肖书勇,章勇,孙庆,刘星
(中广核核电运营有限公司,广东 深圳 518124)
如图1所示,高压安注系统主要由高压安注泵(#1/#2/#3,其中#1泵为A列,#2/#3泵为B列,三台泵并联布置)、换料水贮存箱、硼水注入罐、硼水注入缓冲罐、硼水注入罐再循环泵及其相应管道、阀门和仪表组成[1]。
RIS010试验分为两部分,一般按照顺序执行:
①A部分:直接注入冷管段,分别启动3台泵,从换料水贮存箱取水,通过硼水注入管后,通往三个环路冷管段,如有任一泵不满足验收准则(后附图2虚线范围内),可通过#37/#38/#39阀门开度调节[2]。②B部分:同时注入冷管段和热管段,分别启动三台泵,从换料水贮存箱取水,同时通往三个环路冷管段和对应环路热管段;如有任一台泵不满足验收准则,可通过#43/#44(A列)或#45/#55(B列)阀门开度调节。
图1 高压安注系统功能路径示意图
某核电厂换料大修,为处理#3泵运行振动高,更换了该泵。因为厂家改型,新芯包首级叶轮口环直径由原来的120mm变为137mm,导致全流量时扬程接近设计标准(730~810m)上限,超出现场#1/#2/#3泵逾50m。由于新旧泵水力特性的差异,需估算新泵RIS010试验的结果,并确定是否满足要求。
将离心泵Q-H特性曲线方程简化为:
其中,为关死点量程,将新泵两个已知点(Q、H)值代入(1)式中求得,a=-1.0139,b=-0.0413,H0=1,857.99[3]。
从换料水贮存箱液面到反应堆水池液面整个管路使用伯努利方程为:
图2 试验A部分验收曲线及#3泵试验结果
其中,kl为管阻系数,P1为换料水贮存箱液面压力,P2为反应堆水池液面压力,ΔH为两者高度差。根据上一轮大修试验数据,代入(2)式,分别求得试验A、B部分管阻系数,。
试验时,P1≈P2,由(1)(2)式得关于(ΔH,Q)的等式方程
根据(3)式求得试验A、B部分,在不同ΔH下的新泵流量QA,QB。上轮大修 ΔH=3.86,#3 泵试验 A 部分流量 143.5 m3/h,B部分流量135.7 m3/h;对新泵,ΔH=3.86时测算,试验A部分流量145.97m3/h,B部分流量138.42 m3/h。
根据测算结果,并对照验收准则:①试验A部分:新泵流量较旧泵变大,略微超过曲线A虚线范围;②试验B部分:新泵流量较旧泵变大,如冷热段比例不变或变化较小,试验结果在验收曲线范围内。
根据以上结论,制定试验干预方案:①试验A部分,调小冷管段入口阀门开度,预计调整流量为1~2m3/h;②上述调整后,执行试验B部分,#3泵结果预计在验收准则内;但上轮大修#2泵结果接近验收准则虚线,如超出,则需调整对应阀门开度;③通过上述计算,认为新泵可满足RIS010试验要求。
试验执行A部分,首先启动#3泵,其流量148m3/h,超出验收准则最大虚线,数次调小#37/#38/#39阀门开度,流量(145.5m3/h)仍超出。
其后,根据现场的流量计、变送器及采集板卡实际精度,均小于验收准则虚线的计算精度,根据(4)式对验收准则虚线校正
其中,ε1=0.706%,#403流量计精度;ε2=0.5%,流量变送器误差;ε3=0.25%,采集板卡精度;Qmax=60m3/h,流量计量程。
根据曲线 A,Q=145.5m3/h时,代入(4)式,可得ΔQ=2.1m3/h,较原虚线的误差值(3m3/h)变小。根据校正后曲线A(图2所示曲线),#3泵试验结果在验收准则内,试验结果满意。
执行试验B部分,#1/#2/#3泵试验结果均在验收准则范围,结果满意。
高压安注泵首级叶轮换型,导致水力特性发生明显变化,对全流量试验造成显著影响。利用离心泵Q-H特性曲线方程、伯努利方程定量计算泵水力特性变化的影响,由于泵出厂的试验管路与电厂有差异,离心泵Q-H特性曲线方程进行了简化,测算结果与实际试验有一定差异,但仍为提前制定干预方案提供了重要参考。试验中,通过调整阀门,根据实际测量仪表精度对验收准则校正,最终新泵试验结果满意。
本文介绍了高压安注泵水力特性变化对全流量试验影响的定量计算,并提供了验收曲线的校正方法,对后续同类试验执行具有指导意义。