陆晓
(中国船舶重工集团公司第七一三研究所,河南 郑州 450015)
电磁阀是利用电磁力做功的工业控制器件,是现代工业控制系统中,普遍使用的用来控制流体的自动化基础执行器件。主要控制介质的流量、流向、速度等参数。通过控制电磁阀内电磁线圈电流的导通、断开,就可以控制阀芯的动作,从而实现预期的动作。一般的电磁阀按照动作原理分为:直动式、分步直动式和先导式等;按照阀体结构分有:膜片结构型和活塞结构型;按照使用功能分有:气体电磁阀、液体电磁阀、高压电磁阀、空调电磁阀、防爆电磁阀、低温电磁阀等。电磁阀在选型时,主要遵循安全可靠、经济适用的原则。根据设计的管道参数、流体参数、压力参数、动作方式、特殊需求等具体参数进行选择。
电磁阀电气参数与电源的选择,要注意这几点:(1)根据供电方式不同,选择用交流电磁阀,还是直流电磁阀。(2)尽可能选择电压为AC220V,DC24V 规格的常用电磁阀。(3)电源容量选择要留有足够的余量。(4)电源电压波动范围,应能满足电磁阀的工作要求:①交流:+10%,-15%;②直流:±10%.如果,电源不能保证电磁阀正常稳定工作,应采取稳压措施。
电磁阀常见故障原因及排除:
(1)电磁阀阀体的密封件损坏(更换密封件);(2)电磁阀阀体连接件松动(拧紧松动处的螺丝)。
(1)电磁阀阀体连接件间松动(拧紧固定螺丝);(2)电源电压波动范围过大(增加稳压设施);(3)电源电压过低(检查电源或者增加稳压设备);(4)电磁阀阀体铁芯有杂质或者变形(清洗或更换)。
(1)电磁阀导线接触不良,或者电连接器松动(重新接线或重新插牢电连接器);(2)电磁阀电源断线(重新接线);(3)供电电压过低,远远低于其正常工作电压,无法启动(增加稳压设备);(4)电磁线圈脱焊(按电气焊接工艺要求重新焊接);(5)电磁线圈短路(排除造成短路原因后,更换);(6)电磁线圈烧断(排除造成烧断原因后,更换);(7)电磁阀的额定电压与电源电压不符合(更换适合的电磁阀);(8)电磁阀阀芯卡死(拆开清洗或更换);(9)电磁阀型号不符合介质要求(按介质要求选选择电磁阀型号,更换)。
(1)电磁阀阀芯密封件损坏(更换密封件);(2)电磁阀阀芯被杂质卡住(拆开清洗);(3)电磁阀阀芯复位弹簧变形或折断(更换新的复位弹簧);(4)电磁阀阀体内孔堵塞(拆开清洗)。熟悉电磁阀的原理、常见故障原因及排除方法,对处理电磁阀故障意义重大。 现场仔细观察问题阀组,电磁方面是由两个电气参数相同的电磁线圈组成。通过控制线圈得电和失电,实现预先设计的动作。两个线圈的工作状态,分别由两个与之对应的指示灯显示。
结合实物和简单的资料分析,得出信息有:(1)问题电磁阀组的动作指令,由控制柜内控制器集中控制。(2)控制柜内只有3 根导线与该阀组的动作有关。(3)以上这3根导线,由控制柜上电连接器的电缆引出,经过中间控制箱转接到该电磁阀。
打开控制柜,内部接线柱均能看到,找到相应的接线柱。在确认现场安全情况下,接通控制柜电源。操作控制柜上面板键盘,发出相应指令,观察执行机构的动作及反馈是否符合设计要求。确认故障现象。
第一步,发出指令‘a’后,控制柜监控显示器上,显示‘a’指令图标闪烁,说明‘a’指令已经发出。观察该电磁阀没有任何动作响应,‘a’指示灯点亮,‘b’指示灯不亮。
第二步,发出指令‘b’后,控制柜监控显示器上,显示‘b’指令图标闪烁,说明‘b’指令已经发出。观察该电磁阀组没有任何动作响应,指示灯‘a’‘b’均不亮。
故障复现完毕。断开控制柜电源!(确保人身安全!)将万用表调至电阻档,分别测量控制该电磁阀3 根导线的接线柱。测量数据为203Ω、219Ω、15.8Ω。其中一组阻值很小,判断是电磁线圈局部烧坏短路。再次了解现场情况,有没有听到异响?或者闻到类似烧橡胶的气味?经过确认都没有。“难道是我判断错了?”
决定拆开电磁阀组看看。首先拆开接线盒,直观检查:①导线均为白颜色,并且没有线号;②有两个端子是用专用短接片连接;③其中一根导线接在非工作端子上;④分别测量工作端子电阻:15.8Ω、15.8Ω、31.6Ω。根据①③分析确定,该电磁阀组有可能被拆卸过。又一次了解情况,得到证实。确实是因为其他原因,换了个新的电磁阀组。没有如实告知。该阀组是新的。此刻故障原因已经确定:是在更换新电磁阀阀组的过程中,没有按照正确方法操作,导致线号丢失,并造成接线错误。是人为故障。既然故障原因找到了,排除就不是太难了。
首先,将接错位置的导线,重新接到正常位置。然后再次测量控制柜内的相应接线端子电阻:31.6Ω、15.8Ω、15.8Ω,电阻值正常。可以通电试机。
确认现场安全,无异常。接通控制柜电源,再次试机。①发出‘a’指令,监控显示器显示正常,电磁阀组上‘a’指示灯点亮,但是电磁阀组无任何动作反馈;②发出‘b’指令,监控显示器显示正常,电磁阀组上,‘a’‘b’两个指示灯同时点亮,但是电磁阀组没有任何动作响应。奇怪,为什么会发生两个指示灯同时亮?
试机结论:①指示灯亮,说明线路基本正常;②既然指示灯亮,电磁阀反而没有动作,应该是接线顺序有问题。没有线号,不能确定具体是哪根导线接错位置了。为了节省时间,采取“直接断电调线、上电试机”的方法。经过两次调线,试机后,指示灯点亮正常,电磁阀组动作正常,反馈正常。完全符合设计要求。问题终于得到解决。
事后分析这次故障排查过程,总结有几点:①在排查故障前,要尽可能地熟悉图纸;②现场情况问的越详细,对解决问题越有帮助;③两个指示灯同时点亮原因是,公共点接错位,使得两个电磁线圈串联。指示灯在启动电流很小的情况下,被点亮。例如LED 指示灯在3V、20mA 的工况下,就能正常工作。有些LED 甚至在更低的电压、电流工况下,也能被点亮。差别只是亮度不一样,白天不易察觉。④该故障是,完全可以避免的人为故障。
其实,在我们平时的工作中,也经常会发生一些类似的人为故障。那么,我们平时如何才能减少或者避免,因为拆卸更换电动部件,而造成的人为故障呢?当然了,最简单的方法,就是请专业人员来完成拆卸、更换、安装、接线的工作。
当遇到这种急需要更换电动部件时,无论你本身是不是专业人员,只要能够严格地按照以下几步正确操作,完全可以避免,因拆卸更换电动部件,所造成的人为故障。
在动手拆卸之前,先准备好工作记录本、笔、粘胶带、拆卸工具等。
第一步,断电!断电!断电!(重要的事情讲三遍)这一步非常重要。
第二步,拆开电气接线盒。
第三步,记录接线盒内的接线情况,或者绘制简单的接线图。主要记录导线的线号、颜色以及导线对应接线端子的位置、进出线的位置。要求:简单、完整、详细、容易看懂。
第四步,将导线从接线端子上依次拆下。
第五步,将导线端头回折。
第六步,用粘胶带将拆下的导线,从头开始包成一把完整的线束。
第七步,在粘胶带上写明所拆器件的名称或者电缆号。
第八步,松开固定电缆的填料函。
第九步,抽出已处理好导线头的电缆。
第十步,将抽出来的电缆,就近找个不碍事的地方固定住。
第十一步,最后,妥善保管好工作记录本。
我们在需要拆卸或者更换电气部件时侯,认认真真地按照以上步骤去操作,可以杜绝这种由于人为因素造成的故障发生。