HXD1型机车牵引电机C6修技术研讨

2018-05-10 12:18梁西川卢明明
铁道机车车辆 2018年2期
关键词:游隙接线盒盖板

孙 兵, 梁西川, 袁 波, 卢明明

(中车株洲电机有限公司, 湖南株洲 412001)

HXD1系列机车产品型号有HXD1、HXD1B、HXD1C、HXD1D,配属全国12个铁路局及神化集团,共计36个机务段。HXD1系列机车所配牵引电机装车及检修情况列表及产品设计参数,见表1、表2。

表1 牵引电机装车检修情况列表

表2 HXD1机车(JD160型)牵引电机设计参数表

1 C6修规程主要项点介绍

C6修以C5修程为基础编制,主要更新件相同:轴承、橡胶件和紧固件等,并新增了传感器更新。

C6修相对于C5修机车运行公里数增加,电机结构件尺寸变形可能性增大,轴承室、轴承档、机座和端盖止口等关键尺寸需要在C6修初期进行测量评估。定子绝缘是否需要重新浸漆和绝缘子是否更换需要在C6修初期进行状态评估。

通过C5修积累数据,判断C6修机车电机的机座和端盖等结构件裂纹或开裂的可能性较小,C6修相关结构件失效检查与C5修相同。C6与C5修主要差异见表3。

表3 HXD1机车电机C6与C5修主要差异项

2 寿命管理

2.1 产品设计寿命

牵引电机各部件设计寿命见表4。

表4 产品设计寿命

牵引电机的寿命主要为绝缘结构寿命,牵引电机属于大功率、中低压电机,热老化是牵引电机绝缘结构老化的最主要因子。绝缘结构热寿命预测如下:

JD160电机运行时平均温升为165 K,以春秋、冬、夏3个时间段进行分类,假设春秋环境平均温度为25℃,冬季温度为15℃,夏季环境温度为35℃,那么春秋、冬、夏3个时间段的运行温度分别为190℃、180℃、200℃,根据阿仑尼乌斯方程,一年以5 000 h时间运行计算,JD160电机定子绝缘运行寿命为约32 a。

=32(a)

轴承寿命主要影响因素为交变载荷和振动。

传感器寿命主要影响因素为振动和交变的温升。

2.2 全寿命周期维护和修理分析

异步牵引电机安装在车体下的转向架上,其工作条件恶劣,主要表现在:

①使用环境恶劣,须承受雨、雪、风、沙等的侵袭;

②要承受来自轮轨的冲击力;

③负载变化大;

④由逆变器供电,电流中含有大量的谐波成分,使得电机发热更厉害,对温升的要求苛刻。

由于运行工作条件和评估工作条件的差异,加上制造检修的偏差,牵引电机的各部件实际使用寿命并不完全等同于设计寿命。如实际运用中轮轨的冲击振动会导致电气连接件的疲劳损伤,降低绝缘结构寿命;而电机内部受污染受潮程度差异较大,绝缘结构的实际寿命会偏离设计寿命。

在坚持以可靠性为中心的维修理论,提高机车运用效率,降低机车全寿命周期费用的方针指导下,总结机车电机运用检修数据,合理分配管理电机各部件寿命。

2.2.1绝缘结构寿命评估

对于HXD1机车牵引电机C6修,寿命管理主要为绝缘结构、轴承和传感器各零部件的寿命管理。

C5修期间,通过对JD160电机实物定子绕组进行剩余击穿电压测试,推算JD160电机主绝缘实际寿命。C6修初期,可进一步进行实物测试,评估定子绝缘实际寿命。通过重新浸漆,可提高定子的防潮防污染能力,一定程度上提升绝缘寿命。

2.2.2轴承寿命评估

轴承设计寿命10年,根据轴承应用经验,一般实际寿命为其2/3,即6年。通过C5修磨损评估和轴承故障状况,可判断轴承寿命能满足100万km的要求。

(1)磨损寿命评估

轴承游隙:通过统计重庆C5修HXD1C机车的12台JD160A电机N端轴承的游隙(见表6),可以看出轴承磨损量适中,最大游隙为0.197.平均游隙为0.181左右,比设计的最大游隙大20%。

轴承游隙分析:电机新造出厂时,非传动端轴承装配游隙为0.075 5~0.15。按照轴承在正常磨损时,游隙和运行公里数接近线性关系,预测电机轴承正常磨损时,到C5修时(运行至100万km),轴承游隙不超过0.21属于正常磨损状态。12台C5修电机轴承游隙平均值在0.181,最大值在0.197,属于正常磨损范围,见表5。

表5 12台C5修机车JD160A电机N端轴承游隙 mm

(2)轴承故障状况

整个C5修寿命周期内,某段HXD1机车电机轴承运行平稳,总共出现了9台电机异声落修电机,返厂解体检查未发现轴承剥离或损伤失效。某段共有250×8=2 000台电机,异声故障率低于0.5%。

2.2.3传感器寿命评估

传感器设计寿命20年,设计计算老化主要原因为速度传感器中焊锡部位。通过对前期故障传感器和C6修初期传感器的状态检查,确认实际寿命影响因素,并通过对薄弱部位的剩余寿命推算传感器的实际使用寿命。

某段今年更换2个速度传感器和1个温度传感器,故障率低,属于偶发故障。HXD1系列机车电机在线运行速度传感器平均更换率接近1%,故障统计分析表明确有电路板(焊锡部位)故障,但不是最主要故障。从湖东和其他机务段运行的HXD1系列机车电机传感器故障看,尚未发现故障率逐渐增加的现象,但出现了个别机务段某一时间段故障率较高情况。

HXD1系列机车电机某制造商对速度传感器返厂进行了分析统计,近70%的传感器返厂后功能是正常的,通过高低温试验冲击、振动等手段也未能检测出故障。能够检测或重现故障并能进行原因分析的为30%。返厂速度传感器故障原因统计分析表明,大多故障都发生在传感器的感应探头,虽然焊锡部位不是主要故障,但基本上是探头内部的电路板相关原因造成的传感器功能失效见图1。

图1 某制造商返厂速度传感器故障原因分析

2015年5月~2017年6月,HXD1系列机车电机第一个C5修期间,速度传感器平均更换率3.4%。C5修报废传感器原因较多,故障主要形式有传感器电缆及波纹管损坏、连接器损坏等外观损坏,探头失效也主要是外观损伤。传感器报废原因分析见图2。

图2 传感器C5修报废原因分析

检修期间电机传感器故障率高于在线运行故障率,原因为传感器产品本身为易损伤件,安装在车下且暴露在外,外部偶尔受石头击打和异常电压冲击等,在线运行已有部分传感器损伤,但还未影响性能,另外,检修期间产品转移较多,防护不到位导致传感器失效因素增加。

目前传感器主要失效与设计寿命预测的薄弱点老化失效关联度不大。从C5修的故障率和个别机务段故障状况来看,需要在C6修初期进行进一步的状态评估。从以可靠性为中心的维修理论出发,C6修建议暂定传感器为更新。

3 质量问题整改

3.1 接线盒盖板技术改造

产品现场实际运用过程中,牵引电机接线盒盖板螺栓易断裂。前期对故障进行分析后,认为主要原因有:

(1)螺栓可能存在扭力值过扭的现象

(2)牵引电机接线盒盖板螺栓紧固过程中未涂抹螺纹锁固胶乐泰243

(3)接线盒盖板橡胶密封垫结构由于橡胶垫的压缩等因素,比刚性连接结构相比更容易导致紧固螺栓的松弛和松脱。

3.2 优化方案

(1)接线盒盖(图3)减薄至3 mm;

(2)接线盒盖板(图4)紧固采用10.9级M8x20螺栓配合8大垫圈和8弹簧垫圈。

(3)接线盒盖安装孔改为冲孔形式,在接线盒盖内侧形成凸台,凸台高度为2.2~2.5 mm。粘上3 mm橡胶垫后,凸台与橡胶垫内侧面有0.5~0.8 mm间隙。在用螺栓紧固压紧后,凸台处与接线盒面形成刚性连接结构,减少接线盒盖板松动,从而减少盖板的剪切作用,同时能压紧橡胶垫,保证密封性。

(4)接线盒盖板四周冲成帽型,四角采用点焊成一个整体,从而增加了盖板的防水防尘性能。

图3 接线盒盖

图4 接线盒盖板

接线盒盖板装配好后见图5。

图5 接线盒盖板装配后

[1] 中国铁路总公司. HXD1B型电力机车检修技术规程_C5修[M].北京:中国铁道出版社,2016.

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