铺龙湾煤矿通风系统优化

2018-07-30 02:20吴志强
江西煤炭科技 2018年3期
关键词:龙湾立井风井

吴志强

(山西铺龙湾煤业有限公司,山西 大同 037100)

铺龙湾矿为满足实际生产要求,降低通风系统对安全生产的不利影响,在矿井改造过程中,注重通风系统的优化设计与建设,提升通风系统性能,保证通风系统运行的稳定、可靠与安全。

1 矿井概况

铺龙湾煤矿位于山西省左云县境内的马道头乡,年产量为120万吨,矿区以气肥煤为主。井口地面标高为+54.5 m。由于井田内部煤层产状相对复杂,倾角由18°~90°直至倒转,矿井采用立井开拓,布置阶段石门,采煤方法与采煤工艺多元化。现阶段铺龙湾煤矿采用“中央并列”与“西翼对角”混合式通风,其通风网络相对复杂。其中中央038风井、对角报道子风井为回风井;1-4号井配有副立井并与406斜井(主皮带斜井)进行有机结合,为进风井。

2 矿井通风系统的优化方法

针对铺龙湾矿通风系统实际情况,为保证矿井通风系统能够满足铺龙湾矿实际生产需求,保证通风系统应用符合铺龙湾矿未来发展规划,在进行矿井通风系统优化设计过程中,遵照以下几个步骤:①采用实践调查法,针对铺龙湾矿通风系统实际情况进行调研,找出存在的问题与通风系统改进重点与难点;②采用有效检测方法与技术,现场通风系统各项基本参数的测定,进行检测参数数据分析;③通过计算分析,实现矿井通风网络解算、通风系统阻力分析;④基于分析结果进行通风系统优化设计,拟定通风系统改造方案,制定系统改造规划。

3 矿井通风系统现状

通过分析,认为铺龙湾矿通风系统整体性能相对较高,具有一定的可靠性、合理性,基础设施建设相对完善,设备质量与维修水平处于中高档层次,相关工作人员具备通风系统管理意识与能力,管理力度相对较高。但仍存在一定的问题,具体体现在以下几方面:

(1)矿井通风阻力相对较大。实际测量发现中央038风井通风阻力达到了3797.2 Pa,超过《煤矿井工开采通风技术条件》(AQ1028-2006)相关规定。

(2)矿井通风系统可靠性与稳定性不高。矿井通风系统网络构成情况可知,矿井通风系统多交联巷道相对较大,且各回风斜巷与浅部水平大巷呈复杂角联网络,导致井下存在局部通风问题;由于矿井主通风机通风能力存在不均衡问题,导致风机之间存在干扰线,降低整体通风效果;由于通风线路相对较长,加之通风阻力相对加大,多数巷道内的风量相对较少,且风流不稳定。

(3)矿井开采水平逐渐增加,通风系统基础设施逐渐增多,系统愈发复杂,废旧巷道数量也大幅度增加,部分矿井内部与外部存在明显的漏风问题,漏风率超过了19%(其中外部漏风率超过了9%,内部漏风率超过了10%)。

(4)矿井深部采矿的实施延长了矿井通风系统通风路线,加之在综合因素的影响下,进一步加大了矿井通风阻力,导致多数巷道通风阻力超过可150 Pa。

4 矿井通风系统改造方案

4.1 通风系统优化原则

针对铺龙湾矿通风系统发展现状,在通风系统优化改造过程中,以降低矿井通风阻力与漏风率,提升通风系统整体性能,改善通风系统内部组织结构,增强通风系统可靠性,实现通风系统运行安全、稳定、经济、一体化发展为优化方案设计基本原则,结合相关设计要求与技术标准进行具体设计。

4.2 拟定优化方案

方案一:针对原通风系统阻力加大的地方,通过增设并联巷道进行优化,包括四、五、七水平车场,十三水平西大巷等;通过扩大白道子风井风硐截面,减小通风阻力;在保证通风系统总排风量既定的基础上,改造白道子风井风机、中央038风井风机布设位置。

方案二:以方案一为基础,针对通风阻力较大的地方,如回风老巷道,采用断面改造的方法提升回风老巷道通风能力,实现降阻目标;在保证通风系统总排风量既定的条件下,通过调整白道子风井风机角度,与改造中央038风井调速的方法进行系统优化。

方案三:以方案二为基准,改变通风系统结构,以中央038风井为主机,进行总排风,取消白道子风井。

方案四:在原通风系统的基础上,改造1013暗井,使其延伸到地面,并在保证通风系统总排风量既定的条件下,对白道子风井风与中央038风井进行优化改造。

方案五:改造7-12暗井,使其延伸到地面,并消除白道子风井,使矿井回风由中央038风井承担,并通过改造038风井风机调速,保证系统总进风量需求。

方案六:改造1013暗井,使其延伸到地面,并对井下通风系统具备设施进行科学调整,使矿井回风由中央038风井承担,通过对038风井风机变频调速,实现系统总进风量需求。

方案七:在保证矿井总进风量既定的条件下,去除白道子风井,通过新建回风立井 (至十二水平)与改造井下局部设施,实现038风井与新进回风立井的有效连接,进行系统回风处理。

方案八:在保证现有矿井总进风量不变的条件下,去除白道子风井,通过新建回风立井(至十水平)与改造井下局部设施,实现038风井与新进回风立井的有效连接,进行系统回风处理。

4.3 确定矿井通风系统最优方案

(1)方案降阻效果对此分析:基于数学模型分析与验证,得出如表1所示的不同方案降阻效果数据。根据表1数据分析可知,方案三与方案五,矿井系统通风组织仍超过了2940 Pa,尚未到达系统改造降阻目标。

(2)各方案经济效益对比分析:为实现通风系统优化目标,需对各方案经济效益进行分析(如表2所示),从整合角度进行方案最终确立。由于方案三与方案五为达到降阻目标,故在此不给予考虑。

(3)确定通风系统优化方案:由上述分析可知,方案一、方案投资相对较小,工程量与工程难度不高;方案四、方案六施工难度相对较大;方案七与方案八总成本投资相对较高、施工难度较大。而根据铺龙湾矿通风系统改造工程相关要求(2a内完成),通过综合分析比较,通风系统改造选定经济效益相对较高、成本投入较小,工程量与工程难度适宜的方案一作为最终方案。

表1 不同方案降阻效果统计

5 结语

通风系统是矿井建设工程体系的重要组成部分,在进行通风系统优化设计过程中,需从整体角度出发,针对通风系统影响因素,依据通风系统改造目标,从通风阻力、要风机性能等方面入手,进行科学规划。本文采用对比法、实践调查法等研究方法对铺龙湾矿通风系统的优化进行分析,提出八种不同方案,方案一具有经济效益相对较高、成本投入少特点,最终确定方案一为最适宜方案。

表2 不同方案的经济效果汇总

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