张文千,张本峰,张宝珠
(河南心连心化肥有限公司, 河南新乡 453731)
在煤化工行业中,常利用减温减压装置来获得不同品位的蒸汽;然而,当由高品位蒸汽减温减压成低品位蒸汽时,尽管该过程是一个等焓过程,却也带来可用能的损失。现根据河南心连心化肥有限公司(以下简称心连心化肥)的实际使用情况,分析高品位蒸汽在使用减温减压装置时可用能的损失,寻求获得较低品位蒸汽的替代方法,以减少可用能的损失。
任何能量E均由Ex()和An()两部分所组成,即E=Ex+An。当系统由一任意状态可逆地变化到与给定环境相平衡的状态时[1-2],理论上可以无限转换为任何其他能量形式的那部分能量,称为Ex()。与此相对应,一切不能转换为的能量,称为An()。
心连心化肥目前拥有高压锅炉(9.8 MPa)和次高压锅炉(5.3 MPa)。为实现蒸汽资源互相支持和共享,在最大程度上起到减少开车成本和污染的目的,于9.8 MPa高压锅炉与5.3 MPa次高压锅炉之间增加1个减温减压装置。高品位蒸汽减温减压前、后可用能计算结果见表1。
表1 高品位蒸汽减温减压前后可用能计算结果
根据目前蒸汽使用情况,约有80 t/h的S98高压过热蒸汽减温减压至S53次高压过热蒸汽。S98实际运行参数:9.2 MPa(表压)、530 ℃;S53实际运行参数:4.74 MPa(表压)、468 ℃。根据减温减压前后质量守恒和焓守恒,80 t/h的9.2 MPa(表压)、530 ℃的过热蒸汽在减温减压器中加入2.769 995 7 t/h的15 MPa(表压)、132 ℃的锅炉减温水后,成为82.769 995 7 t/h的4.74 MPa(表压)、468 ℃的过热蒸汽,出入口流量差为0,焓差为0,但是可用能()之差不为0,可用能损耗为2 070.1316 kW,此值约占焓值的2.678%。因此,使用减温减压器的过程是一个消耗能量的过程,表面上高品位蒸汽减温减压与低品位蒸汽的焓值相等,但实际的可用能却在减少。
根据以上计算,80 t/h S98过热蒸汽减温减压至S53过热蒸汽的可用能损耗2 070.131 6 kW。如果将9.2 MPa(表压)、530 ℃的过热蒸汽以80 t/h的流量进入(绝热)蒸汽透平机,蒸汽透平机出口压力4.74 MPa(表压)、出口温度 468 ℃,若此过程视为理想过程,等熵效率为65%,则透平机输出功率为:
N=G·ΔHs·η/3 600
(1)
式中:N——透平机输出功率,kW;
G——蒸汽流量,kg/h;
ΔHs——等熵焓降,kJ/kg;
η——等熵效率,%。
计算得:
ΔHs≈3 459.29-3 361.8=
97.49(kJ/kg)
N=80×1 000×97.49×65%÷3 600=
1 408.19(kW)
按平均含税电价0.57元/(kW·h),年生产时间7 200 h计,则年经济效益为5 779 211元。增加1台背压式汽轮发电机组设备费用、土建费用和安装费用合计3 000万元,需5年3个月即可回收成本。
综上所述,增加1台蒸汽透平机后,既实现了获得次高压蒸汽的目的,又避免了使用减温减压装置时可用能的损失。
现代火电厂对锅炉蒸汽参数的要求越来越高,从亚临界到超临界乃至超超临界,无论是水蒸气温度还是压力都越来越高,现在的超超临界蒸汽参数压力为50 MPa以上,温度在650 ℃以上,参数越高,可用能越高,蒸汽做功能力越大。
现代锅炉参数越来越高是为了提高蒸汽对外的做功能力,高品位蒸汽在使用减温减压装置时也就减少了可用能,这与选择高参数锅炉的目的是背道而驰的。因此,尽管减温减压装置在生产中起着关键性作用,但是在选择使用时也应当考虑有无替代方案,尽可能减少高品位蒸汽可用能的损失。