李景涛,柳志国,孟祥武
(中油吉林石化建修公司,吉林吉林 132000)
苯乙烯装置2台氢化反应器1998年投用,设计压力0.21 MPa,设计温度 898.8 ℃,根据工艺操作条件,每(1~2)a对反应器内触媒更换1次,共95 t。由于苯乙烯装置更换触媒工作是整个检修的关键节点,直接影响装置的正常开车投产,要求3 d结束;根据最新国家环保要求,现在更换触媒要做到“烟不上天,料不落地”。针对这2点要求,设计了专用的卸料工具,经过实践应用,既达到了环保的要求,又按工厂进度完成了更换触媒工作。
针对2台反应器的实际情况,设计了2个专用卸料斗(图1),由于2台反应器缷料孔1个是垂直朝下,1个是朝下斜角20°,所以卸料斗设计1个是直通式,1个是斜角20°,并配备专用盲板,盲板按人孔法兰上所分布螺栓数量开直径16 mm的螺栓孔。
在不完全打开人孔门的情况下加入盲板,然后打开人孔门,安装卸料工具,抽出盲板,这样就把触媒完全和外界隔开。在卸料工具上设计了1个插板,卸料时抽出,不卸料时插上,这样就很好的控制了触媒的外泄,污染外部环境。
装置设备置换合格,由工艺交检修。检修人员对反应器进行卸料斗安装。先将下人孔门上所有直径35 mm螺栓每间隔1个螺栓拆掉1个,最后剩余螺栓全部松开,使人孔门与人孔有(5~6)cm间隙,然后将厚度为4 cm的2个半圆形盲板从2个螺栓的缝隙中塞进人孔门与人孔的间隙中,在原直径35 mm的螺栓孔中穿入直径16 mm螺栓(由于人孔法兰上仍为直径35 mm螺栓孔,可加用钢板制作的直径16 mm垫片)),然后把两个半圆形盲板用直径16 mm螺栓完全固定在人孔法兰上,这样就可以完全打开人孔门。
用同样的方法把卸料斗先固定在人孔法兰上,抽出盲板,紧固卸料斗螺栓,在卸料斗下方连接用帆布做的下料管,直接与地面的装料袋相连,这样抽出盲板,就可以将反应器内触媒直接装排入在地面的装料袋中,实现了全封闭,无污染卸剂。经过3 d的工作,既快速,又环保,很好的完成了2台反应器的更换触媒工作。
图1 专用卸料斗
新措施达到环保要求,节省检修时间,降低成本的良好效果。考虑综合效益有2点。
(1)如果用抽真空的特种设备完成更换工作,整个卸料周期为15 d,费用80万元人民币。
(2)采用自己设计的卸料工具既简单,又环保,还经济,更能快速地完成装置的更换触媒任务。制作专用工具费用约2000元人民币。