邵长青
热风炉是高炉炼铁过程中的重要环节,其提供的风温是降低高炉炼铁固体燃料消耗的重要手段。潍坊特钢集团有限公司炼铁厂热风炉烧炉操作工艺原有系统烧炉过程较为传统,主要以人工控制为主,由现场司炉监控烧炉数据给出调节。通过改造升级,热风炉智能烧炉系统生产工艺实现自动建模、智能伺服控制、拱顶恒温控制、尾气干预控制等智能控制策略,较原有系统更加便捷高效。
由于受生产场地、生产机组的生命周期因素的制约,该系统通过“机组附加机器人”方式进行改造升级。其控制原理如下:
1)采用智能控制取代人工控制。由系统内核主导控制具有实时性和标准的一致性,杜绝了人工控制的随意性、疏漏性,从而保证温度得到实时控制。
2)以燃烧气氛氧浓度变化为依据,适时配平风煤比例。在实际生产中,热风炉在加热期及保温期内若发生风煤比例失调,就会产生温升速度慢或降温的情况发生。智能系统以燃烧气氛中的氧浓度为依据及时纠正因燃气压力、空气压力或燃气热值变化所造成的风煤比失调现象,从而来保证拱顶温度的稳定性和持续性。
3)将燃料热值、鼓入空气温度、鼓入燃气温度、鼓入空气的绝对湿度等变量作为预判条件。在系统模型的指导下,通过对输出量的提前调整来保证温度的稳定或稳定上升。
4)在燃气及空气状态不是最佳的情况下,令系统以最快的方式找到供求的最佳匹配,按照供需能力调节烧炉强度,可避免极端运行。从根本上杜绝风煤比失调、气体倒灌、压力骤减等状况。
5)在计算机监控下,按照适合的蓄热特性制定烧炉曲线。在满足蓄热吸收曲线同时,尽可能不采用高强度的烧制方式,既保证风温,又节约燃料。
6)尾气温度的控制。智能系统将在热风炉烟道尾端安装流量干预阀,流量干预阀干预范围为烟道内径的0%~20%。系统运行过程中,流量干预阀与系统空煤气注入量及炉压连锁,在稳定炉压的同时适当干预烟道废气的排出,使废气在炉内停留时间加长,进而使更多的热量储存在蓄热体内,提高燃料的热量利用率(流量干预阀不取代切断阀,两者独立工作,互不干扰)。
7)高炉热风炉在烧炉过程中经常会出现一些非人为的不利因素,给热风炉烧炉带来了不利影响,甚至是安全隐患。例如:煤气压力或空气压力波动大、阀门调节存在死区、阀门调节惯性大,煤气或空气经常出现倒灌现象等。针对以上各种现象,智能系统中设有56种特殊功能性模型模块,对热风炉在烧炉过程中出现的各种不利影响及因素,智能系统内核皆给出了完美且快速、有效、精准的解决方案,把烧炉过程中出现的各种问题进行规避,使得热风炉始终在健康状态下以控制模型数据库中的烧炉模型进行烧炉。
机组附加机器人控制后,机器人将取代人工对机组进行管控,对生产活动形成本质上的改变。其优势具体表现在:1)机器人可作为局部信息交互中心,纳入无限量的传感器信息、工艺信息、相关生产链条信息,依据信息给出唯一正确的控制指令。2)机器人对机组的管理无疏漏,对机组的控制可以做到无时无刻,对任何偏离工艺要求的运行状态都会即时纠正。3)机组附加机器人后,相关机组之间可以互动,使控制精度再次提高。4)取代人员操作,降低生产成本。
现1#高炉改造已完成,2#高炉正在改造。系统运行后,在烧炉曲线控制下,结合蓄热格子砖热传递特性,调节空气和燃气的鼓入强度,将热积累区域总体上移,可以在保障风温的前提下,减少煤气消耗;如煤气供应不足,在消耗同等煤气的同时提高风温,测算时将提升的风温换算为煤气量进行测算,可实现燃气消耗量减少7%以上,提高风温14℃以上。
以节约煤气量7%计算,1#高炉已实现效益718万元,2#高炉预计可实现效益769万元;以高压蒸汽计算发电效益(计算),1#高炉已实现效益1 231万元,2#高炉预计可实现效益1 374万元,高炉经济指标见表1。
1)由于机组附加机器人控制系统能够维持不间断地优化并稳定烧炉过程,能够减少人工烧炉中不同操作人员的操作水平等不良因素干扰,又在一定程度上延长热风炉的使用寿命。同时,烟道排烟温度的降低还可在一定程度上提高炉箅子的使用寿命。
2)平稳的烧炉控制可以减少煤气管网压力波动,有利于煤气管网上各相关用户的使用。
3)提高热风炉自动化程度,降低操作人员的劳动强度,减少2、3名操作工岗位配置。
4)由于系统空气和煤气配比随时处于最佳状态,煤气燃烧充分从而减少有害气体排放,更加有利于企业环保指标的提升。
表1 改造后高炉经济指标
潍坊特钢集团有限公司智能烧炉系统投入运行后,在烧炉期无需人工干预(只需监视),自控率≥95%,实现燃气消耗量减少7%以上,提高风温14℃以上。预计两座高炉共计可实现效益4 092余万元。同时可实现节能减排等间接效益,对降低生产成本、提高环境质量发挥出积极作用。