低压加热器系统疏水不畅原因及解决方案

2018-10-16 12:10徐庆磊顾琼彦
电站辅机 2018年3期
关键词:抽汽冷器超临界

徐庆磊,顾琼彦

(1.上海电气集团股份有限公司,上海,201199;2.上海电气电站设备有限公司,上海,200090)

0 概 述

一直以来,在300~600 MW 亚临界、超临界机组中,布置在凝汽器颈部的LP7、LP8低压加热器(简称LP)共用1个壳体。LP7向LP8疏水时不畅,是一个共性问题[1]。降低LP8的上级疏水进口管的高度,是解决疏水不畅的有效措施之一,并在各型机组改造中取得了成效。但是,随着机组中汽轮机的通流改造、供热改造等革新技术的实施,机组的抽汽参数发生了较大的变化,特别是末两级低加的抽汽压力更接近,导致级间压差被进一步减小,疏水不畅的问题被再度凸显。

在660~1 000 MW超超临界机组中,低加疏水系统中设置有疏冷器,通过合理的管道及系统布置,在重力、级间压差的推动下,疏水被疏送至下一级低加。疏水从末两级低加经过疏冷器,再经疏水立管顺畅地送至凝汽器。

1 亚临界超临界机组低加系统疏水不畅

传统意义上的低加疏水不畅现象,最早发生在石横电厂300 MW机组(国内首台引进型)。当负荷降至70%额定负荷时,七级、八级间的抽汽压差,仅为0.039 MPa。LP7到LP8的正常疏水需要克服LP7自身疏冷段压降(约0.012 MPa[2])、LP7疏水出口到LP8疏水进口高度差(约2 m)、阀门压损及沿程管道的压力损失等,这些阻力造成正常疏水的疏送困难。

级间压差由汽轮机的热平衡所决定的,LP7疏冷段是用以换热,两者的参数设置均不宜且无法改变。最简单有效的解决方案,是降低LP8疏水进口的位置,减少高度差(约2 m)。对低加疏水不畅进行改造的方案,如图1所示。

图1 对低加疏水不畅的改造方案

将LP8疏水进口管下移的同时,取消了原有垂直管段,减少约2 m的静压头,占原有总高度差的65%。改造后,当机组负荷为60%~70%时,可确保正常疏水阀畅通、危急疏水调节阀不会动作,满足运行要求。改造方案的实施相对较为容易,新建机组可在设备制造时实施,对于老机组改造,可采用疏水进口管加装带小孔的套管代替挡板。截止目前,国内已有若干电厂(国电聊城、淮北虎山、宝山新乡)实施了改造方案,且取得了较为理想的效果。

近年来,有些机组实施了汽轮机通流改造及供热改造,在采用这些技术革新后,末两级低加在机组较高负荷的情况下,又出现了疏水不畅等现象。现以某600 MW机组为例,当机组负荷为300 MW时,LP7、LP8抽汽压力的变化,如表1所示。

表1 主机改造前后抽汽压力的变化 单位:MPa

在此之前,电厂已调低了LP8的疏水进口管的位置,当疏水不畅的问题再次发生后,对低加设备而言,还可以取消LP7的疏冷段,以缓解疏水不畅的问题,但会带来一定的经济性损失。因此,建议从系统布置、管道阀门等方面采取措施,如采用取消2只隔离阀、用旋转式可调球阀代替阀芯升降式调节阀、简化管道布置(减少弯头、取消异径管、截弯取直)等措施,也可取得不错的效果。

除此之外,欲彻底地解决亚临界及超临界机组中固有的末级低加疏水不畅问题,可以参照660~1 000 MW超超临界机组的低加疏水系统,即增设疏冷器,通过对机组的升级改造来实现。

2 带疏冷器的超超临界机组低加系统

在660~1 000 MW超超临界机组的低加疏水系统中,无疏冷段的末两级低加LP7、LP8,疏水自流入疏冷器。超超临界机组低加疏水系统的布置,如图2所示。

图2 超超临界机组的低加疏水系统

疏冷器(SL)是该系统的核心设备之一。通过对LP7、LP8、SL及疏水立管的合理布置,能够有效解决末几级低加的正常疏水问题,并且,可取得不错的经济效益[2]。带疏冷器的低加疏水系统的三维模型,如图3所示。末两级低加及疏冷器疏水系统的布置,如图4所示。

需要注意的是,在正常运行时,LP7、LP8壳体内部是没有疏水的,疏水水位线均处于各自正常的疏水管道中。从图4可知,2台低加各自的疏水水位所处高度对应的压力,可利用公式分别计算:

图3 带疏冷器的低加疏水系统的三维模型

图4 末两级低加及疏冷器疏水系统的布置

Plev=P-ΔP-Pg-Pkond-PH

Plev—低加正常水位高度对应的压力,MPa;

P—低加正常疏水出口压力,MPa;

ΔP—疏冷器管侧压力损失,MPa;

Pg—疏水管道沿程损失,MPa;

Pkond—疏水立管进口处压力,MPa;

PH—疏水进疏水立管高度对应的压力,MPa。

在布置带有疏冷器的低加疏水系统时,需着重注意多个方面的问题。

(1)计算所得的低加正常疏水水位高度,应满足h2>0,且0

(2)2台低加疏水管路的汇合位置,应尽可能靠近疏冷器的疏水进口处。

(3)对于1 000 MW机组,疏水管路应布置在零米左右。对于660 MW机组,应根据实际计算结果进行处理。

正常疏水系统的布置方案,已在国内众多的超超临界机组中得到了成功应用,有效地解决了疏水不畅的问题,并取得了不错的经济效益。

对于亚临界超临界机组,也可通过增设疏冷器,解决低加疏水不畅的问题,实现机组跨代升级的综合改造。实施时,应取消LP7的疏水冷却段,增加1台疏冷器,并将疏冷器布置在零米层,位于LP8 和轴封冷却器之间。LP7、LP8的正常疏水具有进汽压力下的饱和温度,随即被输送至疏冷器SL的管侧,再与疏冷器SL壳侧的凝结水进行充分换热,最终排入凝汽器。此项改造方案,需由汽轮机厂家出具相应的热平衡图,还需对管道、基础进行合理的布置。改造方案实施后,不但可以彻底解决低加疏水不畅的问题,还可为电厂带来较为可观的经济效益。

3 结 语

以亚临界、超临界和超超临界机组的低加疏水系统为研究对象,针对低加疏水不畅等问题展开了探讨,并提出了多种解决方案。目前,已有很多亚临界或超临界机组实施了改造,较为简便的方法,是降低LP8的疏水进口高度。然而,有些机组在实施汽轮机的通流及增容改造后,机组的运行参数发生了变化,造成末两级的抽汽压力差值进一步缩小,再度显现了疏水不畅的问题。因此,建议在亚临界、超临界机组中增设疏冷器设备,实现机组的跨代升级改造,不但能彻底解决机组疏水不畅的问题,还可提高机组运行的经济性。

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