闭式冷却水泵及出口管道的振动分析与改进

2018-10-16 12:15高英伟
电站辅机 2018年3期
关键词:泵体闭式水泵

崔 超,邹 兵,高英伟

(华能营口热电有限责任公司,辽宁 营口 115000)

0 概 述

某2×330 MW机组的汽轮机为亚临界、一次中间再热、单轴、两缸、两排汽、单抽供热式汽轮机。2台机组于2009年12月投产。1号、2号机组的闭式循环水系统,分别设有单级双吸水平中开蜗壳式离心泵。闭式水系统的供水主要由位于机组20 m高度的闭冷水箱提供,水源为除盐水及凝结水,可为发电机、汽轮机及锅炉辅助设备提供冷却水。闭式水系统的冷却水采用开式水源。冷却系统内设有2台板式换热器,正常运行时,1运1备。单台板式换热器的传热面积,为448.24 m2。

1 设备运行参数

振动是机械设备运行中较为常见的问题[1],不仅影响机械设备的稳定运行,还会产生很大的噪声。2号机组的A、B闭式水泵的泵体及出口管道,一直存在振动及噪声大等问题。经测量,振动的振幅值仍在正常范围内,约为0.048 mm,符合离心泵技术条件(Ⅲ类)的要求[2],但与1号机组闭式水泵的振幅相比,2号机水泵的振幅较大。闭式冷却水泵的主要参数,如表1所示。电动机的主要参数,如表2所示。2机组A闭式冷却水泵的布置,如图1所示。

表1 闭式冷却水泵主要参数

表2电机主要参数

项目主要参数转速/(r·min-1)1479额定电流/A30.3额定功率/kW250额定电压/V6000功率因数0.86绝缘等级F冷却方式风冷

图1 2号机组A闭式冷却水泵的布置

现结合2号机组实际运行的特点,从系统布置、设备及运行控制等方面,分析闭式冷却水泵及其出口管道振动异常的原因。

2 水泵及管道的振动原因

2.1 设备安装的原因

设备安装的不完善,可能是引起闭冷泵及管道振动的主要原因。

(1)发现设备基础松动

水泵、电机及管道的重量较大、地脚螺栓固定不牢固、土建地基的基础松动、垫铁破损、管道固定支架不牢固,或地基被油水浸泡后,均会引起水泵振动,若振动时的相位差为180°,且转速恰为某振动的临界转速[3,4],从而使振动频率增加,水泵和管道的振幅也将增大。在处理振动前,应考虑多种因素并进行综合治理,适当加固地基基础,重新紧固地脚螺栓,更换损坏的垫铁,以减少不必要的损失。

(2)联轴器松动或故障

电动机轴与水泵轴由联轴器进行联接。当联轴器的胶圈因机械磨损后,将影响联轴器旋转时的稳定性。若联轴器动、静平衡较差,或联轴器与轴的配合间隙不均匀,均会引起水泵振动。

(3)管道布置松动

正常运行时,闭式水泵也将产生一定的振动,如果连接的管道未被牢固固定,则两者物体的振动将互相传递,发生结构共振,将增大两者振动的振幅。

(4)管道设计与安装不合理

当离心泵偏离了额定工况,水泵的内压力和流量将产生异常,引起流量的波动。若连接管道支架的刚度不够,或变形较大,则管道重量将下压在泵体上,造成泵体中心和电机中心线的位置差。若因管线支架安装与设计要求不符,引起支架刚度的约束力下降甚至失效,或者安装的作用力太大,管道与泵体连接后的内应力变大,均会直接或间接地导致水泵和管道产生振动。

2.2 设备原因

由于双吸离心泵的内部结构较为复杂,引起水泵振幅增大,主要有多个方面的原因。

(1)转子不平衡

当转子的运动中心偏离轴线时,便会产生偏心质量。高速转动的转子会产生方向不断变化的离心力,该离心力作用在轴承上,便会导致水泵轴承部位的不规则振动[5]。

(2)轴承磨损或松动

轴承支撑着机械转动部分的重量,是承受运行设备轴向力和径向力的关键部件。如果轴承损坏或有质量问题,都将引起水泵振动,并伴随有发热现象和异常响声。运行时,如果轴承温度的超过了额定温度,应及时更换新轴承,以防止水泵振动。

(3)叶轮腐蚀

叶轮在运行中长期受到水流冲刷,导致叶轮磨损并产生偏心,将加剧泵体的振动。水泵运行时,尤其在启、停过程中,要合理调整水泵的运行工况,及时监测水泵振动值,应避免在不稳定工况下运行。

(4)平衡装置失效

平衡装置可平衡叶轮运行时产生的轴向作用力,如果平衡装置出现问题,水泵的运行效率将下降,出现振动加剧及电流增大等现象。

(5)电机问题

若存在电机结构件松动、轴承定位装置松动、转子质量存在偏差、转子弯曲等问题,均将间接地引起水泵振动。

当电机定子与转子绕组中心线的重合度偏差较大时,将产生不均匀磁场,进而产生不平衡的电磁力,这种电磁力是引起振动的电气原因[6]。

2.3 运行控制中的原因

若在运行控制中存在问题,也将引起的水泵及管道振动。

(1)水泵泵体及管道内存有空气

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在水泵泵体及管道中,必然有空气存在。空气在水泵压力及水泵水流的冲击作用下被压缩,当水泵压力和流速变化时,空气体积就会出现变化,进而使管道内水流流速发生变化,发生水击现象。当空气体积变化较大时,就会引起水泵汽蚀,并产生剧烈的振动。

(2)水泵发生汽蚀

当水泵进口管道被异物堵塞,有可能使泵的进口压力小于或等于水的饱和压力,造成泵内水发生汽化,进而产生汽蚀,引起泵体和进口管道处的振动较为强烈。

(3)运行流量超出额定流量

当离心泵工作在最佳工作范围内,泵体的振幅值最小。当运行中的控制出现问题,造成水泵进口电动门误关、出口流量调整过低,水泵流量偏离额定值太多,必将引起水泵振动的增大。

(4)油质差且油温高

(5)系统管路

在闭式水系统中,由于用户较多和管线较长,在途径各个用户时,水温将发生温降,另外,各个用户对闭式水温度的需求不一致,导致回水的温差较大,回水被汇集到回水管道,因水温不同,必将引起管道振动。所以,应对整个闭式水系统,尤其应对汽机厂房0m附近的闭式水用户的供回水管道,逐一检查管道的固定状况。

3 改进措施

结合电厂机组的运行情况,分析了引起振动的各项因素。在2号机组停机检修期间,对闭式水泵及其整个系统进行了改进。

3.1 改进措施

(1)在2号机组投产前,已对电机进行过多次空载试验和带载调试,振动值均满足国家标准。在检修期间,结合电机生产厂家的意见,对电机定子、转子及内部绕组进行检测,没有发生接线松动现象,绕组绝缘值和耐压试验也均符合要求。

对水泵解体检查,水泵叶轮内部无裂纹,仅有轻微磨损(不影响运行),但为保证长期稳定运行,还是更换了叶轮。

对地脚螺栓和设备基础进行了加固处理,加固了管道支撑及悬梁。1号机组与2号机组的设计与系统布置相同,均通过了设计验收,排除了管道设计方案上的问题。

(2)A、B闭式冷却水泵的出口压力值,如图2所示。经现场观察,水泵出口压力表的指针没有摆动现象。电机运行的电流数值稳定,可排除水泵发生汽蚀现象。

A泵出口压力 B泵出口压力

图2 A、B闭式冷却水泵出口压力表

(3)在运行及启停过程中,及时排除泵体处、滤网处、出进口管道处和管道高点处的空气。时刻注意水泵进、出口门的状态,防止误操作将其关闭或电气故障关门。日常巡检时,使用测温枪对泵体轴承、电机轴承分别进行测温,实地监测轴承的运行温度。

A闭式冷却水泵空气门及过滤器空气门,如图3所示。空气门的开关操作较为方便,当空气门见水后,即可将空气门关闭。

过滤器空气门 泵体空气门

图3 过滤器及泵体空气门

3.2 改进后效果

检修了闭式水系统后,对系统进行了试转,并测量了电机轴承温度、绕组温度、泵体轴承温度,以及水泵的振动值。

1号与2号机组的振动值与运行时间关系曲线,如图4所示。从图4可知,1号机组水泵的振动均值,为0.035 mm。2号机组水泵的振动均值,为0.037 mm。在运行的前20 h内,1号机组与2号机组闭式水泵的振动值相差较大,运行时仍有异音,但振动值符合国家标准,不影响水泵运行。运行20 h之后,随着2号机组闭式水泵振动值的缓慢下降,2台水泵的振动值基本相同,泵体及出口管道的异音渐消,运行状态良好。

图4 振动值与运行时间的关系曲线

在不同温度下,振动值与运行时间的关系曲线,如图5所示。从图5可知,水泵振幅的大小,随着外界环境温度的升高而增加;水泵的振动值,随着运行时间的增加而下降,直至趋于稳定值。

图5 振动值与运行时间的关系曲线

4 结 语

通过分析,对2号机组A、B闭式水泵实施了改进措施。改进后,降低了水泵的振幅值,并消除了水泵运行时的异音。

在日常运行时,要严格执行设备的定期轮换操作,定期检查前后轴承油室内的润滑油或进行更换,确保油质合格。日常巡检时,要注意地脚螺栓的松动情况,检查垫铁是否完整、地面是否有积水。密切注意闭式水箱水位、电流、出口压力、出口温度等各项运行参数的变化,及时解决水泵及管道的振动问题,才能使闭式水系统长期稳定地运行。

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