2014年11月27日早班3:38,主操作员发现造气系统1单元2 #造气炉水夹套出口蒸汽温度异常,由正常的115℃左右突然无规律上升和下降,温度波动范围在30℃左右。仪表工对检测水夹套出口蒸汽温度的热电偶进行检查,并更换了热电偶后重新开炉,4:35夹套蒸汽出口温度上升至180℃,温度仍上下波动。停运该造气炉并对水夹套进行排污检查,水夹套无缺水现象,且向1 #和2 #造气炉水夹套供水的A汽包液位正常;再投运造气炉,但水夹套出口蒸汽温度仍无法稳定。15:51,水夹套出口蒸汽温度快速上升;至16:25,出口蒸汽温度由121℃骤升至194℃;若继续运行2 #造气炉,则有可能导致水夹套超压爆炸。经分析判断,疑为2 #造气炉水夹套出口蒸汽阀阀芯脱落,水夹套出口蒸汽受阻而导致气体温度上下波动。为保障安全生产,决定2014年11月28日先停止运行2 #造气炉。2014年12月16日,后工序减量生产,对2 #造气炉水夹套出口蒸汽阀进行了检查、处理。
1 处理的难点
1单元共有4台Φ2650mm造气炉,1 #和2 #造气炉共用A汽包,3 #和4 #造气炉共用B汽包。来自脱氧槽的约100℃软水经自调阀调节后分别进入A和B汽包,再经汽包底部Φ100mm截止阀后分别进入1 #~4 #造气炉水夹套;水夹套副产的约115℃饱和蒸汽分别经A和B汽包下部Φ125mm截止阀后进入汽包,再经汽包顶部汽水分离器后汇合,全部蒸汽进入1单元显热回收器上部热管内与1单元所产煤气换热后蒸汽过热至约220℃,再分两路分别进入A(供1 #和2 #造气炉)和B(供3 #和4 #造气炉)蒸汽缓冲罐,供1单元所有的造气炉制气用。若要检修A汽包下部2 #造气炉水夹套出口蒸汽阀阀芯,1单元造气炉必须全部停止运行,排空A汽包内高温软水,隔断A汽包与系统蒸汽的连接,否则会造成检修人员被高温水汽烫伤事故;又因2014年10月大修已于11月10日结束,11月27日合成氨装置已进入正常生产时期,1单元造气系统其余3台造气炉已全部投运,只能等到后工段减量生产时才能处理,所以处理难度极大。
2 处理措施
2014年12月16日,因限电,后工序减量生产,决定对2 #造气炉水夹套出口蒸汽阀(截止阀)进行检修,相继采取了以下措施。
(1)停炉降温。为降低1单元造气系统水夹套副产蒸汽量及温度,16日上午9:00,将运行中的1 #,3 #和4 #造气炉全部停运。
(2)1 #造气炉水夹套补水措施。为了防止排空A汽包中软水后发生1 #造气炉水夹套缺水,将1 #造气炉水夹套排污管末端电焊封堵,再在排污管道上开孔接一次水水管,必要时可用一次水为水夹套补水。
(3)隔断系统蒸汽。因A和B蒸汽缓冲罐不仅连通A和B汽包出口的水夹套副产蒸汽,还与减压后的二次蒸汽(即灰渣发电锅炉和潜热锅炉输送至造气系统的蒸汽在分气缸混合后,再经蒸汽自调阀减压后的蒸汽)总管连通,为防止系统蒸汽经蒸汽缓冲罐串至汽包,2014年12月16日14:00,操作工关闭了显热回收器出口蒸汽进A和B蒸汽缓冲罐的Φ325mm闸板阀;随后,打开A和B汽包上部蒸汽放空阀及A和B汽包出口蒸汽至显热回收器的总管导淋阀,让1 #,3 #和4 #造