刘 明
(江苏德邦兴华化工有限公司合成氨分厂, 江苏连云港 222023)
固定床制气一般采用热稳定性好、机械强度高、粒径为30~80 cm、煤活性好的白煤,该煤吨氨消耗低,经济效益较好。
江苏德邦兴华化工有限公司(以下简称德邦兴华)为采用合成氨联合制碱的企业,采用固定床煤气发生炉,原料煤主要采用焦作、晋城等地的白煤,该类煤对固定床制气适用性好,但价格高、运输距离远,所以生产成本较高。随着全国合成氨产能的不断扩大,白煤价格日趋增高,生产成本出现不平衡现状。为了降低生产成本,公司组织拓宽原料路线,改用劣质煤。经调研,煤产地近、价格低的永城煤比较符合当前形势,其吨煤价格比其他煤种低近百元,可作为造气的主要生产原料。经过准备、试烧及规模性应用,不断摸索攻克技术难题,最终实现生产稳定,经济效益较明显。
3种煤的煤质分析结果见表1。
表1 煤质分析结果
由表1可以看出:永城煤中固定碳的含量比焦作煤中的低,比晋城煤中的略低。德邦兴华造气工序曾使用过永城煤,但用量少,使用时间短,效果差。该煤种热稳定性差,机械强度低,粒径小(10~20 mm),消耗高,造气炉炉况控制难度大,控制不好容易出现问题,造成减量生产。因之前焦作煤、晋城煤价格相差不多,故一直未大规模使用永城煤。
(1) 发热量及固定碳低
固定床制气使用原料的关键在于固定碳与发热量,从反应式C+H2O=H2+CO看,因该反应为吸热反应,煤发热量低,反应率就低,会造成煤制气吨氨消耗增加。
(2) 煤热稳定性差
通过自身使用以及考察使用过永城煤的单位得知,同样的操作参数,永城煤制气带出物是其他煤种的2倍。在炉况控制差的情况下,带出物多达3~5倍,极易造成炉况恶化,不利于稳定生产。
(3) 粒径小
粒径小的原料煤,极易造成布风不均,气化剂偏流,造成局部反应过热导致造气炉结疤,轻则造气炉吹翻,产气效率差;重则停炉打疤,吨氨消耗偏高,同时影响产量。
(4) 煤种杂,煤场地小
引进永城煤后,德邦兴华造气工序使用的煤种主要是焦作煤、晋城煤、永城煤,其次是阳泉煤、晋城煤(小矿)以及煤棒(外单位制作供应)。而德邦兴华煤存储量仅为8 000 t。
(5) 设备老化
德邦兴华有部分老厂房,造气炉从直径(Φ)1 980 mm改到Φ2 650 mm,炉体高径比(1.6∶1)过低,达不到先进厂家的2∶1,上、下行温度高,吹风、制气带出热量多,吨氨消耗高。造气炉上气道侧出(因老厂房改造困难),气化剂分布存在根本问题,造成消耗高。
对于原料改为永城煤,为保证生产稳定,决定先进行短期和少量试验,车间做好方案和总结,掌握后再进行下一步大规模使用。
(1) 试用
采购300 t左右试用,为期1 d时间,但代表性不够强。根据以往烧永城煤的经验,做了相应调整,采取降低单炉负荷及上行温度指标等措施。
(2) 对有经验的合成氨厂进行调研
对某永城煤矿下属企业进行了考察,该企业刚开始使用永城煤时,翻炉情况严重,打疤频繁,经过很长一段时间的适应,总结了一套生产经验。
该企业情况如下:14台2 800 mm锥形炉,上气道顶出。造气炉单炉产氨量为55 t/d(德邦兴华Φ2 650 mm炉产氨量58 t以上),吹风百分比为21%~23%;使用永城煤,φ(CO2)控制在11%,吨氨煤耗1.12~1.15 t。
而德邦兴华为了满足负荷要求吹风百分比为31%,上行温度≤230 ℃(指标为250 ℃);当上行温度在270 ℃时,极易吹翻。
(3) 试烧方案
根据调研以及试烧情况,车间对使用永城煤制定了一定的参数,并安排管理人员进行跟班,发现问题及时总结。
(1) 6台Φ2 650 mm造气炉,全使用永城小籽煤。
(2) 炉情总体较稳定,但也需要调整。如:1#炉在上行温度超过280 ℃时,即出现翻炉现象;5#炉存在偏流现象,2016年5月5日白班,发生塌炉1次。各班消耗较稳定,其工艺参数见表2。
(3) 发气量
57机负荷,9台炉基本满足需求,在下灰时,开1台炉补气。单炉发气量在7 200 m3/h,与使用山煤国际白煤块相当,比使用焦作白煤块稍差(9台炉满足57机负荷,不需开补气炉)。
表2 试用后工艺参数
(4) 半水煤气气质
根据分析,使用永城煤时,φ(CO2)稍偏高,增加0.6%;使用焦作煤混烧时,φ(CO2)约9.1%(包括4台煤棒炉);在使用永城煤后,φ(CO2)在9.7%左右。
(5) 工艺指标控制
上行温度260 ℃(其他煤种300 ℃),下行温度200 ℃,基本不变;吹风时间由原来的36 s减至33 s,风压20 kPa左右,基本未变。循环时间未变,吹风带出物明显增多,根据试烧统计,增加90%左右。
在积累了试用经验后,开始改变原料采购比例,每月平均使用永城煤约6 000 t,占原料量的一半。在使用过程中,前期仍出现了许多问题,但经过不断研究、试验和调整,形成了一套使用永城煤的操作方法。
(1) 上行温度操作指标由原来的280 ℃降低至260 ℃,下行温度基本没变,减少了因永城煤热稳定性差造成的入炉煤炸裂、吹风带出物多、煤转化率低及消耗高等问题。
(2) 制气循环时间上做出调整,吹风时间由36 s缩短至34 s,风压由24 kPa降低至22 kPa,减少吹风时间,并降低各台造气炉负荷。因煤种粒径本身偏小,反应面积比大块煤大,反应速度快,气化层集聚热量相对集中,如贸然提高气化强度,造气炉的渣层、气化层、保温层极易遭到破坏,造成生产波动。因粒径小,气化炉阻力会增大,且在气化层等不理想的过程中,容易出现局部过热,为了避免此种现象,可采取降低风压的操作思路。
(3)φ(CO2)由原来的8.5%增加到9.5%。因此种煤粒径小,造气炉负荷不易过高,炉温高可使得半水煤气中CO2含量低,但为了维护气化层稳定、炉况控制好,选择不强化制气的措施。根据同行厂家的经验,证明此类方法是可取的。
(4) 煤种杂,储存场地小。由于煤种转换频率高,对造气工序稳定生产不利,每种煤的操作参数不同,且在转换煤的过程中需有调整的时间,很难用固定的程序来规定。针对此类难题,应合理规划煤场的煤块用地,原料的进出、存储、加工等,形成一套严格的管理体系与考核体系,减少不确定性的发生。
德邦兴华使用焦作煤时吨氨煤耗为1.17 t,现使用永城煤,吨氨煤耗为1.2 t,而2种煤(运费低)差价100元/t,则吨氨煤成本节约150元。针对德邦兴华造气炉高径比低、系统阻力大、设备配置落后、煤场地小以及使用劣质煤时操作人员劳动强度大等问题,找到了一条适合企业自身特点的操作方式,通过逐步解决各种瓶颈来实现进一步的节能降耗。