雷凯
摘 要:沉井作为一种特殊的地下构筑物,在有色金属加工工艺的设备基础工程中较为多见。由于开挖深度大,车间环境所限和地质条件复杂,精度要求高,施工存在周期长、工艺复杂、难度大、易出问题等不利因素。本文对某工程沉井施工的全过程监理控制进行阐述,重点叙述了沉井施工的控制要点,以及对出现问题的分析和处理措施。
关键词:沉井施工;监理控制;问题分析;处理
1 工程概况
本工程为某铝加工厂精整车间纵切机组设备基础中的沉井施工。该沉井为地下钢筋混凝土矩形构筑物,外周长4.2×3.5米,壁厚500mm。底标高为-22.2m,顶标高为-4.00m。沉井的底板及侧壁采用C30防水混凝土,抗渗等级P10,钢筋保护层为50mm,底板以下为1.3m厚C30素混凝土封底。
本工程设计要求沉井平面尺寸误差不得大于10cm,精度要求较高,为保证井体尺寸的准确以及充抵偏差,经项目监理部和施工单位以及业主协商决定,现场实际制作每边增大10cm,即4.3×3.6m,壁厚不变。同时参考地勘报告,地层中含有较厚的卵石层,为保证井体顺利下沉,亦将井体刃脚钢板厚度由14mm增加为20mm,加大了刃角强度。
沉井施工原理:在地坑内,先制作开口的钢筋混凝土井体,待井体混凝土达到设计强度后,在井室内挖土使土层逐渐降低,井体依靠自重克服井壁与土层之间的摩阻力,逐步下沉。
2 施工工艺
测量放线→设置井点降水→土方开挖→槽底换填级配砂石500mm厚→槽底碾压平整→井体放线→铺设刃脚下的垫木和砂垫层→第一节井体钢筋模板施工→浇筑→养护→拆模→抽除垫木→人工挖土下沉→第二节井体钢筋模板砼施工→人工挖土下沉→第三节、第四节井体……→下沉至设计标高→水下浇筑混凝土封底→底板施工。
本工程沉井井室总高16.7m,按4节支模浇筑,待前一节井室顶部下沉至-4.00m时,再支模浇筑下一节井室并下沉,直至设计标高,然后经校正就位后进行封底处理。
3 工序要点
(1)铺设垫木,将刃脚放在垫木上方,用经纬仪及水准仪控制刃脚位置及四角标高。铺设垫木时应注意:垫木顶面保持在同一标高,在其空隙中填砂密实,填砂高度为垫木厚度的一半,垫木中心线应与刃脚中心线重合。垫木可采用二级红松,长1.6m、宽250mm、厚200㎜,间距1m,垂直于井壁铺设。
(2)沉井模板支设,应在每节井室内壁四边距顶部300mm处预留8个埋件,以焊接内模托架。第二节、第三节、第四节井室模板支设时应注意:模板的垂直度参照上一节井室侧壁的垂直度进行支设,保持井室侧壁在同一条直线上,以便井体垂直度的校正。
(3)沉井的混凝土浇筑,直壁拆模应在混凝土达到设计强度50%以上,刃脚斜面模板应在混凝土达到设计强度的70%以上时方可拆模。井室浇筑时:应沿四周转圈顺序浇筑,均衡推进,振捣密实到位。注意一次浇筑量不能过大或集中,防止井室因重量分布不均而发生偏移。
(4)沉井下沉,第一节井室混凝土必须达到100%设计强度后方可下沉,其上各节必须达到设计强度70%后方可进行。垫木应分组编号,抽除时应由专人指挥,按顺序对称、依次、同步抽除。在抽除垫木过程中,应随抽随填碎石土,并在刃脚内外侧填筑成小土坝,并人工夯实。然后依次是先中央后四周,均衡对称的进行人工挖土下沉,并根据需要留有土台,逐层切削,使井室均匀下沉。下沉过程中及时用砂将井室四周空隙回填,防止井室侧偏。同时在井室中央挖长宽深各500mm的集水坑,集水坑随井体下沉而不断加深。在集水坑内设排水管及水泵,注意排水管安装时应靠近井室内的爬梯,以便安装和维修。当井室内地下水涌出时,依靠潜水泵将积水排出沉井外,保证井室内施工能正常进行。
(5)下沉偏差控制,偏差控制三个方面:标高控制;垂直度控制;位移控制。
①标高控制:在井室内壁四角设置4个水准点(每次4个水准点的设置均依照前次的水准点向上引,在内壁每隔4m设置一道),通过水准仪进行测量并与基点进行复核,控制下沉高度及不均匀下沉的情况,出现误差及时校正。
②位移控制:在距井室侧壁外500mm的位置设置位移控制线(纵横两条线),以便控制沉井的位移以及防止出现调角,并在井室外壁阳角两个方向上都弹出中线。通过控制线对外壁中线进行测量,保持对位移量的控制。
③垂直度控制:在井室内对角距两侧300mm处固定两条线坠,每下沉一次测量一次,根据测量結果,及时确定再次开挖重点以及调节方向。
如若位移或垂直度出现偏差,可利用千斤顶进行调节。若需向东移动,则用千斤顶在井室内底部东侧向东施压,然后将井室内西侧下挖,使井体向西发生倾移,然后在井体西侧外壁的上部也用千斤顶施压,同时下挖井室内东侧土体(此时底部东侧的千斤顶可撤除),使井体向东逐步偏移,然后在井室外侧填砂以就位。除利用千斤顶外,纠偏措施也可采用井室外侧填充生石灰,生石灰浇水后熟化膨胀,体积增大,对沉井外壁产生侧压力,亦可将沉井推移到位。
沉井稳定测量:沉井下沉到要求标高后,停止抽水。依靠井室自重下沉达到稳定状态。期间每天4次进行观测,直至井室四个角下沉量达到一致,而且48小时内下沉量不大于10mm,方可进行封底。
4 沉井封底
封底前应注意将坑底泥浆沉渣清除干净,本工程设计要求潜水员潜入坑底进行清淤,现场实际不具备可操作性。由于已挖入卵石层,经连续几日观察,井室内积水不再浑浊,并用线绳捆扎钢筋棒入水触探坑底,也很坚硬,故未专门进行清淤处理。
由于停止抽水后,井底涌水量急剧增大,井室内增加至3台水泵亦抽排不急,封底只能采用导管水下浇筑混凝土。先用工字钢、脚手板搭建临时操作平台,而后用吊车将3根Φ273钢管吊下至距井底30-50cm,并将钢管固定在操作平台上。封底砼为C30、1.3m厚,采用汽车泵浇筑,浇筑时将导管内放入同管内径一致的橡皮球,利用橡皮球及砼的重力将导管内的水挤压出。砼浇筑中沉井外围水泵打开持续进行抽水,此时井室内水位高,井内水压大于井外水压,使沉井底部出现负水压现象则利于砼浇筑,可避免地下水对砼进行冲刷,有利于砼的浇筑和初凝。封底砼浇筑完毕后,待强度达到100%,将井室内积水抽除,凿除封底砼的表面浮浆,铺200mm厚砂砾层,其上铺油纸一层,再浇筑C15混凝土150mm厚垫层,表面抹水泥砂浆一层并刷热沥青一道,至此封底施工全部结束,最后浇筑钢筋混凝土底板即可。
5 问题分析与处理实例
(1)井体下沉到第四节时(最后一节),沉井下方出现异常地质:西北角为大粒径卵石,东南角为粘性土质。东南角不用再挖即可下沉,西北角卵石阻力较大,开挖难度加大,下沉困难。故将西北角加大配重(荷载配重采用20t的铝锭)进行调整。
(2)井室第四节下沉到大约-20m时,出现垂直度严重偏差,南北偏差23cm,东西偏差17cm,下部开挖也无法校正过来。故在井体东向和南向两侧外壁各加200t千斤顶,并在井室外侧将西向和北向同时挖深至▽-10m,利用千斤顶施压,同时井室内亦进行下挖,逐步纠偏到位。
(3)最后一节沉井每天仅下沉20-30cm,下沉困难(前几节平均每天下沉50-60cm),而且沉至大约▽-21.6m处时井室内西北角出现大量流沙的异常现象,为避免井室外土体坍塌,经与业主协商,并征得设计同意后,剩余60cm不再下挖,停止抽水,待井室靠自重下沉至稳定状态,对井室垂直度进行校正,将底板以下部分的内壁进行凿毛,底部清理干净,并在沉井四周回填加以稳固,即可封底。
本工程沉井施工前,项目监理部查阅相关的施工手册掌握沉井的施工工艺,制定切实详尽的沉井方案、降水方案、测量方案、封底方案,对沉井施工的每道工序、容易出现的问题以及处理措施做到控制有数。尤其是下沉过程中的数据观测、纠偏调整、封底浇筑施工,予以全程跟踪监理,有效保证了施工质量。本工程沉井于7月底开始做降水井点,11月底完成底板浇筑并回填结束,有效施工时间为3个半月,目前纵切机组设备基础已经顺利完成交接验收,开始设备安装,沉井施工结果良好。