■ 姬慧慧
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某一轴类零件在渗碳淬火处理后出现纵向开裂,从开裂情况来看属于典型的由于淬火组织应力过大造成的纵裂。为了减少淬火时组织应力对轴开裂的影响,对轴渗碳淬火的冷却时间进行了调整,通过控制轴冷却后返热温度来达到降低淬火应力的目的。本次试验主要对轴改变冷却参数前后的试样进行冲击性能试验,通过对比冲击试验结果,分析影响轴类零件冲击性能的因素。
试验对为18CrNiMo7-6,共2件,规格为:φ90mm×500mm,分别标识为1、2。对试验对象进行化学成分检验,结果如表1所示。
对1、2号试样分别采用不同的热处理方法进行渗碳淬火、回火处理,试样渗碳前对轴φ90mm外圆部位刷防渗涂料,两端面不刷涂料,渗碳淬火、回火处理后检测轴两端面硬度。
各试样取样方法如下:
表1 试样化学成分(质量分数) (%)
图1 各试样取样位置
图2 冲击试样取样截面
(1)所有试样均采用线切割方法进行取样,后在平面磨床上把切片两端面磨光,采用HRS-150洛氏硬度计检测硬度。
(2)硬度切片试样、冲击试样取样部位如图1所示;冲击试样各取8个,1号试样标识为1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8,2号试样标识为2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8。为了确保同各试样均匀性,取样截面图如图2所示。
(3)冲击试样试验方法:
第一组:将1-1、1-2、1-3试样直接加工成冲击试样进行冲击试验。
第二组:将2-1、2-2、2-3试样直接加工成冲击试样进行冲击试验。
第三组:对1-4、1-5和2-4、2-5试样进行回火处理,回火温度为400℃、470℃、540℃,保温时间均为2h,回火处理后加工成冲击试样进行冲击试验。
第四组:摸索出回火工艺参数后对2-6、2-7、2-8试样进行回火处理,达到试验所需硬度后加工成标准试样,进行冲击试验。
(1)渗碳处理后轴端面硬度 对试验轴左右端面采用手持里氏硬度计检测硬度为58~62HRC,硬度符合渗碳处理技术要求,说明渗碳工艺参数合适。
(2)轴切片硬度结果与分析 对1、2号试样轴进行切片硬度检测,检测结果如表2所示,从检测结果得出1号轴整个截面硬度在27.5~33.6HRC,2号轴整个截面硬度在39.4~41.5HRC。
表2 轴切片硬度检测结果
表3 试样回火处理后硬度 (HRC)
表4 不同工艺状态下各试块冲击性能
对试样进行回火处理,回火后硬度检验结果如表3所示。从检测结果来看,对于1号轴采用以下回火温度进行回火处理,硬度基本没有变化,2号轴采用400℃回火,硬度与采用220℃回火基本无变化,采用540℃回火后硬度达到1号轴硬度。对4组试样进行冲击试验,冲击试验结果如表4所示。
对冲击试验结果进行分析:
(1)对第一组和第二组冲击试验结果进行比较,采用220℃进行回火处理后1号轴冲击结果高于2号轴,主要原因是1号轴硬度较低,为30~33HRC;2号轴硬度较高,为40~42HRC,说明当两种轴硬度相差较大时,硬度越低,冲击值越高。相反,硬度越高,冲击值越低。
(2)对第三组、第四组冲击试验结果进行比较,采用同样的回火温度进行回火处理后,两种轴硬度基本相同,在30~33HRC之间,冲击结果2号试样冲击值略高,可能与2号试样含Cr元素高有关,由于Cr能固溶于铁素体和奥氏体中,与钢中的C形成多种碳化物,当Cr与C形成复杂碳化物并在钢中弥散析出时,可起到弥散强化作用,所以冲击性能更好。
(3)对第一组和第三组中同样1号轴试样冲击结果进行比较,发现经过多次回火处理后,虽然1号轴硬度基本没有变化,但冲击性能却有很大的提高,说明通过多次回火处理,试样的淬火应力得到很大的降低,从而使冲击性能得到很大的提高。原锥齿轮轴渗碳淬火处理后对轴部都需要进行硝盐回火处理,以为是为了降低淬火处理后轴部硬度,从现试验结果来看,硝盐回火处理真正的目的不是降低硬度而是消除轴部淬火应力。
(4)对第三组和第四组中轴试样冲击结果进行比较,发现经过多次回火处理和经过一次回火处理得到相同的硬度,冲击值相差不大,说明对于消除轴部应力回火温度是关键,对多次回火的影响并不是很大。
(1)轴部硬度越低,冲击性能越高,反之,硬度越高,冲击性能越低。
(2)采用同样的回火温度进行回火处理后,同样的硬度,1号试验轴冲击性能低于2号试验轴,原因可能是1号试验轴含Cr元素低于2号试验轴。
(3)采用不同的回火温度进行回火处理后,得到相同的硬度,回火温度越高,应力消除越好,冲击结果也越高,所以对轴部增加硝盐回火工艺,能够有效地降低轴部淬火应力。但硝盐回火对环境污染严重,是否应用还需要慎重考虑。