提高发电厂单回出线重合闸成功率措施探讨

2018-11-26 09:47何得澜
山东工业技术 2018年20期
关键词:继电保护探讨动作

何得澜

摘 要:某电厂以110kV单回出线与系统连接,在线路发生瞬时性故障时,线路保护检同期重合闸均未成功。由此对线路保护重合闸条件进行分析,探讨合理调整保护装置及整定值、发电机调速器性能等方面,来提高线路保护重合闸成功率。

关键词:继电保护;重合闸;动作;措施;探讨

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.196

0 引言

电厂通过110kV单回线路与系统连接,线路长且处山区,常因雷击造成线路瞬时性故障跳闸。线路跳闸后,系统侧线路开关检无压重合成功,线路电压恢复,本侧发电机组甩负荷,母线电压频率随机组转速上升,重合闸同期条件不满足,本侧线路开关无法重合,影响电厂送出负荷。以下以一次线路保护动作实例,探讨线路检同期重合闸动作条件及改进措施。

1 线路保护动作概况

由保护动作报告及图1录波图可以看出,线路在0ms时刻发生C相瞬时性接地故障,约15ms线路两侧保护动作切除故障,1.2s线路对侧检无压重合,线路电压恢复。72ms本侧线路保护启动重合闸检同期,至跳位继电器动作持续30s后,重合闸同期条件仍不满足,于30073ms整组复归退出。

2 线路保护重合闸条件分析

当母线电压与线路电压实际频差小于0.11Hz,并保持足够的等待时间,可满足检同期重合闸频差、相角差条件。

检同期重合闸压差条件是110kV母线电压与线路电压均大于 0.75Ue。正常运行方式下,此压差条件必定满足。

3 母线电压频率变化趋势

如图1,检同期重合闸采用B相线路电压判别,母线电压、线路电压接近额定值。线路电压频率为系统频率50Hz,母线电压频率随机组甩负荷上升,随后调速器导叶开度缩小,母线电压频率下降,约15s完成一次周期调整。母线电压频率录波图如下:

如图2,线路开关跳闸后前15s,母线电压最高频率56Hz(平段波形受录波测量范围限制,实际最高达63.0Hz),最低约48.0Hz,最后回到51Hz。后期15s至30s母线电压频率向目标值50Hz调整,频率成逐渐下降趋势,在第30s频率降至50.4Hz。

4 提高線路重合闸成功率措施

通过以上分析,线路保护在重合闸启动后判同期条件时间30s内,母线电压频率未能有足够时间稳在500.11Hz以内,不满足检同期频差、相差要求,造成线路保护重合闸无法动作。可采取如下措施,来提高线路保护重合闸成功率。

(1)延长保护装置重合闸整组复归时间。保护装置检同期重合闸30s后整组复归,重合闸判同期条件时间太短,此时频率仍较高50.4Hz,无法满足同期条件。根据调速器甩负荷特性,在60s频率接近50Hz。延长保护装置重合闸等待时间,如取3分钟,待调速器频率继续向50Hz目标值调整稳定,可提高重合闸成功率。

(2)调整重合闸定值。检同期频差条件与相角差和重合闸动作时间有关,更改相角差和重合闸动作时间即可调整闭锁频差,按照线路保护整定规程,为保证开关可靠重合成功,同期相角差一般取20°~40°。如将相角差定值取40°,允许频差0.15Hz。如将重合闸动作时间由1.5s调整至1.0s,此时允许频差0.17Hz。可见,更改重合闸定值,可放宽同期条件,但整定应合理,需考虑设备、电网允许的冲击电流影响。

(3)优化调速器调节性能。在线路跳闸后,机组甩负荷,频率迅速上升,发电机断路器还在并网状态,发电机调速器调节模式由大网转并小网,调速器处孤网运行,频率跟踪调整的目标值为50Hz。通过优化调速器PID控制参数,使调速器调节快速稳定频率目标值,具备频率误差要求,可满足重合闸同期条件。

(4)另一种情况若电厂未开机,线路跳闸将全厂失电。重合闸方式选择检同期转检线路有压、母线无压重合方式,快速实现重合。

5 结论

发电厂单回线路保护重合闸,由于同期条件较难满足,其重合闸较难成功。通过延长检同期等待时间、合理调整重合闸定值,优化调速器性能等措施,可提高发电厂单回线路重合闸成功率。

参考文献:

[1]PSL 620D 系列数字式线路保护技术说明书[S].

[2]电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[M].

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