杜寄勇 武海亮 高俊昆
(济南重工股份有限公司,济南 250109)
制粉系统是锅炉能耗较大的设备,制粉系统运行经济性主要取决于磨煤电耗和通风电耗,而增加磨煤电耗的主要影响因素包括钢球的磨损、杂物的堆积等。节能意味着增效,只有增效才能提高企业的经济效益。本文以钢球磨损堆积在筒体内作为节能降耗的主要课题,只有对制粉系统加强管理,实现在运行过程中自动筛选磨损废弃钢球,减少对制粉系统的内耗,为企业节能降耗提供助力。
某热电事业部“一炉一机”工程新建1×260t/h高温高压煤粉锅炉,配套1×25MW抽背式汽轮发电机组,同步建设脱硫脱硝,主要为化工区提供蒸汽、电力。因此,对“一炉一机”工程的设备可靠性要求较高,设备年利用小时数8000h。锅炉为四角切圆燃烧,自然循环汽包炉,中间仓储式制粉系统,锅炉系统配备2台钢球磨煤机[1]。技术要求如下。
(1)端衬板ZGCr6Mo。材质及机械性能符合磨煤机耐磨件的相关要求。机械性能:HR≥50;冲击韧性≥10J/cm2;C:0.6% ~ 0.9%;Cr:5.0% ~ 7.0%;Mn:0.5% ~ 1.5%;Si:0.4%~ 1.0%;S< 0.04%;P< 0.04%;Cu≤ 1.0%;Ni≤ 1.0%;Mo:0.4%~1.0%。
(2)该项目实施后,磨煤机运行符合电力行业标准要求,不对磨煤机运行产生任何负面影响。钢球自动筛选系统工作稳定、安全、可靠,便于检修维护。
装置安装使用后,磨煤机出力提高5%,筛选球直径在12~15mm,废铁件线性尺寸≤150mm,不合格钢球筛选率≥85%,系统无泄漏,不得对现场造成污染。设备使用寿命≥6年。
钢球自动筛选的开发、研制,是根据磨煤机的工作原理和运行实际情况,以节电和提高磨煤机出力的经济价值,对筒体内出粉端进行技术改造,实现在运行中在线自动筛选筒体内被磨损失效钢球、石块等。
在风粉流动作用下,磨煤机在运行中将抛起、抛落的钢球推向出口处堆集,旋转中失效钢球沿着半锥角倾斜面,被选进筛孔槽型衬板空腔内;被带入高位时,其自由下落到衬板与螺旋管连接的定向多条流道,借助反向螺旋片的推力,将小钢球推向出球位置锁定;靠筒体的旋转将小钢球提升至高位点时,小钢球、石块等在自重及旋转离心力共同作用下被抛出,落到高位点接球装置内,经导球管落入密封式收球箱[2]。
根据以上分析,设想在钢球磨煤机出口安装自动选球装置,具体设计思路及示意图如图1所示。
图1 磨煤机钢球自动筛选装置示意图
在原螺旋管内,安装一个新螺旋管,改变原螺旋管的螺旋片旋向。新螺旋与原旋管旋向相同,以螺旋片作为支架,新螺旋管与原螺旋管之间形成多条流道,与筛孔槽型衬板连接形成定向内流通道[3]。
筛孔衬板,是根据原有的端衬板尺寸规格,在衬板表面设计筛球孔,宽12~15mm,衬板背面与端盖之间形成内流通道。
端衬板与端盖之间形成废钢球流道,若不采取对端盖的保护措施,则端盖的内壁将受到废钢球、杂物和煤粉的磨损,即使这些东西的运动速度不高,磨损不严重。因此,在安装筛球衬板时,在端盖表面上安装防磨钢板,防止对端盖的磨损。
在出粉弯头部位安装固定接球装置,采用独特的输球通道,与出口弯头外部收集箱连接,顺利将小钢球输送到收集箱中。
密封式收集箱内装有一辆小推车,用来对废钢球装卸,箱体固定在出口弯头外部一侧,在磨煤机筒体内出口部位将原衬板拆除,安装新型筛孔槽型衬板与螺旋管连接形成整体封闭式筛选通道,将磨损失效的小钢球在运行中经接球装置落入收球箱内[4]。在无任何能源消耗下,靠磨煤机原动力旋转方式,实现运行中在线自动筛选功能。
增加磨煤电耗的主要因素来源于钢球的磨损、杂物的堆积等。本文主要分析了某钢球磨煤机钢球自动筛选系统的设计,其中包括螺旋管结构、端衬板结构、端盖保护、接球装置以及收集箱及部分的设计。通过项目具体参数,人们可以拟定技术方案。本产品经过用户的实际使用反馈,将磨损废弃钢球在运行过程中实现自动筛选,大大减少了对制粉系统的内耗,节能降耗效果明显,经济效益较好。