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(1.贵州省水利水电勘测设计研究院,贵阳,550002;2.贵州省农村水电及电气化发展局,贵阳,550002)
角木塘水电站位于贵州省遵义市道真县境内,为芙蓉江水电梯级开发中的第10级。电站装机容量70MW,水库调节库容为385万m3。水库校核洪水位387.034m,设计洪水位383.010m,正常蓄水位383.00m,死水位381.00m。厂房正常尾水位351.68m,厂房设计洪水位376.4m,厂房校核洪水位382.61m。电站水头30.6m,加权平均水头29.5m,额定水头28.5m,最小水头23.2m。
角木塘电站工程引水系统采用“两洞两机”布置方式,进水口后接直径2×5.1m×7.3m的引水道至机组,机组采用混凝土蜗壳,进水口设置快速闸门。
水轮机型号:ZZ C502-LH-425
发电机型号:SF35-36/6800
原型水轮机额定出力:36.08MW
原型额定转速:166.7r/min
原型额定流量:137.65m3/s
导叶转角范围:20°~58°
图1 角木塘电站引水系统布置
桨叶转角范围:10°~36°
模型单位飞逸转速:370r/min
发电机转动惯量:3600t·m2
水轮机中心安装高程:344.743m
水轮机导叶中心高程:346.70m
导叶开口相对值设定:额定水头发额定出力设为1.0
水轮机要保证在单独的或任何组合的启动、运行、停机或甩负荷情况时,当发电机转动惯量不小于3600t·m2时,水轮机转动部件和水体惯量都计入的情况下,蜗壳最大压力升高率保证值小于60%,水轮机转速上升不超过额定转速的60%。机组甩全负荷时,尾水管内的最大真空度不大于8m水柱。
由于引水系统为两洞两机布置,因此没有复杂的组合工况,以额定水头和最大水头工况做相应计算如下表1。
表1 计算工况
低水头轴流式水轮机在甩负荷时,尾水管内出现真空,形成反水击,以及水轮机进入水泵工况,产生的水泵升力而形成反向水推力,只要反向轴向力大于机组转动部分的总重量,就会使机组转动部分抬起一定的高度,此现象称为“抬机”。
“抬机”现象容易造成如下破坏:
(1)机组甩负荷时,调速器事故停机电磁阀动作,导叶全关后,机组上抬后又急速下落,容易造成发电机推力轴承及水轮机导轴承损坏;
(2)机组甩负荷时,导叶突然关闭,机组转动部分上抬并持续较长时间,容易造成发电机转子风扇和挡风板之间产生摩擦,并且水轮机顶盖也会产生较大的振动,严重情况下可能会将顶盖连接螺栓拉断造成破坏。
预防“抬机”的措施有:
(1)在保证机组甩负荷后其转速上升不超过规定的条件下,可适当延长导叶的关闭时间或导叶采用分段关闭;
(2)采取措施减少转轮室的真空度,如向转轮室内补入压缩空气,装设在顶盖上的真空破坏阀要求经常保持动作准确、灵活;
(3)装设限制抬机高度的限位装置,当机组出现抬机时,由限位装置使抬机高度限制在允许的范围内,以免设备损坏。
结合工程实际经验来看,轴流式水轮机甩负荷时,常常发生“抬机”事故。因此,通过水力过渡过程计算,选择合适的导叶关闭规律,以防止水柱中断引起的反水锤和减小水泵工况下向上的轴向水推力。首先采用一段关闭10s和20s进行(桨叶不动时间0.2s、桨叶关闭时间40s)计算如下:
表2 一段关闭大波动过渡过程计算结果
从以上计算结果可以看出:
(1)最大速率上升发生在额定水头发额定出力甩负荷时,速率上升33.2%~45%,其值<60%要求值,满足调保计算要求,还有一定的裕度。因此,发电机的转动惯量GD2=3600t·m2完全满足要求;
(2)最大压力上升发生在最大水头发额定出力甩负荷时,最大蜗壳水压值43.174m~46.114m水柱,其最大压力上升值按最大水头60%计应为48.96m水柱,其值<48.96m水柱要求值,满足调保计算要求,并有一定的裕度;
(3)在上述工况下,尾水最大压力值1.826m~3.262m<8m,满足最大真空度要求值;
(4)随着导叶关闭时间的增加,最大功率和最小功率即是瞬时最小冲击负荷就越小,表明反水锤导叶关闭时间越大,造成“抬机”可能性更大;
(5)从大波动过渡过程曲线图可以看出:在甩负荷过程中,压力波呈衰减性。
结论:采用一段关闭规律,其速率上升和压力上升均满足要求,但最小冲击负荷太大,反水锤可能引发严重的“抬机”现象。
为更好地规避“抬机”问题,采用两段关闭进行计算如下。
表3 机组两段关闭规律
图2 导叶关闭规律
表4 两段关闭大波动过渡过程计算结果
从以上计算结果可以看出:
(1)在上述工况中,采用两段关闭,最大速率和最大蜗壳水压值相对于一段关闭有所降低;
(2)最大冲击负荷和最小冲击负荷有改善,特别最小冲击负荷有明显变化;从两种不同的关闭规律来看,第一种关闭规律的最小冲击负荷更低,因此,采用第一种两段关闭规律对电站运行更有利;
(3)从大波动过渡过程曲线图可以看出:在甩负荷过程中,压力波呈衰减性。
结论:速率上升和压力上升均满足要求,二段关闭比一段关闭的瞬时最小冲击负荷有大大的改善,对改善“抬机”影响是有显著效果的。
2017年5月,角木塘水电站进行了1#、2#机组的甩负荷试验,图3为2#机组甩100%负荷时调速器录波。
图3 2#机组甩100%负荷调速器录波
由图3可以看出,2#机组甩全负荷时,在转速变化过程中超过稳态转速3%以上的波峰不超过2次,从接力器第一次向关闭方向移动起到机组转速摆动值不超过±0.5%为止,所经历的总时间不大于40s,调速器分段关闭符合设计要求,蜗壳压力值、转速上升率、尾水管真空度满足设计要求。
角木塘水电站工程任务主要是以发电为主,在电网中所占比重小,不承担调峰调频的作用,电站属于低水头大流量的径流式电站,引水系统简单。对于采用轴流式水轮机的电站而言,在水力过渡过程计算中均采用了导叶分段关闭的规律,其目的是保证机组在转速上升值不超过规定值的前提下,有效地降低“抬机”的影响,一般在采用两段关闭仍不能有效避免“抬机”破坏的情况下,三段关闭会带来更好的调节品质。