温红林,赵赞立,李书璞,顾兴坤
(1.江苏新海石化有限公司,江苏 连云港 222113;2 山东润泽化工有限公司,山东 东明274500;3.山东易阳石化节能装备有限公司,山东 济南 250101)
随着国内大气环保要求的日益严格,我国已全面实施国Ⅴ车用汽油标准,并正在加快国Ⅵ标准的实施。标准的升级内容主要是降低汽油的硫含量和烯烃含量,而常用的加氢脱硫措施会不可避免造成汽油产品辛烷值的损失。催化轻汽油醚化工艺是汽油质量升级的有效手段,该工艺将催化轻汽油中的C4~C7活性烯烃与醇类发生反应生成相应的醚,从而显著降低催化汽油的烯烃含量和蒸汽压,并提高其辛烷值,弥补由于加氢脱硫工艺造成的辛烷值损失,显著改善汽油的各项质量要求。另外,醚化工艺可以将低价值的甲醇转化为高价值的汽油,经济效益非常显著。
江苏新海石化有限公司60万t/a催化汽油加氢脱硫装置的国Ⅴ汽油产品质量升级改造项目完成后,催化汽油产品的辛烷值损失2~3个单位,而其生产的轻汽油二烯烃含量少,C5活性烯烃含量高,是优质的醚化原料。为弥补汽油辛烷值损失并进一步降低全厂汽油的烯烃含量和蒸汽压,公司于2014年8月投资建设一套15万t/a轻汽油醚化装置,并于2015年4月一次开车成功。
本装置根据凯瑞化工股份有限公司开发的KRLNE催化轻汽油醚化工艺,采用泡点主反应器+催化蒸馏塔+后反应器的工艺路线,其中催化蒸馏塔内设置专利的反应段床层,装填捆扎包式催化剂。该工艺路线是将催化轻汽油与甲醇原料混合后进行主醚化反应,再进入催化蒸馏塔和后反应器进一步转化活性烯烃,最终实现深度醚化。经该工艺处理后,轻汽油中C5活性烯烃的醚化总转化率可达93%~95%,C6活性烯烃的醚化转化率为45%~50%。该工艺技术具有烯烃转化率高、设备投资省、能耗低等优点。
本装置由甲醇净化、醚化反应及催化蒸馏、甲醇回收等三部分组成。主要工艺流程如图1所示。
1)由于装置的轻汽油原料由上游催化汽油加氢脱硫装置提供,轻汽油已经过选择性加氢处理,二烯烃含量仅为260ppm,故不设轻汽油选择性加氢部分。
2)主醚化反应系统采用泡点反应器技术,将反应热用于反应物料的气化,充分利用了反应热,降低了装置总能耗。主反应器正常操作为一开一备,中间设置备用的冷却器,必要时可实现串联操作,提高总转化率并可实现在线换剂。
3)采用催化反应蒸馏技术,使反应和分离在一个塔内同时进行,以达到深度转化的目的,同时可节省设备投资和并降低能耗。催化反应蒸馏塔内的反应段采用捆扎包结构,具有汽液接触充分、催化剂装卸方便、使用成本低等特点。
4)催化蒸馏塔分为上、下两塔,部分热源来自于系统内的凝结水,起到进一步利用蒸汽余热,节省能耗的目的;
5)在混合甲醇管线设置净化器,延长主反应器及催化蒸馏塔内催化剂的使用寿命,保证装置长周期稳定运行。
图1 催化轻汽油醚化工艺流程简图
装置运行过程根据原料及产品质量进行实时分析监控,及时调整工艺参数;同时严格控制反应器进料温度、各塔釜温度和塔顶压力、醇烯比等操作参数,强化平稳率操作,确保产品质量满足设计要求。
从表1可以看出,醚化第一反应器(R101)入口温度控制在(50±1)℃,醚化第二反应器(R102)入口温度控制在(55±1)℃,醚化第三反应器(R103)入口温度控制在(55±1)℃。表1中数据表明,各反应器的绝热温升均低于设计最大值,同时和常规轻汽油醚化装置相比也偏低,这主要是由于轻汽油中的活性烯烃含量偏低,醚化反应放热量偏少。
表1 醚化反应器操作条件
从表2可以看出,按照树脂催化剂反应温度不大于85℃的要求,醚化蒸馏上塔反应段压力控制在(0.27±0.01)MPa,温度控制在63~77℃。为提高活性烯烃转化率,控制醚化蒸馏下塔底温度为130℃,略高于设计值,醚化蒸馏下塔塔底物料中TAME含量在70%以上,基本不含活性烯烃。甲醇回收塔压力控制在(0.08±0.01)MPa,塔低温度控制在(123±2)℃,低于设计值,可节约蒸汽用量并降低装置能耗。
表2 塔器操作条件
由于上游汽油加氢脱硫装置受汽油产品硫含量限制,轻汽油拔出率较低,轻汽油组分基本不含碳六活性烯烃。而从表3中可以看出,碳五活性烯烃在醚化第一反应器(R101)、醚化第二反应器(R102)、蒸馏上塔反应段、醚化第一反应器(R103)的转化率分别为68.92%、6.2%、9.67%和4.73%,其总转化率为93.38%,醚化后轻汽油辛烷值提升2.5个单位,均高于设计值。
表3 轻汽油烯烃及转化率
为了控制轻汽油的硫含量<10ppm,上游催化汽油加氢脱硫装置的轻汽油拔出率偏低,轻汽油组分较轻,以碳五为主。醚化装置加工负荷为12315 kg/h,是设计负荷的71%。同时由于原料活性烯烃含量较低,每吨轻汽油消耗甲醇量为75.9 kg,低于设计值。同时根据全装置物平,装置的加工损失为零,说明装置操作控制平稳,不凝气体几乎没有排放。物料平衡表见表4。
表4 装置物料平衡
为了进一步提升装置效益,保证装置的长周期稳定运行,从生产操作的角度采取了以下优化改进措施:
(1)合理优化操作参数,保障醚化催化剂长期活性。严格控制R101的温升,当发现R101温升偏高(≥30℃)时,利用适当降低R101入口温度的方法,降低反应器出口温度和温升,一方面可抑制逆反应,另一方面可延长催化剂使用寿命。
(2)优化醚化蒸馏塔的操作,提高塔底产品的TAME纯度(控制50%以上),让尽可能多的未反应活性烯烃经过醚化蒸馏塔反应段,进一步提高醚化转化率。不过当甲醇萃取塔超出设计负荷时,醚化蒸馏塔的操作要兼顾加工负荷和总体甲醇消耗量,尽可能增加装置效益。
(3)优化上游催化裂化装置和汽油加氢脱硫装置操作,提高催化汽油的烯烃含量和轻汽油产量,进而提升轻汽油醚化装置整体效益。
15万t/a催化轻汽油醚化装置自开车以来运行平稳,C5活性烯烃的总转化率稳定在93%以上,醚化汽油产品辛烷值(RON)提升2.5个单位以上,醚化工艺处理效果良好,对催化汽油产品的性质改善显著。该装置2016年全年累计生产256天,加工轻汽油8.5万t,消耗甲醇0.6万余t,经济效益可观。