文/江斌,谢帅,杨宏伟.航空工业江西景航航空锻铸有限公司
近年来随着我国高铁行业的飞速发展,其安全性的要求愈加严格,机车所需锻件尺寸精度、表面质量方面的要求也随之严格起来,故合理的锻造方法显得尤为重要。国内生产牵引杆的厂家不少,各家的生产设备各不相同。我们公司在试验、研究的基础上,根据多年实践,研究出一套针对牵引杆的锻造方案,锻制出的牵引杆锻件技术水平满足了厂家图纸的设计要求,各项技术、经济指标均达到了预期目标。
牵引杆是我公司新开发的一个产品。其三维造型如图1所示。该锻件理论重量28.2kg,实物称重约29kg,材料牌号Q235。此牵引杆锻件为模锻成形,断面呈工字形。为保证产品尺寸、机械性能以及脱碳层,需严格控制锻造火次。由于锻件机加后还需进行最终热处理,因此该项产品以正火状态交付即可。
图1 牵引杆三维造型图
图2 Ⅰ版工艺荒形
设计人员考虑锻件投影面积将其设计在10t模锻锤进行最终成形,模具设计为单型腔,并设有弯曲槽,弯曲槽呈打弯状。Ⅰ版工艺路线为:油炉加热→3t自由锻出坯→打磨→油炉加热→10t模锻一火(打弯+模锻+切边)→打磨→油炉加热→10t模锻二火→热处理。下料规格为φ100mm×530mm,重32.6kg(实际用料规格φ120mm×390mm,重34.6kg),荒形见图3。Ⅰ版工艺生产了1个批次。
图3 Ⅱ版工艺荒形
按试制版工艺试制时存在较多问题,因模具设有弯曲型槽,故工艺荒形呈平直状,模锻时弯曲。但因弯曲槽设计不合理,模锻操作时无法实现弯曲。故编制Ⅱ版工艺时对其进行了调整,Ⅱ版工艺路线仍同上,但下料规格调整为φ120mm×385mm,荒形见图4。将荒形在出坯时进行弯曲。因自由锻手工弯曲导致荒形弯曲后角度一致性较差。模锻时荒形无法准确覆盖模锻型槽,导致锻后筋条充满情况太差,且油炉加热时造成氧化皮较多,表面质量无法保证,产品质量很不理想。
图4 Ⅲ版工艺荒形
为切实提高产品合格率,决定彻底将原工艺推翻,采用电感应加热+辊锻制坯+模锻(弯曲+终锻)的工艺模式。并对锻模弯曲槽进行优化。此次改进,有效地提高了产品质量。Ⅲ版工艺路线为:电感应加热→辊锻制坯→10t模锻(弯曲+终锻)→热切边→热处理。下料规格为φ100mm×570mm,重35kg,辊锻件荒形见图4,实现了一火锻造成功,锻件表面质量良好,几何尺寸符合图纸。在采用辊锻制坯工艺时根据生产计划数,先投入了50件作为小批量考核并合格生产。小批考核生产两件时发现锻件头部与杆部过渡处存在夹伤,见图5。
图5 锻件缺陷位置示意图
前期出现废品,主要有以下几个原因:
⑴锻件荒形为哑铃状长杆类毛坯,靠人工来保证毛坯的一致性非常困难。
⑵毛坯为油炉加热,热效应不太理想,特别是二火时锻件出炉后筋条部位冷却较快,导致充填困难。
⑶Ⅰ版工艺采取直接自由锻弯曲,其角度较难控制。
⑷毛坯头部与杆部的拐点处是关键控制点,出坯时该处无法实现平滑过渡,难度大,导致模锻时易产生夹伤、充填不满等缺陷。
⑸模锻为油炉加热,氧化皮无法保证,由于锻件杆部为非加工表面,表面质量要求较高,氧化皮坑严重影响锻件表面质量。
⑹毛坯杆部料分料不均,料少锻件缺肉,料多锻件穿筋。
⑺图5中出现的包伤为锻打中金属汇流造成,其原因是机械手钳口不符合工艺要求,钳口深度较浅,导致头部料少,弯曲后坯料不能准确覆盖终锻型槽,模锻时造成金属汇流产生夹伤。
按前所述,采用电感应炉加热→辊锻制坯→模锻一火成形的思路。为提高效率、降低辊锻制坯的复杂系数,设计辊锻模时只采用了一辊型槽。考虑辊锻时坯料杆部将出现毛边,故将锻模弯曲型槽的毛边避让槽进行了优化改进。试制工艺下料规格分别为φ100mm×580mm和φ110mm×485mm各5件,虽然试制成功,但φ110mm×485mm规格毛料制坯后造成杆部毛边大,弯曲后易卷入锻件本体造成夹伤。故选用φ100mm×580mm规格,并及时对辊模图纸进行局部调整,同时对锻模弯曲槽进一步修理并更换相应钳口。进行二次试制后,达到预期效果(图6)。可满足每批锻件100%合格并优质交付。
图6 合格锻件
通过技术创新,解决了技术、工艺落后的局面,从根本上解决了生产力落后、效率低下、产品质量低下的问题,从而保证了产品的交付进度,创造了价值。改进后所体现的益处如下:
⑴减轻劳动强度,节约成本(人工打磨成本、燃料成本等)。
⑵可保证出坯一致性,简化操作步骤。
⑶一火次成形,脱碳层满足设计要求,锻件表面质量得到明显改善。
⑷缩短了生产周期,保证交付进度。
⑸提升客户满意度。