刘寅华
摘 要:某公司40万吨/年航煤加氢装置由原90万吨/年RSDS-III装置改建而来。本文介绍了该40万吨/年航煤加氢装置首次开工过程和装置试运行情况。分析了装置开工初期的運行状态,对装置存在的问题进行了梳理并提出建议。为做好装置的平稳运行和今后装置的开工工作提供参考。
关键词:航煤加氢装置;催化剂装填;催化剂预硫化
1 前言
因汽油质量升级需要,某公司新建150万吨/年S-ZORB投产后,原90万吨/年RSDS-III装置停产,为有效利用闲置资源,解决公司现有航煤加氢装置产能不足问题,RSDS-III装置进行改造。改造后的航煤加氢装置于2018年3月30日一次投料试车成功,生产出合格的3# 喷气燃料产品。
2 装置开工
2.1装置实际试车过程
根据开工进度安排,实际试车顺序及开工节点见下表。
2.2 催化剂装填
装置催化剂为RN-400,RS-1100,RSDS-31,采用布袋装填。一反催化剂装填量为6.0吨;二反催化剂装填量为29.4吨。
2.3 催化剂预硫化
催化剂采用湿法硫化,硫化油为直馏煤油,硫化剂为DMDS。
3月24日开始硫化,3月26 日停止注硫,总切水量2.4t,共用硫化剂6.1吨。
3 装置试运行情况
装置试运行期间,原料由蒸馏装置直供,运行负荷75%。
3.1 试运期间装置操作条件调整情况
催化剂硫化结束,加热炉降温,同时操作条件向设计条件调整。主要操作条件如表2。
3.2 产品性质
试生产初期,原料中S、N脱除率均达到95%以上,产品中S、N含量均满足质量要求,但产品出现银片腐蚀指标大于0级且闪点偏高等问题。
3.2.1 产品银片腐蚀指标大于0级原因分析
装置置换时间不足,尤其是新增活性炭吸附罐容积过大,装填体积达到60m3,需要一定的置换时间。
3.2.2 产品闪点偏高原因分析
汽提塔塔顶温度控制过高,塔顶压力偏低,且汽提塔进料温度偏高,造成塔顶轻油外送量大,航煤闪点偏高。
3.2.3 调整操作稳定后产品质量
装置馏出口产品质量稳定后,开始加注抗氧化,产品外送航煤罐区。稳定生产期间,装置馏出口产品性质见下表:
4 结论
40万吨/年航煤加氢装置开工正常后,操作稳定,产品合格。装置采用再生后的RS-1000及RN-400催化剂,具有良好的活性和稳定性,满足航煤加氢装置生产需要,装置开工一次正常。