方 伟
(华润电力镇江发电有限公司,江苏镇江212001)
华润电力镇江发电有限公司三期600 MW机组配有6台HP1003型中速磨煤机,使用设计煤种时5用1备,使用校核煤种时6台全部投用;每台磨机上有四根一次风管将合格的煤粉送至炉膛四角,A、B、C、D、E、F磨上引出的一次风管分别对应炉膛的A、B、C、D、E、F层。其工作原理为:电动机驱动减速箱,减速箱直接与磨碗连接,减速箱由行星齿轮组成,具有适当的减速比,使磨碗达到要求的转速。侧机体内装有衬板,在磨碗四周形成进风口,并起支承分离器体作用,用于干燥输送煤粉的热空气通过进风口引入并沿磨碗周围向上。磨碗被减速箱带动,原煤在磨碗上碾磨成粉。叶轮装置安装在磨碗外周上,它能使通过磨碗外径与分离器体之间环隙的热空气均匀分布,从而控制磨煤机辗磨区域的风粉混合物。三只单独的弹簧或液压加载的磨辊装置悬挂在分离器体内,位于磨碗的上方,当原煤充满磨辊与磨碗之间隙时,磨辊能自由转动。分离器体、导向衬板、装有折向装置和内锥体的分离器顶盖和分离器,这些部件容纳煤粉,并引导风粉向上,流经折向装置将较粗的煤粉从气流中分离出来,并回落到磨碗进一步辗磨。出口文丘里和多孔出口装置,这些部件把煤粉和气流分成均匀的四股。磨煤机排出阀装置装在多孔出口装置的顶部,排出阀装置由四个阀组成,在磨煤机停用后有存煤时把磨煤机和运行锅炉隔离开来。在投用一段时间以后,磨煤机石子煤排量越来越多,最多时能达到一台磨一天12 000 kg,磨煤机出力最低降到48 t/h,从而影响了机组的正常运行。为减少石子煤排量,提高磨煤机出力,对磨煤机内部各配件进行了检查、测量、分析、计算、改造,成功解决了上述问题,确保了公司600 MW机组的安全、经济运行。
公司三期600 MW机组HP1003型中速磨煤机在使用过程中出现了石子煤排放量大、出力降低的问题,现场实测石子煤排放量最大的一台磨达到12 000 kg/天,出力最低的一台磨为48 t/h。对于这两个问题,在实际工作中逐一进行了突破。
首先,针对石子煤排放量大的问题,经过对磨煤机内部的检查和分析,认为主要原因有以下四个方面:
2.1.1 流经风环的一次风速和风压较小
石子煤通过风环自上而下落至石子煤室,而一次风通过风环由下而上进入磨煤机研磨区,在风环喉口处流向相反的热风与下落的石子煤进行激烈的碰撞,把大量密度较小的细煤吹起,通过分离器分离后进入煤粉管,风速和风压较小将直接影响石子煤排量。
改进措施:采用新型叶轮装置提高风环处的一次风速和风压。原配的叶轮装置是依靠节流环调节通流面积来控制一次风的,而此时对风压和风速的提高并不是很明显,并且在长期的使用过程中节流环容易脱落,影响设备安全运行;新型叶轮装置采用翼型叶片控制一次风环开孔面积,降低一次风的紊流,叶片间距与舌片采用最小压降设计,可以明显提高流经风环的一次风速和风压,如图1所示。
图1 新型叶轮装置
2.1.2 磨煤机内部的调节板间隙偏大
磨煤机内部的调节板间隙偏大,现场实际测量数据为30 mm,这会使磨煤机内部的旁路漏风增大,同时减小风环处的风速和风压,并且还会使得进入磨煤机内的一次风紊流加大。
改进措施:减小调节板间隙,将原来调节板的间隙减小到12 mm。
2.1.3 磨辊加载间隙偏大
经过现场测量,磨辊的加载间隙为2.0 mm,在此间隙下部分原煤不易被磨碎,从而落入刮板室,加大了石子煤排量。
改进措施:减小磨辊加载间隙,将原来的2.0 mm减小到1.5 mm。
2.1.4 磨辊与磨碗间隙偏大
经过现场测量,磨辊与磨碗之间的间隙为10 mm,在此间隙下部分原煤不易被磨碎,从而落入刮板室,加大了石子煤排量。
改进措施:减小磨辊与磨碗之间的间隙,将原来的10 mm间隙减小到8 mm。
通过上述技术手段,三期磨煤机石子煤排量明显降低,改进后的石子煤排量已从每天最多12 000 kg降到了400 kg。
针对磨煤机出力降低的问题,从#5炉磨煤机B入手(因这台磨煤机长期存在出力不足现象,且出力在几台磨中偏低),对机体内部进行了检查和分析,认为主要原因有以下几种:
2.2.1 叶轮叶片磨损严重
新型叶轮装置安装以后,风速得到提高的同时,叶片磨损也会加重,甚至出现磨穿现象。用光谱仪对叶片材质进行了检验,发现叶片采用的是普通Q235钢材,此材质并不具备耐磨特性。
改进措施:为了使叶片更加耐磨,在每片叶片背部加装一块厚度为12 mm、材质为16Mn的钢板,此时一次风将从加装的钢板上通过,从而使叶片得到保护,避免叶片磨穿现象的发生。
2.2.2 叶轮风环通流面积偏小
新型叶轮装置通过减小风环的通流面积,得到了比较大的一次风压,但根据一次风量的计算公式:
式中,Q为风量;V为风速;F为截面积。
可知一次风量也会随之下降,从而导致磨煤机出力降低。
改进措施:为了提高一次风量,通过反复的计算和试验,最终将每个风环口的通流面积由原来的0.027 3 m2增加到现在的0.039 9 m2,在确保石子煤正常排放量所需风压的前提下,提高了风环的一次风量。
2.2.3 文丘里隔板磨损严重
文丘里隔板在长期使用中已被高速的风粉混合物磨穿,此时煤粉的分配会变得不均匀,进而使得磨煤机出力降低。
改进措施:对磨穿的文丘里隔板用耐磨材料进行修复,使得煤粉的分配变得更加均匀。
2.2.4 内锥体磨损严重
经过内锥体内部检查,发现有几处磨穿现象,这不仅会影响煤粉的分离效果,而且会使磨煤机内部出现紊流,影响磨煤机出力。
改进措施:修复已磨穿的内锥体,并修复已损坏的陶瓷片。
2.2.5 劣质煤种对磨煤机出力产生影响
目前燃料市场煤质差异变化大,有时需要进行不同煤种的掺烧,从而远远偏离了设计煤种的要求,此时煤中的全水分会增大,使磨煤机出口温度逐渐降低,从而导致磨煤机出力也逐渐降低。
改进措施:根据实际负荷情况,合理掺烧煤种,尽量采用与设计煤种较接近的煤种,如市场煤或神混煤。
通过上述改进措施,#5炉磨煤机B的出力明显提高,由原先的48 t/h提高到了59 t/h(采用的同样是神混煤种,折向挡板开度为5,进口风压为6.5 kPa,出口风温为78℃)。
上述改进措施现已在三期所有12台磨煤机中进行推广实施,并取得了良好的效果。随着磨煤机使用年限的增加,其内部各部件将出现不同程度的磨损,对于这些磨损需要及时进行修复,并采取改进措施,以提高各部件的耐磨性能。同时,随着煤种以及运行工况的变化,各部件之间的配合间隙也会发生变化,需要根据现场实际状况以及相关标准进行调整。新型叶轮装置并不是对所有单位的磨煤机都通用,有些单位需要根据各自现场的实际工况做出改进,从而满足生产需要。只有这样,才能提高磨煤机的工作性能,并使其达到最佳工作状态。
[1]叶江明.电厂锅炉原理及设备[M].3版.北京:中国电力出版社,2010.
[2]华东六省一市电机工程(电力)学会.锅炉设备及其系统[M].2版.北京:中国电力出版社,2006.