快速定位螺纹起点去除不完全螺纹的方法研究及实施

2018-10-26 01:42周晓星
时代农机 2018年8期
关键词:内螺纹车工操作者

周晓星

(中国航发南方通发公司,湖南 株洲 412002)

不完全螺纹的去除方法有车工去除、钳工去除、数铣去除。对于较小的螺纹,钳工去除的效率高且成本低;一般的螺纹均可使用车工去除,但大的传动螺纹如ACME螺纹等则使用数铣方式要快,且数控机床加工的质量稳定。本方案采用卧式加工中心去除不完全螺纹的首扣。

1 存在的主要问题

经常不能完全去除不完全螺纹,不合格率达95%,需要经常返修;加工中靠操作者目视确定螺纹起点作为编程的零点,但螺纹起点不易确定,对操作者的要求较高,需要调整8-10次才能完成加工,在调整过程中,还容易对完整的螺纹造成过切,存在较大的质量风险。

2 原因分析

造成返修和加工中多次调整的主要原因在于:不完全螺纹的起点不易确定,仅靠操作者目视不能准确定位螺纹起点,这样,零件的零点就与数控程序中编程零点不重合,导致需要多次调整零件位置,确定螺纹起点也即零件零点与程序零点重合进行加工,在调整过程中,还要对程序中的深度进行调整,这样还导致刀具对完整螺纹造成过切,具有极大的质量风险。虽说这是个小问题,但是该零件加工费$4031.6,材料费$1309.5,总费用达到$5,341.21,且该去除不完全螺纹工序已经到最后工序,如果不能保证不完全螺纹完美的去除,损失也是很大的。

3 改进状况

原理:点A为不完全螺纹起点,点B为不完整完整螺纹上另一点,根据数学知识可知,点B与点A间相位差为π,即半个周期,因此AB两点间的距离为1/2P,通过试切,可以找到点B在轴向方向的深度值,也即B点Z坐标,通过计算,可以得出A点的Z坐标。

4 改进效果

改进后,在加工不完全螺纹的时候,再不需要8~10次调整,仅需1~3次试切,即可间接找到螺纹起点,完成加工,由原来加工一件4h降低到现在的0.5h,返修率由90%降低到0%,初级工即可完成加工,而不需要高级工来加工。

5 推广

本项目解决了SS.050540内螺纹不完全螺纹的去除的难题,对于不完全螺纹的去除的方法开拓了新的思路。

6 其他必要的证明及实物照片

图1 不完全螺纹去除数控程序

7 总结及下一步工作计划

本项目的成功,有利的解决了SS.050540内螺纹不完全螺纹的去除的难题,对于不完全螺纹的去除的方法开拓了新的思路。本次改进为解决类似的技术问题提供了借鉴意义,对于无法确定的因素,可通过间接能够确定的因素来确定。

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