何逸森
(广州南大环保科技有限公司 广东广州 510070)
进行脱硝系统的优化调整,其目的是为了在保证脱硝效率的同时使氨逃逸率达到最小,并合理控制脱硝副反应发生的程度[1,2]。通过调整反应器内局部区域的供氨量,在反应器出口建立均匀、稳定的NOx分布,使SCR脱硝系统在保持理想脱硝效率的同时,保持最小的氨逃逸率和良好的可控性运行,以节省喷氨量并减小对空预器的危害,使脱硝系统在环保排放达标的基础上,兼顾节约运行成本。
本研究通过在锅炉高中低负荷条件下测试脱硝效率、氨逃逸浓度以及SO2/SO3转化率,为SCR脱硝系统的全过程管理提供技术数据,以保证SCR和空预器的安全运行。
SCR装置设计性能值为:脱硝效率≥80%,氨逃逸浓度≤3μL/L,SO2/SO3转化率≤1.0%。
烟气分析仪(西门子U6型、testo 350型)、烟气预处理器、自动烟尘(气)测试仪(崂应3012H型)等。测点布置在脱硝装置脱硝装置入口和出口烟道,在预留的烟气采样孔中采用网格法布点进行测试。
优化调整前后脱硝效率,SCR出口NOx浓度以及NOx均匀度如图1和图2所示。结果表明,优化调整前,脱硝效率在不同负荷下均在80%以下,且SCR出口浓度在42mg/Nm3~56mg/Nm3之间波动,变化幅度较大,而NOx均匀度则在20%~30%之间。优化调整后,各项指标趋于稳定。调整后脱硝效率均保持在80%以上,满足设计性能要求,在460MW时达到最大,为85%;SCR出口NOx浓度为31mg/Nm3~35mg/Nm3,变化幅度较小,NOx均匀度也保持在16%~19%之间。总体而言,优化调整后脱硝效率及均匀度均有较大程度改善。
图1 优化调整前后脱硝效率的变化
图2 优化调整前后SCR出口NOx浓度及均匀度
优化调整前后氨逃逸率的变化如图3所示。优化调整前,氨逃逸率浓度在各负荷条件下均大于3μL/L,并不满足设计性能值(≤3μL/L)的要求。优化调整后,各负荷下的氨逃逸率均出现一定程度的降低,均在3μL/L以下。结果表明,优化调整后,喷氨均匀性均得到明显改善,消除了局部较大的氨逃逸浓度,降低了氨逃逸率。
图3 优化调整前后氨逃逸率的变化
优化调整前后SO2/SO3转化率的变化如图4所示。优化调整前,SO2/SO3转化率均在1.0%以上,不符合SO2/SO3转化率≤1.0%的性能保证值要求。调整后,SO2/SO3转化率在0.69%~0.71%之间小范围波动。SO2在催化剂的作用下,在适合温度时会向SO3转化,生成的SO3进而与烟气中的水或NH3发生反应,产生硫酸铵和硫酸氢铵[3]。在150~230℃温度区间,硫酸氢铵是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。硫酸氢铵造成的积灰清除比较困难,严重时需停机进行离线清洗或者人工方式清除,给机组的安全经济稳定运行带来很大的危害[4]。因此,有必要采取措施降低SO2/SO3转化率,以保证机组的安全经济稳定运行。
图4 优化调整前后SO2/SO3转化率
喷氨优化调整改善了SCR脱硝装置喷氨均匀性,提高了SCR性能。喷氨优化调整后,在各负荷条件下,SCR系统的脱硝效率、氨逃逸率以及SO2/SO3转化率均能满足设计性能值要求,脱硝效率为 81%~85%,氨逃逸率为2.5μL/L~2.8μL/L,SO2/SO3转化率为0.68%~0.71%。
[1]曹志勇,谭城军,李建中,等.燃煤锅炉SCR烟气脱硝系统喷氨优化调整试验[J].中国电力,2011,44(11):55-58.
[2]梁川,沈越.1000MW机组 SCR烟气脱硝系统优化运行[J].中国电力,2012(2012年01):41-44.
[3]王杭州.SCR对脱硝效率及SO2转化影响分析[J].电力科学与工程,2008,24(5):17-21.
[4]赵乾.SCR烟气脱硝系统模拟优化及喷氨量最优控制[D].重庆:重庆大学,2012.