潘丽娜,张 鑫
(华电莱州发电有限公司,山东 烟台 261441)
火电机组给水处理普遍采用氨水提高汽水pH值的方式,结合其他方法,防止热力系统钢材腐蚀。随着机组负荷的增大,普通氨水品质难以满足超超临界机组对汽水品质的要求,已出现机组因氨水杂质含量高造成汽水系统铁含量高的现象,影响机组安全稳定经济运行。
某公司2台1 000 MW超超临界机组给水采用OT加氧处理方式,如图1所示。加氨水调整pH至9.0~9.2防止系统钢材腐蚀,通过每周1次测定给水、蒸汽含铁量观察系统腐蚀情况。
GB/T 12145—2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》[1]规定:对于过热蒸汽压力大于18.3 MPa的直流炉,给水和蒸汽铁离子质量浓度不大于 5 μg/L。 2013年 1月至 2015年 1月,1号、2号机组汽水含铁量合格率低下,导致机组结垢严重,1号机组水冷壁结垢速率0.022 mm/a,高压缸积盐率0.011 mm/a,增加煤耗 1.57 g/kWh;2 号机组水冷壁结垢速率0.025 mm/a,汽轮机叶片积盐率0.011 mm/a,增加煤耗1.24 g/kWh,结垢情况如图2~3所示。
图1 汽水加氨水系统
图2 1号机组汽轮机高压叶片结垢
图3 2号组汽轮机低压叶片结垢
从电厂氨水储存罐取样,对库存氨水进行化验:ρ(SiO2)≤120 μg/L;c(YD)=1.5 μmol/L;ρ(Na+)=0.85 mg/L;φ (Cl-)=0.003 1%。 氨水质量不符合GB /T 631—2007 《化学试剂 氨水》[2]的要求,致使大量腐蚀因子进入机组汽水系统,腐蚀系统钢材,造成汽水系统含铁量大。
与厂家及司机确认,使用氨水专用配货罐车进行运输,从现场罐车中取存样,有浓烈刺激性气味,定性分析为氨水。从化工厂装入罐车前取样化验氨水:ρ(SiO2)≤109 μg/L;c(YD)=1.32 μmol/L;ρ(Na+)=0.86 μg/L;φ(Cl-)=0.003 0%。 装罐后取样化验氨水:ρ(SiO2)≤116 μg/L;c(YD)=1.48 μmol/L;ρ(Na+)=0.908 μg/L;φ(Cl-)=0.003 9%。 可见运输罐车清洁程度差也造成了氨水污染。
从生产氨水的某化工厂取样化验其生产氨水所用的水质:ρ(SiO2)≤138 μg/L;c(YD)=1.8 μmol/L;ρ(Na+)=960 μg/L;ρ(Cl-)=1 090 μg/L。
由此可见,运输罐车清洁度差和厂家生产氨水所用水质不合格,是造成电厂氨水品质差的主要原因。
基于以上分析,直接向汽水系统添加液氨,液氨是纯净物的NH3,尚未因配制水等原因而引入杂质,用于锅炉给水调节pH值,将大大减少腐蚀因子的引入。
液氨不需要单独采购,电厂脱硝过程中使用液氨,液氨罐存放于按国家标准设计的氨区,安全性有保障。
在电厂加药系统中采用液氨尚未见报道,如何从脱硝用液氨管道上引出一管路至水汽加药间的配氨计量箱,并且确保安全可靠,是液氨加药系统的难点。
从液氨罐与卸氨压缩机之间管道引出液氨加药管,沿厂房南墙和西墙架空敷设管道,如图4所示。
图4 汽水加液氨系统
汽水加液氨系统投运后,液氨储罐压力1.0 MPa时,配制 2%氨溶液 4 m3,耗时 35 min。脱硝、化学运行班组每2 h巡检一次,氨区液氨储罐压力、氨气检漏仪无异常,水汽加药间氨气检漏仪无异常,化学检修班组连续10天检查阀门、管道无泄漏。
从配氨计量箱取样化验稀氨水杂质含量,符合GB/T 631—2007《化学试剂氨水》分析纯级别氨水要求和GB/T 12145 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》对直流炉水质量要求,见表1。
表1 脱硝液氨配制的氨水杂质分析
脱硝用液氨在汽水加药系统中应用1年后,机组汽水平均铁质量浓度统计见图5,平均铁质量浓度 分别为 1.5 μg/L、1.60 μg/L ,且 全部保 持 在GB/T 12145—2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》规定的期望值为3 μg/L以下,平均值为 1.59 μg/L,合格率为 100%。
图5 汽水铁质量浓度散点图
据资料,水冷壁结垢0.1 mm,锅炉效率降低0.5%,高压缸均匀积盐0.08 mm,汽轮机效率降低3%。锅炉效率每降低0.1%,煤耗增加0.3 g/kWh;汽轮机效率每降低0.1%,煤耗同样增加0.3 g/kWh。
2016年10月,1号机组小修,水冷壁向火侧结垢厚度0.016 mm,结垢速率0.006 mm/a。年结垢厚度较2014年1月改造以前减少了0.016 mm/a。相当于煤耗减少0.24 g/kWh。汽缸未打开,汽轮机积盐未测量。
2016年5月,2号机组小修,水冷壁向火侧沉积量为厚度0.019 mm,结垢速率为0.008 mm/a。年结垢厚度较2013年12月改造以前减少0.025-0.008=0.017(mm/a)。相当于煤耗减少 0.255 g/kWh。汽缸未打开,汽轮机积盐未测量。
年发电总量为120亿kWh时,则每年仅锅炉热效率提高可节约煤量为2 970 t,折算到厂标准煤价格870元/t,每年节约的燃料费用为258.39万元。
节约燃料相应的会降低污染物排放。根据国家发改委节能减排相关国家标准及实际运行情况分析,可减排二氧化碳(汽轮机节省能耗未统计)7781.4 t,减排有毒气体二氧化硫252.45 t,减排氮氧化物219.78 t。
节省的脱硫费用:处理1 t二氧化硫需要石灰石166.4元,则每年节省脱硫材料费用为4.20万元。
节省的脱硝费用:处理1 t氮氧化物需要0.423 t液氨,液氨 3 000 元/t,需催化剂 1 031 元/t,则每年节省脱氮氧化物材料费为50.55万元。
合计节省环保费用54.75万元。
采用外购质量分数为24%的氨水,每吨价格为4 500元,而液氨每吨为3 000元,每吨液氨可配4 t氨水。每年每台机组要消耗30 t。每年可省112 500元,氨水加药费用可降低83%。采用新汽水加液氨系统,每年节省药品费用为22.5万元。
采用新的液氨加药系统可减少卸氨水、验收氨水、检修维护的工作。
每年购进氨水5次,每次需要2个人工卸氨水0.5个工作日,化验室验收氨水需要2个人工,1.5个小时,每年检修维护需要2个人工,2个工作日,1个人工每天工资400元,新的系统检修维护需要2个人工,1个工作日,则年节省人工2.84万元。
在该公司二期建设中,采用新的液氨加药系统,可精简机务系统,减少土地资源的占用。原氨水配药系统初期设备、管道、阀门、人工等初期投资40万元,而现液氨系统管道、阀门、人工等初期投资仅2万元。则二期工程可减少初期投资38万元。
垢是热的不良导体,水冷壁管结垢,不仅影响锅炉运行的经济性,严重影响炉管安全性,造成垢下腐蚀,甚至会引起爆管,损失不可估量。
汽轮机积盐,不仅使机组的效率下降,而且增加推力轴承负荷,加速叶片腐蚀。
针对普通氨水品质难以满足超超临界机组对汽水品质的要求,首次提出将脱硝用液氨配制成合适浓度的氨水加入电厂汽水系统,经改造后检验能够达到预期效果,对改造的经济性进行了论证。各电厂均投入了脱硝系统,本技术可应用于所有电厂汽水加药系统,具有较高的可移植性,不但安全性能高,而且提高汽水品质效果显著经济效益明显,具有推广价值。