桑兴旭
湖南五凌电力科技有限公司,湖南长沙 410004
洪江水电站位于湖南省怀化市洪江区境内的沅水干流上,是沅水梯级开发的第8级电站。电站总装机容量270MW(6×45MW),是一座以发电为主,兼有灌溉、航运等综合效益的二等大(2)型工程,主要建筑物按2级建筑物设计,次要建筑物按3级建筑物设计。
洪江大坝建成后进行了两次安全定期检查。首次定期检查于2010年4月开始,2010年10月结束,大坝审定为正常坝。第二次定期检查于2015年4月开始,2015年12月结束,大坝为审定正常坝(A级)。
水库蓄水后,上游陆续建成了三板溪、白市、托口,下游新建了安江电站,应分析上下游行洪条件及大坝防洪能力变化。
三板溪水电站是沅水唯一具有多年调节性能的龙头电站,位于洪江电站上游194.2 km,天然情况下其出库流量到达洪江的径流传播时间19小时。三板溪水库汛前水位消落至425m,具备调节库容26.2亿m3,占三板溪水库5~7月份总径流量(38.2亿m3)的68%,相当于2次5年一遇,一次500年一遇洪水的入库洪量。洪水经过三板溪水库的调节之后,洪江5年一遇入库洪水减少4410 m3/s,20年一遇入库洪水减少7710 m3/s。随着白市、托口水库投入正常运行后,通过梯级联合防洪调度,洪江水库调度防洪安全将进一步提高。
2013年初下游安江电站蓄水后,洪江发电尾水位升高了2~3m,重现期2年以上洪水对坝下水位基本无影响。
岸坡2#坝段的BO01测点渗压系数最大值为0.59,超过设计值0.35,需分析扬压水位偏高成因。右岸岸坡2#坝段BO01测孔扬压水位较高,不过变化平稳,最大年变幅为2.95m。该测孔水位低于库水位12m左右,变幅也明显小于库水位(例如2014年5月12日至17日,库水位降低了3.4m,测孔水位降低了1.0m),部分时段二者具有一定的相关性,但总体上二者的相关性不显著。
由于2#坝段紧邻船闸右侧,坝后为回填石渣,可能逼高地下水位。对比附近的绕坝渗流测孔OH01水位,可见二者较为接近,且变化规律相似,表明BO01扬压水位较高主要是受岸坡地下水位影响。其对应设计工况下的抗滑稳定安全系数为8.3(规范要求3.0),有较大的设计富余,因此可认为2#坝段坝基扬压力局部偏高对大坝抗滑稳定不构成影响。
根据大坝变形观测成果,大坝水平位移分布总体较为均匀,变形协调。各坝段坝顶顺河向位移沿坝轴线方向的分布符合本工程的结构特点。
现场检查大坝结构完好,相邻坝段之间未发现错动,伸缩缝开合与止水状况良好,坝面及廊道等排水系统完善、通畅,混凝土主体结构未发现裂缝、剥蚀及渗漏等异常现象。
根据设计计算结果,在预应力闸墩预留竖井侧壁,闸墩检修门槽到预留竖井范围内,预应力锚索锚块下部搁置面,存在较大的拉应力区。为此,在4#坝段闸墩和5#坝段闸墩预留竖井侧壁分别埋设了3支和6支裂缝计,以监测可能产生的裂缝。统计裂缝计测值过程线见图1。由图可见:
(1)4#坝段闸墩185.848m高程预留竖井侧壁41K-3开合度测值在2014年发生了2.65mm的趋势性增大,2015年该测点开合度测值最大达到6.70mm,其余两个测点开合度测值也略有增大,但增幅较小,在0.15mm左右。考察41K-3测点附近的钢筋应力和4#坝段锚索预应力测值,均未发生明显突变或趋势性变化等异常现象。2015年41K-3温度测值也有异常,9月3日传感器失效。12月电厂对4#坝段边墩相关部位进行了现场检查,未发现表面裂缝,因此判断41K-3裂缝计测值异常应是传感器本身的原因,测值不可信。
(2)5#坝段闸墩裂缝计开合度测值变化平稳,有一定的年周期性变化,变幅微小,且和测点温度呈显著的正相关(类似于应变计),表明测值反映的是坝体混凝土的温度变形,也说明测点部位混凝土没有产生裂缝。
图1 坝体混凝土裂缝变形测值过程线
边坡表面水平位移无明显的趋势性变化。左岸边坡略有趋势性下沉迹象,但量值不大,最大沉降量在3mm以内。多点位移计监测成果显示,左岸边坡桩号0+084.0m有微量向临空面方向的变形趋势,最大测值为4.56mm。锚杆应力变化平稳,总体处于受拉状态,最大拉应力为39.9MPa。综上,坝肩边坡处于稳定状态。
施工期左岸自然边坡沿NWW、NEE向结构面曾发生倾倒拉裂变形,高程211m平台外观变形敏感,应恢复高程196.5m平台LA01和LA02监测,疏通边坡下部深排水孔,加强左岸边坡监测和巡查;对近于平行边坡分布的NWW向拉裂缝应重点检查及时封闭,必要时进行加固处理。
左岸进水渠边坡和船闸下游引航道右边坡,运行中应加强监测和检查,发现问题及时处理。
坝顶2×800kN门机和2×2500kN门机支轨器不能正常工作,建议进行维修更换,使其恢复功能。由于灌溉取水口事故闸门和工作闸门长期处于下放挡水状态,上闸首检修闸门底节长期下放在门槽中挡渣,建议定期提起闸门,对闸门及启闭机进行检查和维护。
2#弧门左侧支铰轴存在磨痕缺陷,应加强检查并定期对其进行无损探伤检查,观察缺陷是否有扩展现象。
修复或重建坝顶水准测点TL04、TL1414、TL15,恢复观测。对垂线IP1和IP2、引张线EL03和EL04、坝基双金属标等自动化仪器进行维护或更换。
本工程泄洪频繁、流量大,应重点关注泄洪闸溢流面、消能设施和导墙基础冲蚀、淘刷问题,汛后及时进行检查,发现问题及时处理。
洪江电站上游三板溪、托口等大型水库已形成,建议对沅水流域开展水库洪水联合调度模型研究,以利于梯级电站大坝安全度汛及洪水调度。
(1)大坝定检锻炼了电厂大坝管理人员,是提升大坝安全管理的重要手段。电厂大坝管理人员通过编制大坝运行总结报告等材料,参与大坝工程疑难问讨论分析,对大坝建设的历史和现状有了进一步了解,对大坝管理有了更深入的认识。
(2)大坝安全管理要注重运行资料积累,日常工作规范化十分重要。日常运行数据是判断大坝工作性态的重要资料,数据记录不规范将给大坝评价分析带来很大的困难。洪江建立了《大坝安全观测规程》、《汛期加密观测细则》等内部规程规范,对水电站大坝安全监测项目、频次、监测方法、标准、资料分析都作出可操作性强的规范,运行资料记录全面规范,大坝定检开展十分顺利。
(3)大坝安全管理要全面覆盖无死角,水下建筑物等隐蔽部位不能忽视。水下消能设施等隐蔽部位在大坝安全管理中往往容易被忽略。洪江泄洪频繁、流量大,电站高度重视水下消能设施冲蚀、淘刷问题,每年汛后都安排潜水员进行水下建筑检查,发现小范围冲蚀等情况及时进行了修补。因检查修补及时,运行十余年来虽多次大流量泄洪,但未发生大范围水下建筑物冲蚀情况。
(4)流域梯级电站集控联调,能有效提高水库防洪能力。洪江水电站大坝主管单位五凌电力有限公司2006年成立梯级流域调度室,对包括洪江在内的多座水电站进行流域统筹优化调度,通过与三板溪联合优化调度,洪江水库防洪转变为主要应对区间洪水,洪江水库调度防洪安全显著提高。
(5)大坝安全集中监测管理,保证机构精简高效。2009年五凌公司建成了跨流域的大型水电站群集控监测系统,实现了大坝监测的远程监控和集中管理。2014年对系统进行升级和扩充,加入大坝注册、定检、安鉴等大坝安全关键信息管理功能。通过集中管理,不仅锻炼了一只素质过硬的专业队伍,还提高了大坝安全监测数据采集和数据处理分析的效率,进一步促进大坝安全管理规范化。
(6)目前,国内很多水电站处于长周期运行,建筑物缺陷和运行形态很难做到零缺陷,电站运行人员对建筑物施工和运行状态难以全面掌握,大坝定检提供了一个定期的、全面的诊断,对排查和消除隐患起到了重要的作用。因此大坝定检成为国家和行业的标准动作,因此业主单位应当给与高度重视和积极配合。但是,大坝定检主要针对大中型水电站,而我国50MW以下电站数量超过90%,普遍存在较多的运行缺陷,一般难以得到有效诊断,失事比例较大,应当给与同样的重视。