离心压缩机现场调试出现的问题及解决方法论述

2018-10-21 00:46景鹏高超
科技信息·下旬刊 2018年4期
关键词:长输管道调试

景鹏 高超

摘要:某长输管道是与页岩气田开发配套、解决页岩气外输问题的重点项目,压气站设计规模(标准状态)60×108m3/a,增压采用电驱离心压缩机组。离心压缩机作为压气站的核心设备,无论是在生产上,还是从设备投资方面,都具有举足轻重的作用。离心压缩机组现场调试能否顺利完成是制约管道投产的关键因素。本文就对某长输管道压气站压缩机组的主要参数进行介绍,并对压缩机组现场调试过程中出现的主要问题加以罗列。根据机组特点及现场实际情况,对问题产生的原因分析,并提出了具体解决措施。这些措施进一步保证压缩机组的安全、平稳运行,能够为类似大型离心压缩机组现场调试提供了指导。

关键词:长输管道;离心压缩机;调试

1压缩机主要参数

压缩机组采用的是国产电驱、变频调速离心压缩机,具体配置为低速电机+增速齿轮箱+离心压缩机。压缩机组3用1备,共4台。

2调试过程中出现的问题及解决措施

2.1C、D机组主电机振动超标

在电机单机试运时,C、D机组主电机在空载运行时轴相对振动值超过40μm,与A、B机组相比,C、D机组轴相对振动值过大,无法进行后续测试。

2.1.1振动限值分析

合同中要求电机振动现值严格按照IEC标准和NEMA标准执行,但没有对电机振动限值做出明确要求。根据电机参数,不同标准的振动限值确定如下:1)NEMAMG1-2009(R2010)主电机轴承座振动限值应≤48.26μm;主电机最大轴相对振动限值应≤38.1μm。2)IEC60034-14主电机轴承座振动限值应≤37μm;主电机最大轴相对振动限值应≤65μm。根据合同要求,按照从严原则执行,确定主电机振动限值为:最大轴相对振动值≤38.1μm,主电机轴承座振动限值≤37μm。由此进一步证实,C、D机组振动超标,应进行整改。

2.1.2原因分析

对主电机轴承部分进行了解体检查,分析认为产生振动的原因为主电机浮动密封环与主轴有碰磨,主电机轴颈出现点蚀,测振探头屏蔽处理不到位。

2.1.3应对措施

针对可能的原因,现场采取了以下措施:1)更换浮动密封环并重新研磨。2)电机主轴现场打磨。3)现场对测振探头电缆线进行了处理,对屏蔽结构不好的重新做了屏蔽处理。对接地线虚接的进行了加固。通过采取以上整改措施,C、D机组主电机最大轴相对振动值降低到38.1μm以下,达到了验收标准。

2.2防喘振阀流通能力不足

2.2.1主要问题

现场性能试验时,当压缩机流量接近阻塞点时,防喘振阀及配套管线振动剧烈,且防喘振阀全开时,压缩机依然无法运行到阻塞点,造成压缩机现场性能试验无法正常进行。同时,当一台机组正常运行,另一台通过防喘振阀热备时,防喘振阀及配套管线振动明显。

2.2.2原因分析

现场发现该问题后,对阀门计算书进行了校核,发现阀门设计选型时,仅考虑了机组正常运行工况,没有考虑机组的测试工况。因此,在进行机组测试及热备时,由于通过防喘振阀的流量太大,流速过高,对管线冲击较大,导致防喘振阀后管道振动频率达到120Hz。

2.2.3应对措施

针对该问题,结合现场实际情况,采取了以下1)利用机组切换的间隙,更换流通能力大的防喘振阀阀芯。同时,对更换阀芯后的阀门核算最大流通能力,并告知使用方,避免防喘振阀超流量运行。2)将机组备用方式由热备改为冷备。3)在防喘振阀底部增设支墩。4)对防喘振阀连接管线进行适当加固。通过以上措施,解决了防喘振阀流通能力不足的问题,保证了安全生产。

2.3油冲洗时间过长

2.3.1主要问题

压缩机组润滑油系统施工阶段,难免会有金属屑、砂粒等杂質进入润滑油系统,为保证压缩机组运行的安全、稳定、可靠,在设备运行前,油冲洗是必不可少的流程。A机组进行油冲洗时,发现冲洗时间大大超出了同类机组所用的时间。同时润滑油中颗粒含量一直超标,直接影响了整个压气站的投产进度。

2.3.2原因分析及解决措施

经检查发现在油冲洗初期,为了使回油顺畅,将润滑油回油管线出口的过滤网拆掉了,油冲洗后携带的大量杂质排入了润滑油箱,导致油品一直不合格。发现该问题后,后续机组油冲洗时,重新安装了润滑油回油管线出口的过滤网,并定期对杂质进行清理,大大缩短了油冲洗的时间。保证了压气站的投产时间。

2.4一级密封泄漏气无压力和流量

A机组运行时,在站控室发现,干气密封一级密封泄漏气无压力和流量显示。现场对密封气供气管路、控制盘等进行了全面检查,未发现异常。在对压缩机本体法兰进行检查时,发现图3中对应的C口盖法兰密封不严,存在泄漏。螺栓拧紧之后,一级密封泄漏气流量和压力正常,该问题得到解决。

2.5增速齿轮箱振动值过高

压缩机在停机时降速至283r/min时,齿轮箱振动出现高报警。经分析发现,停车过程中,在低转速时压缩机端和电机端的降速有降速差,压缩机端由于惯性及负载原因降速与电机端不呈线性比例,导致变频器系统的降速参数与压缩机不匹配,系统发出了报警信号。通过组织压缩机、电机和变频器供货商进行协商,对报警设定值进行了调整,该问题得到了顺利解决。

2.6孔板流量计显示不准

A机组进行性能测试过程中,当调节流量时,压缩机入口孔板流量计示数一直不稳定,而且跳动幅度很大,无法正常计数。经现场分析,认为孔板本身质量有问题,对孔板进行了更换,问题得到解决。

3.结语

分别从主电机振动超标、防喘振阀流通能力不足、油冲洗时间过长、干气密封一级密封泄漏气无压力和流量、齿轮箱振动高报警以及孔板流量计显示不准等6个方面,分析了压缩机组现场调试过程中出现问题的主要原因,通过采取相应措施,保证了机组的安全、平稳运行。可为现场调试起到指导作用。

参考文献:

[1]胡建洲.大型离心式压缩机试车工作总结[J].天然气与石油,2010,28(5):45-47.

[2]田晓民,张硕.压气站投产调试阶段常见故障原因分析[J].天然气与石油,2013,31(4):21-22.

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