超超临界机组火检冷却风系统改造及效果分析

2018-11-15 01:33铜山华润电力有限公司张建华王松李京
电力设备管理 2018年10期
关键词:铜山风压燃烧器

铜山华润电力有限公司 张建华 王松 李京

1 设备概述

铜山华润电力有限公司2x1000MW超超临界机组,锅炉由上海电气集团股份有限公司生产,锅炉型号SG-3044/27.46-M53X,锅炉型式为超超临界参数、直流锅炉、一次中间再热、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊构造、露天布置、单炉膛塔式布置形式,两台机组于2010年7月开始投入商业运营。锅炉的主要参数如表1-1所示:

表1-1 锅炉设计性能参数(B-MCR)

火检冷却风机主要是冷却煤粉燃烧器和油枪火检探头,由于火检探头在高温炉膛里,为保证探头的正常使用,需要加装火检冷却风机。为保证机组的安全运行,锅炉MFT保护之一就是火检风丧失,铜山华润电力有限公司运行规程规定:火检风机出口压力低(低于3.23kPa)延时120秒,或两台火检冷却风机全停延时100秒锅炉MFT;机组停运后为保证火检探头的安全,炉膛温度下降至100℃以下时方可停运火检冷却风机。

铜山华润电力有限公司1000MW机组配备两台离心式火检冷却风机,一台运行,一台备用。燃烧系统采用的是美国阿尔斯通能源公司低 NOx 摆动式四角切圆燃烧技术(LNCFS),采用中速磨煤机一次风正压直吹式制粉系统设计,配置6台ZGM133N中速磨煤机,其中5台运行、1台备用,每台磨煤机引出4根煤粉管道到炉膛四角,炉外安装煤粉分配装置,每根管道又分成两根管道,分别与两个相邻的一次风喷嘴相连,共计48个直流式燃烧器,每组燃烧器风箱设有三层进退式机械雾化油枪,六层燃油喷嘴,24个油枪。

火检设备选用的是美国FORNEY公司的UNIFLAME95型火焰探头,该探头是基于微处理器的火焰探头,采用固态红外、紫外和双通道传感器,可以检测单燃烧器和多燃烧器火焰的强度和有/无。该型火检探头使用温度范围为-45℃~65℃,同时对冷却风质量和流量要求较高:当风源为清洁、干燥、冷风时,探头所需要流量不得小于4SCFM(113L/MIN);当温度达到探头操作温度的上限或使用不洁/含尘燃料时,探头所需要的冷却风流量为15SCFM(425L/MIN)。

2 系统改造原因及可行性分析

2.1 系统改造原因

系统的可靠性不强。某电厂机组在正常运行时,因油枪气动角阀漏油,将火检风机压力信号等电缆烧坏,锅炉MFT动作,国内因为火检风机跳闸引起锅炉MFT动作的事故也时有发生。

运行经济性不高。铜山华润电力1000MW机组两台火检风机冷却风流量远大于火检探头所需流量,造成了厂用电的浪费。

日常维护及检修成本较高。四台火检风机需要定期检修,同时在运行中火检风机多次出现振动大的问题,浪费了大量的人力和物力。

2.2 可行性分析

表2-1:一次风机与火检风机参数对比

从表2-1中可以看出,根据一次风机和火检风机设计参数,冷一次风压力符合火检冷却风的要求,在机组实际运行过程中冷一次风母管压力均在10kPa以上,冷一次风温度全年最高为52℃(火检探头使用温度范围为-45℃~65℃),完全能够满足火检冷却风要求,而且火检冷却风量只占一次风总风量的不到1%,对一次风量不会有影响。

从现场设备和系统布置来看,冷一次风母管和火检冷却风系统位置较近,采用冷一次风提供火检冷却风,可以节省大量管道费用,投资少,改造简单方便。

3 系统改造内容

根据铜山华润1000MW机组实际情况,本次改造方案是从冷一次风管道上引出冷风,作为火检风系统的风源,当机组冷态启动或者停运过程中,火检冷却风由原冷却风机提供,其运行和备用方式与改造前相同;当机组正常运行时,锅炉火检冷却风由冷一次风提供,火检冷却风机做备用,当出现一次风机跳闸或者火检冷却风压力低至联启风机值时,火检风机立即启动,保证火检冷却风压力正常。改造后的火检冷却风系统如图3-1所示。

3.1 系统结构改造

从锅炉冷一次风母管接出一路管道,该管道根据现场风道和电缆桥架的位置进行布置,该管道内冷一次风作为火检冷却风的风源。

由于一次风机入口位于锅炉厂房内,一次风含尘量相对较多,考虑到FORNEY公司的UNIFLAME95型火焰探头对冷却风品质要求较高,在冷一次风至火检冷却风管道上布置了一个火检风过滤器,同时在过滤器前后加装了型号为Z71H-10C的隔离门和旁路门,以隔离系统进行过滤器滤网清洗。过滤器安装有就地差压表,当出现一次风压与火检风压偏差>1kPa时,开启冷一次风管至火检风母管旁路手动门,关闭滤网前后手动门,联系检修进行滤网清理。

新增的火检冷却风源与原火检风接口采用翻板式切换阀形式,正常运行时,翻板将完全封闭火检风机的出口管道,保证无风量泄露,满足火检冷却风风压要求。

3.2 控制逻辑修改

火检冷却风结构改造完毕后,针对机组启机时,一次风机未运行,火检冷却风由火检冷却风机提供;机组正常运行时,一次风机启动,冷一次风能够满足火检冷却风要求等情况,对火检冷却风系统控制逻辑进行了修改:

A、B火检风机分别作为主备用与辅备用,主辅备用可切换。

联锁启动主备用电机条件:A、B侧出口风压任一低信号≤5000Pa延迟2S,且火检风机备用开关已投。

联锁启动辅备用电机条件(或的关系):火检风机备用开关已投,主备用启动后15S且A、B侧出口风压任一低信号(≤5000Pa)仍在;火检风机备用开关已投,主备用启动失败且A、B侧出口风压任一低信号(≤5000Pa)仍在。

火检风机允许停条件(或的关系):MFT;另外一台运行冷却风机运行或任一一次风机运行且A、B侧出口风压均不低(>5000Pa)。

图3-1 改造后的火检冷却风系统图

“火检风源丧失”MFT条件:冷却风压力低低(≤3000Pa),延时40S (三取二 )。

4 系统改造后的操作

系统改造后,当机组冷态启动或停运中,火检冷却风由火检冷却风机提供,运行或备用与改造前相同,以确保机组正常启动与停运。当机组正常运行时,火检冷却风由冷一次风提供,火检冷却风机作为备用,一旦出现一次风机跳闸或火检冷却风压低至联动火检冷却风机时,火检冷却风机联启,保证火检冷却风压正常。运行人员需要就地进行冷一次风和火检风机风源的切换操作,为保证火检冷却风压力正常,具体切换操作如下。

4.1 火检冷却风由火检冷却风机带倒至冷一次风带操作

就地检查火检风机控制柜上各电源指示灯显示正常,控制方式在“远方”位置;确认两台一次风机运行稳定,冷一次母管风压不低于8kPa;确认火检冷却风机运行正常,出口母管火检冷却风压力不低于8kPa;就地确认冷一次风至火检冷却风管路阀门均关闭状态,滤网前一次风压力大于8kPa。

全开冷一次风至火检风过滤器前手动门;缓慢全开冷一次风至火检风过滤器后手动门,直至滤网前压力≥火检风母管压力;继续开大过滤器后手动门,确认火检风翻板换向阀切至冷一次风侧;检查风机联锁投入,投运任一台火检冷却风机主备用联锁;停火检冷却风机;检查火检冷却风系统运行正常,风压稳定,各投运燃烧器火检状态良好,冷一次风至火检风过滤器前后差压正常。

4.2 火检冷却风由冷一次风带倒至火检冷却风机带操作

确认两台一次风机运行稳定,冷一次风母管风压不低于8kPa;确认火检冷却风母管压力不低于8kPa;确认冷一次风至火检冷却风过滤器前后手动门全开,旁路门全关;缓慢关小冷一次风至火检风过滤器后手动门,直至火检冷却风翻板换向阀后压力降至8kPa。

启动火检冷却风机;检查风机启动正常,声音、振动等均正常,出口风压为不低于8kPa;检查确认火检冷却风翻板换向阀切至火检冷却风机侧;确认火检冷却风系统运行正常,翻板换向阀后压力稳定,各投运燃烧器火检状态良好;关闭冷一次风至火检风过滤器后手动门;关闭冷一次风至火检风过滤器前手动门;投入火检冷却风机联锁和主辅备用联锁。

5 改造后的效果

5.1 机组可靠性

火检冷却风系统改造后,冷一次风作为火检冷却风的工作风源,两台火检风机作为备用风源,如表5-1改造前后火检风压的对比数据所示,在机组负荷及磨组运行变化情况下,火检冷却风压在改造后均在8.5kPa以上,完全符合火检冷却风的要求,同时在系统中加装了翻板式切换阀,可以实现冷一次风风源和火检风机风源的自动切换,从根本上消除了因火检冷却风机故障导致锅炉MFT事故的发生的隐患,提高了机组运行的可靠性。

表5-1 改造前后火检风压的对比

5.2 机组经济性

火检冷却风系统改造后,火检风机只在机组启停过程中使用,正常运行时处于备用状态,按照铜山华润单台机组2016年平均运行300天,火检冷却风机功率为11KW,单台机组每年可节省厂用电79200kW·h,增加效益3.2万元,而单台机组火检冷却风系统改造费用仅为2万元,同时大幅度减少了火检冷却风机的维护和检修费用,经济效益显著。

6 结束语

此次对火检冷却风系统的改造,将机组正常运行时的火检冷却风由冷一次风提供,完全能够满足火检冷却风的要求,显著提高了机组运行的可靠性,降低了维护和检修成本,创造了较高的经济效益,实现了“小改造、大收益”,为机组的安全稳定运行提供了强有力的保障。

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