王爱民,钱 浩,曲洪昌,王 瑞,翟迎春,黄宏飞
(中石油塔里木油田分公司塔西南炼油化工厂,新疆泽普 844804)
中石油塔里木油田分公司塔西南化肥厂合成氨装置以天然气为原料,采用M.W凯洛格公司的低能耗、加压催化转化工艺生产合成氨。2017年3月,塔西南化肥厂合成氨装置大型氨罐进行内部检验,3月底复工开车,开车过程中需对合成氨装置合成冷冻系统引氨,按照开工统筹图先将氨罐及冷冻系统置换合格,然后检查现场各导淋、排放状态,完毕后液氨槽车向合成冷冻系统2台设备——氨受槽 (109-F)和组合式氨冷器(120-C)引氨。由于这是建厂以来首次用氨槽车向合成氨装置引氨,实际引氨过程中出现了一些问题,于是针对出现问题时的现象和各项工艺参数的变化进行研判,找出问题原因,并采取了相应的措施,最终确保了首次引氨工作的安全与环保达标。现简介如下。
(1)确认氨冷凝器 (127-C)检修完毕,相关法兰连接完毕。
(2)确认氨压缩机 (105-J)检修完毕,油系统运行正常,密封油系统运行正常。
(3)确认冷冻系统彻底排水,不允许冷冻系统内有水、汽。
(4)冷冻系统置换合格、多点分析氧含量低于0.5%后才能进行引氨操作。
(5)通过109-F向冷冻系统充氮气,控制109-F和120-C内压力在0.35MPa以上,检查并确认冷冻系统低点导淋排水完毕,之后关闭所有导淋。
图1 氨槽车引氨至109-F和120-C流程示意
(1)确认软管与装置内管线连接,接地线连接,槽车熄火,司机离开。
(2)关闭109-F去120-C液位调节阀 (LV-15)、109-F压力调节阀 (PV-25)。
(3)关闭引氨管线上导淋阀,缓慢打开槽车液相切断阀,先将切断阀稍开,检查软管和法兰无泄漏后再开大切断阀。如发现连接管线有泄漏,立即关闭切断阀予以处理。
(4)缓慢打开引氨至109-F的切断阀,将氨引至109-F。
(5)观察109-F的压力指示,保持109-F的压力比槽车压力低0.1MPa以上,将氨缓慢引入109-F。
(6)109-F液位达到80%以上后,打开LV-15,将氨送至120-C,同时打开120-C四级液位自调阀 (LV-21)、120-C三级液位自调阀 (LV-22)、120-C二级液位自调阀 (LV-23),平衡120-C各级压力。
(7)引氨过程中,保持109-F与120-C之间的压差以及槽车与109-F之间的压差,109-F和120-C压力高时,可通过放空降低其压力。
(8)引氨过程中,109-F和120-C的压力不得低于0.3MPa,109-F和120-C的温度不得低于0℃。
(9)引氨结束后,关闭槽车切断阀和至109-F的切断阀,打开引氨管线上的导淋泄压,再断开软管。
109-F刚开始引氨时,109-F的温度会下降、压力会上涨,这是因为液氨易汽化,故第1次引氨开阀的时候一定要缓慢,随时和室内操作人员保持联系,了解109-F的压力和温度,其温度下降和压力上涨缓慢后,再将引氨阀开大一些,本次引氨过程中据109-F压力和温度变化的趋势引氨阀分3次全开。
由于置换氮气压力为820kPa,故氨槽车压力也为820kPa,而109-F在引氨过程中压力逐渐升至780kPa,即氨槽车与109-F的压差逐渐减小,引氨压差小导致引氨缓慢。出现这种情况后,我们根据109-F是否有液位进行部分泄压操作:当109-F还没有液位的时候,打开LV-15将压力泄至120-C内;当109-F有一定液位后,由于存在一定的液封,此时液氨就要通过洗涤段倒流到液氨排放槽 (107-F)安全阀的旁路阀,从而将压力泄至氨放空总管。
引氨过程中,对照109-F与120-C各级室内外液位时,发现室内外液位偏差甚大,联系仪表人员进行处理,得知液位开关有的没有投用,处理后120-C二级液位还是有偏差,用磁铁进行了检验,并联系仪表人员进一步处理。
引氨过程中,当109-F液位建立至80%时,120-C各级液位分别为65%、73%、80%、0%,即120-C一级液位建立非常缓慢。通过对各工艺参数变化的分析以及现场压力表的指示,判断120-C一级压力太高,与前一级没有形成一定的压差而造成其引氨特别缓慢。于是将120-C一级放空阀打开,待120-C一级液位建立至正常值70%后再关闭放空阀。
氨罐 (2012-F)引氨降温流程如图2。引氨至109-F后,按照图2中虚线部分管路将液氨引入,液氨经过止回阀、液氨输送阀 (HV-404)进入氨加热器 (2012-C),然后从2012-C顶部安全阀旁路经氨罐顶部快速切断进氨罐的阀门(XV-3)进入氨罐,即用逐步引氨的方法对氨罐进行降温操作。
(1)确认液氨输送阀 (HV-404)前止回阀阀芯拆除。
(2)点燃氨罐火炬。
(3)缓慢将氨加热器 (2012-C)安全阀旁路阀稍微打开,室内人员监看好氨罐底部的温度以及压力,如果其温度下降过快或者压力上涨过快,则关闭引氨的阀门,即关闭2012-C安全阀旁路阀。此过程现场人员需来回进行调整,造成人员劳动强度增大。于是改变氨罐引氨降温的方法,具体为:联系仪表人员确认XV-3电磁阀开关良好,经过一番调整和检验,确认现场人员只需将2012-C安全阀旁路阀开至2圈,室内人员根据氨罐压力及底部温度对HV-404和 XV-3进行调节即可,不再需要现场人员来回开关阀门。引氨期间注意氨罐的压力,如果氨罐压力达到上限值18kPa,则关闭 XV-3,此过程由室内1名操作人员操作即可。随着引氨操作的进行,氨罐温度逐渐下降。
在第二车氨槽车到来之后,将通过120-C的LV-12B大量引氨至氨罐。但在氨槽车向氨罐大量引氨之前,需做好如下准备工作。
(1)确认LV-12B临时管线安装完毕并能正常使用。
(2)确认屏蔽泵 (109-J)冷泵去氨罐的流程打通;氨压缩机 (105-J)检修完毕,油系统运行正常,密封油系统正常。
(3)确认105-J入口阀 (XV-5)仪表调试合格,开关能够正常启用。
(4)确认并启动105-J,且保证105-J运转正常。
缓慢将氨槽车的阀门打开,室内人员监看好109-J的出口流量,同时监看好氨罐的压力和温度。逐渐开大氨槽车的阀门,氨罐压力上涨的快慢通过105-J的转速以及防喘振阀开度来进行调节,注意105-J一级压力不得小于4kPa。屏蔽泵 (109-J)的打量一般在5~6t/h,将109-J回流全部关闭,可以打到10t/h左右,可使引氨速度加快。
第二车氨槽车引氨快要结束的时候,发现氨罐压力逐渐上涨,通过现场核对判断电磁阀XV-5因故障关闭,于是暂停引氨,将XV-5前截止阀关闭 (避免氨罐压力上涨过快),并立即联系仪表人员进行现场处理。检查发现XV-5电磁阀部件损坏,更换并调校完毕后投用,整个处理过程耗时半个多小时,之后继续引氨;引氨完毕后,氨槽车与引氨管线断开,氨槽车办理相关手续后返程,操作人员关闭有关阀门,第二天拆除引氨临时管线。
首次氨槽车引氨至109-F和120-C四级后,氨罐冷壁经过降温,准备开启氨压缩机 (105-J)将第二车氨槽车的氨引至氨罐时,因120-C一级和二级液位高而触发联锁,105-J跳车。最终通过采取2种平衡120-C液位的操作方法 (第1次平衡120-C液位的操作方法有些缓慢,也容易引起120-C各级液位波动,后又进行改进)成功将105-J开启,顺利将第二车氨槽车的氨引至氨罐,具体过程如下。
针对120-C一级和二级液位高触发联锁导致105-J跳车的问题,我们对120-C四级液位进行了第1次平衡。当120-C液位高时,首先关闭合成冷冻系统120-C各级出口阀,如果120-C的二级液位高 (一般均为该级液位高),想排到三级,那么可将三级的放空阀稍开一些,利用液位自调阀LV-22以及与防喘振阀 (自动全开的)相通的原理,将二级液位降下来。这种操作方法虽然减轻了操作人员的劳动强度,但120-C各级液位因为防喘振阀全开,液位仍然不能按照所需得到很好的控制,且各级液位容易互串,在105-J从开启到正常运行的过程中 (2h左右)还是会出现一、二级液位高的现象,只是其液位升高的趋势缓慢一些,历时相对长一些。需要指出的是,这种120-C各级液位平衡的操作方法只能在105-J开启之前采用。
针对第1次120-C液位平衡操作方法有些缓慢且容易引起120-C各级液位波动的问题,我们对120-C液位平衡操作方法进行了改进。
当120-C液位高时,首先关闭合成冷冻系统120-C各级出口阀,如果120-C二级液位高 (一般均为该级液位高),想排到三级,那么可将三级的放空阀稍开一些,将二级和三级导淋 (此处也叫平衡阀)打开,二级液位就会降下来;如果一级液位高,想排至三级,则将三级的放空阀打开,将一级、二级、三级的导淋打开即可。需注意的是,用这种操作方法平衡120-C各级液位时,尤其是一级和二级,室内操作人员不要将液位自调阀LV-21~LV-24打开。
采用改进后的液位平衡操作方法后,120-C一级液位可控制在10%,105-J开启过程中还是会出现120-C一级、二级液位上涨的现象,但105-J运行正常后,液氨送至氨罐后120-C各级液位即恢复正常。
同样,这种120-C各级液位平衡的操作方法只能在105-J开启之前采用。
(1)第一车氨槽车引氨过程中,要建立氨槽车和109-F之间的压差,刚开始109-F没有液位的时候,可以用LV-15进行泄压,以保持氨槽车和109-F之间一定的压差;但当109-F有一定液位的时候,即有液封的时候,我们从系统自身流程上找到了解决问题的办法,即利用洗涤段将压力泄放至107-F并将其安全阀旁路稍开一些,就可以使氨槽车和109-F之间维持一定的压差。
(2)109-F和120-C之间的液位平衡,可采用上述第1次液位平衡的操作方法;同时,为保证第二车氨槽车引氨的顺利进行,120-C一级、二级液位应尽量控制得低一些。
(3)氨罐引氨降温过程中,针对现场操作人员来回开关现场阀门劳动强度大的问题,我们利用现有资源解决了工艺方面的问题,现场只需将2012-C安全阀旁路阀开到一定阀位,室内操作人员利用电磁阀XV-3调节即可,不仅大大降低了操作人员的劳动强度,而且能监控好氨罐降温和升压的速率,可谓一举多得。
(4)第二车氨槽车引氨之前,我们需开启105-J,但因120-C一级液位高导致105-J跳车,据当时的现象和工艺参数的变化情况,充分利用120-C各级相通、不同压力等级形成一定压差的办法解决了120-C液位平衡的问题,尤其是第2次液位平衡采取的方法,其是在第1次液位平衡操作方法的基础上进一步改进而来的,创新性的液位平衡方法在之后的几次105-J开车过程中得到很好地应用,使105-J开车步骤有序进行,消耗得以减少,开车时间得以缩短,还避免大量气氨放空,节能降耗且安全环保。
为避免今后再发生120-C一级液位高的现象,建议对工艺流程管线进行改造,即从109-J出口 (出口阀前)引一条管线至120-C四级和三级。目前此建议公司已采纳,只是尚未实施。
针对塔西南化肥厂首次氨槽车引氨过程中出现的问题,我们通过仔细研究系统流程并结合实际生产状况,充分利用现有资源并从系统自身流程找到了解决问题的办法,采取相应的处理措施后,氨槽车引氨工作得以顺利完成。同时,从操作过程中我们总结出了氨槽车引氨的操作经验,并就今后可能出现的问题提出了改造建议。可见,当问题出现后,一定要全面考虑,仔细研究系统流程以及实际生产情况,充分利用现有资源制定相应的处理措施。另外,本次氨槽车引氨工作的经验我们还进行了全装置范围内的分享,见得多、想得全面,才会在处理问题上更进一步,才能把握好每一个处理环节,各工序的稳定运行才能保证整个装置的安全、高效、稳定、经济运行。
[1]大连工学院.大型氨厂合成氨生产工艺 [M].袁 一,曾宪龙,修订.北京:化学工业出版社,1981.
[2]塔西南化肥厂操作规程 [Z].2012.