吨;中间环节费用(含运费、代理费等)较B公司高50元/吨。

1.原油采购价格。A公司除采购X原油外,还采购价格较高的Y、Z两种原油;B公司仅采购X原油。因此两公司原油采购价格存在差异。

改进措施:建议A公司根据原油产出效益情况,择优采购原油品种。

2.中间环节费用。A公司原油运费较B公司高出40元/吨,经过分析运输环节,两公司船运费用基本一致,主要是A公司地处内陆,原油需要经陆运才能达到厂区。

改进措施:针对陆运费较高的现状,A公司拟修建港口至厂区的原油输送管线,此管线开通后将有效解决陆运费较高问题,预计均可节省原油运费30-40元/吨。

(二)纵向与去年同期对比

2017年A公司原油综合到厂成本价格较去年同期高400元/吨,主要原因是受国际原油市场形势影响,原油采购价格上涨。

三、炼油加工环节

(一)炼油装置收率

根据A公司生产数据反映炼油装置收率与B公司基本持平。

为在生产加工环节创造效益,A公司产品收率,深入展开管理量化,细化相关专项措施:一方面,在生产作业过程中,防止跑冒滴漏,降低原油在装置运行过程中的损耗,提高装置整体收率;另一方面,在保证产品质量达到标准的前提下,合理提升高附加值产品收率。

(二)加工成本

2017年A公司吨油加工成本较B公司高55元/吨,较去年同期高48元/吨。经过梳理业务流程,具体分析如下:

1.燃料费。第一,横向与B公司对比。吨油燃料费较B公司高2元/吨,A公司2017年燃料种类包含燃料油(自产成本价格4035元/吨)、天然气(采购价格2.6元/方)、LNG(采购3.9元/方),B公司仅有天然气。根据不同燃料热值,均还原成天然气后,A公司吨油耗量较B公司低0.61%。在A公司吨油消耗量低于B公司的情况下,因燃料油、LNG燃料价格较高导致吨油燃料费高于B公司,导致吨油燃料费较B公司高2元/吨。

第二,纵向与去年同期对比。A公司吨油燃料费较去年同期高4元/吨,根据燃料热值不同还原成天然气后,吨油耗量较去年同期低9%,主要是原料价格变动影响。

因2017年天然气价格高于去年同期,且因燃气公司天然气供应不足,A公司使用了LNG,价格较天然气高,导致吨油燃料费较去年高4元/吨。

考虑燃料市场价格及热值,经计算每一元的不同燃料产生热值如下:燃料油9.07焦耳,天然气14.02焦耳,LNG9.50焦耳。

改进措施:在仅考虑燃料价格,且各种燃料均供应充足的情况下,A公司拟优先使用天然气,其次为LNG,最后为燃料油。

2.动力费。第一,A公司横向与B公司对比。A公司吨油动力费较B公司高26元/吨,具体原因如下:

蒸汽:A公司吨油蒸汽费较B公司高23元/吨,主要原因:一是2017年蒸汽价格A公司(210元/吨)较B公司(185元/吨)高25元/吨,导致吨油蒸汽费较B公司高4元/吨;二是因吨油单耗量高,导致吨油蒸汽较B公司高7元/吨。

针对蒸汽较B公司高的情况,A公司将从以下方面做好管控:一是加强各蒸汽放空阀门管理,各排凝点尽量加装疏水阀;二是加强巡检和整改,及时维修和消除蒸汽漏点,杜绝非生产消耗。

电:A公司吨油用电(9元/吨)较B公司(6元/吨)高3元/吨,主要是A公司炼油环节流程长,吨油耗电量较B公司高4度/吨。

第二,纵向与去年同期对比。蒸汽:A公司吨油蒸汽费较去年同期降低9元/吨,主要是以下因素综合影响:一是2017年蒸汽价格(210元/吨)较去年同期(200元/吨)高10元/吨;二是因吨油消耗量降低,导致吨油蒸汽费较去年同期降低。

A公司吨油蒸汽费较去年同期降低的原因主要是2017年采取多项措施降低蒸汽费用,首先,集中蒸汽对重点部位进行处理,提高蒸汽的使用效率;其次,加强蒸汽放空管理,回收利用凝结水;第三,严格控制抽真空蒸汽压力,减少抽空器蒸汽消耗。

电:A公司吨油用电(9元/吨)较去年同期高1元/吨,主要是加工量较去年同期少,吨油耗电量较去年同期高0.5度/吨;另外,电价较去年同期上涨0.06元/度。根据换算,同等加工量的情况下,吨油耗电量较去年同期低2.02度/吨。

A公司针对用电采取多项改进措施:一是热油泵预热适当,控制两泵之间温差;二是根据装置温度和天气情况及时调整空冷器的使用数量;三是根据气温及水温变化情况调整循环水场的风机运行台数,优先使用水轮风机,减少耗电。

3.人工成本。第一,横向与B公司对比:A公司吨油人工较B公司高20元/吨,主要原因是当前装置加工量未达到应有加工能力,且职工人数目前较B公司多。

第二,纵向与去年同期对比:A公司吨油人工较去年同期高9元/吨,主要原因是2017加工量较去年同期下降20万吨。

因此A公司需要控制人员数量增加,在装置允许范围内提高原油加工量。

4.折旧摊销。第一,横向与B公司对比:A公司吨油折旧摊销较B公司高17元/吨,主要原因是A公司固定资产原值高于B公司。

第二,纵向与去年同期对比:A公司吨油折旧摊销较去年同期高7元/吨,主要原因是2017年固定资产原值变化不大,但加工量较去年同期少。

针对吨油折旧摊销问题,建议A公司及时处置停用或多余设备,并合理提升原油加工量。

四、税金及附加

(一)横向与B公司对比

因两公司产品结构不同,造成消费税差异,导致A公司税金及附加较B公司高。

(二)纵向与去年同期对比

因A公司产品结构调整,应交消费税的产品销量较去年同期低,影响营业税金及附加较去年同期低7,125.23万元,吨产品消费税及附加较去年同期低10.82元/吨。

五、措施及结论

(一)措施

A公司拟在各业务流程采取针对性措施:一是在原油运输方式可能改变的过程中,全面收集相关资料,认真对运行成本进行测算,为项目决策提供准确的数据支持;二是在生产运行过程中,加强设备维护及管理,确保装置的“安、稳、长、满、优”运行,提升工艺质量,提高装置收率及高附加值产品收率,严控燃料、动力等能源消耗。

针对A公司存在的问题,建议优化业务流程,进一步加强精细化管理,落实标杆管理的理论及意义,深入细化对标分析,积极采取有效措施,努力做好从对标管理到持续改进的过程控制,以提高运用标杆管理手段解决实际问题的能力,从多种可选方案中选择最优方案,最终实现降本增效的目标。

(二)结论

在企业运营管理过程中,做好成本效益的对标分析,发挥财务管理价值,以深入挖掘潜力、降低成本、增加公司效益,使成本费用的控制更加具有针对性,以持续提高精细化管理水平。通过深入做好成本费用的对标分析,挖掘影响公司经营效益的根源,引导成本费用控制方向;优化业务流程,完善管理机制,夯实管理基础,加强成本控制,以便落实成本控制的应对措施,压缩各项可控费用,实现降本增效,促进企业生产经营的良好持续发展,切实提升公司竞争力。

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