抽提单元运行问题分析及对策

2018-02-19 10:38王铭松
精细石油化工 2018年4期
关键词:汽提塔重整芳烃

王铭松

(中国石化股份有限公司天津分公司化工部,天津 300271)

溶剂抽提法是工业上应用最广泛的芳烃分离方法,是利用溶剂对芳烃和非芳的溶解度差异而将芳烃抽提出来。环丁砜是继甘醇类溶剂后发展起来的一种优良的多功能溶剂,具有选择性高、水电汽耗量低、溶剂和芳烃易分离等优点。但在运行中难以避免地会遇到环丁砜导致的腐蚀和环丁砜老化问题。腐蚀会导致设备泄漏和堵塞故障,影响抽提装置长周期运转。溶剂老化导致溶剂损失、换热器和塔内构件结垢堵塞,不利于产品质量控制。

1 装置介绍

天津石化34万t/a芳烃抽提单元以重整油为原料,分离出抽余油和抽出物,抽余油作为产品外供乙烯,抽出物为BT分馏单元提供原料。芳烃抽提单元采用SHELL SULFOLANE工艺,以环丁砜为溶剂。该工艺主要由抽提塔,水洗塔,汽提塔,回收塔,水汽提塔和溶剂再生塔组成。以下就本单元运行中遇到的问题及对策作简要说明。

2 抽提单元高负荷运转问题及对策

天津石化抽提装置经扩产改造后处理能力达34万t/a,由于重整原料同设计原料组成相比相对较轻以及重整反应影响,导致抽提原料过多,抽提进料中芳烃含量高,造成抽提塔塔底烃负荷高,抽提系统运行不稳定。通过研究摸索,保证了抽提单元在高负荷运转时生产平稳。

2.1 装置目前现状

根据物料平衡的需要,抽提负荷达到110%操作负荷,由于重整反应比较好,原料中NA较少,抽提料烃负荷较高,如果抽提操作不稳,造成抽提塔塔底采出不稳定,抽提汽提塔(C-303)塔烃负荷增加,整塔易发生雾沫夹带即汽提塔闪蒸,造成产品不合格。

2.2 装置调整原则

1) 抽提负荷110%,溶剂比控制在3.2~3.3,保证主溶剂量130 t/h以上,高溶剂比运转,降低溶剂回收塔(C-304)闪蒸的可能性。

2)C-303塔底温度控制在166~170 ℃,C-304塔底温度控制在166~170 ℃。

3) 抽提塔顶液位控制在30%~70%,避免液位空或满液位。密切注意塔底采出,波动较大时及时摘除串级,手动调节,避免采出量突然增大。

4)冬季防冻防凝期间,尤其需要注意相关流量调节正常阀开度,如果出现与正常运转时阀位变化异常时,及时调整到正常运转时的阀位,分析原因联系仪表人员进行检查和维修。

5)密切关注汽提塔压力,正常运转压力为0.15 MPa,如果超过0.17 MPa,应及时手动关小进料量,并及时降低汽提塔塔底再沸器加热量。

2.3 应对措施

1) 产品切循环,加大二次溶剂量;降低汽提塔再沸器加热量,降低塔压力,使塔底温度在160~164 ℃。

2) 迅速向系统内补充溶剂。

3) 适当降低抽提负荷,可以从110%降低至90%,若塔还是不稳定,可以继续降负荷至80%。

4) 适当关小汽提塔底出料。处理时防止汽提塔、回收塔抽空。

5) 启动汽提塔顶罐水泵(P-307)备台,打开泵出口调节阀LV3006旁路调整流量使抽提汽提塔回流罐(D-302)界面快速下降,防止返洗带水,否则水进入抽提塔将造成更严重的混乱,影响调整时间。

6) 从抽提塔循环料(SN-302)取样观察返洗是否带水,如返洗带水,停返洗将D-302中物料切入T-302。

7) C-304塔底温度控制在165 ℃以上。

8) D-302液位过高、放空罐满可以放地下罐,打回湿溶剂罐(T-302)。

9) D-302界面下降后,将P-307停运一台,关小LV3006旁路调整流量。缓慢加大C-303再沸量,在不起压的情况下,使C-303塔底温度上升至166~170 ℃。调整恢复各工艺参数。

10) 抽出物(SN-310)、抽余油(SN-309)取样合格后,抽出物、抽余油切产品。

3 抽余油、抽出物不合格原因分析及对策

天津石化抽提装置在进入大检修前操作末期时,由于上游重整装置的波动以及环丁砜导致的腐蚀和环丁砜老化问题,出现了设备泄漏故障,塔内构件结垢,塔盘腐蚀堵塞等情况,导致抽余油和抽出物产品质量出现大幅波动,连续发生多次产品不合格事故,下面就产品质量不合格的原因以及应对措施进行分析探讨。

3.1 重整装置波动影响

抽提进料发生变化造成抽余油不合格,产品馏出口SN-309中芳含超标。

3.1.1原因分析

重整装置再生单元停车检修,重整单元反应不好,重整油塔(C-203)塔进料组分变化比较大,NA含量较高,C-203塔操作困难,导致重整油塔顶物(SN-215)中NA含量超高,C8A含量波动比较大。抽提进料中NA含量也随之增加,C8A含量增加。由于抽提装置设计进料中不含C8+组分,抽提进料中C8+组分大量增加后在溶剂回收塔无法分离,C8+组分进入贫溶剂,造成贫溶剂芳烃含量超标,使得抽余油中芳含出现超标。

重整单元反应不好,导致进料中NA含量增加,芳烃含量减少,溶剂比相对正常情况下增大,溶剂的选择性减弱,溶解性增强。通过化验数据可以看出,贫溶剂(SN-303)中TOL含量由平时的小于100 μg/g提升至300 μg/g,说明TOL在贫溶剂中出现累积。出现累积的主要原因是,进料中芳烃含量减少的情况下,没有及时调整C-304塔的回流比,导致C-304塔中TOL开始下移,进入贫溶剂中,溶剂比过大,溶解性增强,导致TOL在贫溶剂中出现累积。

3.1.2排查分析及调整措施

1)当发现SN-309中芳含超标后,加样确认无误。从化验数据中可以看出,超标原因是由于抽余油中C8A和TOL含量超标,所以将C-304塔底温度由164 ℃提高到172 ℃,C-303塔底温度由163 ℃提升至170 ℃。提温后,抽余油中C8A含量下降。

2)提温后,抽余油中C8A降低,TOL含量增加。应该及时降低溶剂,调整溶剂的溶解性和选择性,以达到更好的抽提效果。防止高溶剂比的情况下,TOL在溶剂中出现累积。

3)加强重整单元调整,降低抽提进料中NA含量,恢复正常状态的NA和芳烃含量。

4)经过调整,抽余油中芳含化验合格并稳定。

3.1.3总结

本次抽余油纯度长时间超标,处理过程中存在的主要问题是没有找准原因,惯性认为是由于重整单元再生检修导致,导致操作时出现偏差,耽误了最佳调整时机。

另一个原因是TOL含量超高,因为TOL在溶剂中累积,没有及时降低溶剂比,耽误了最佳调整时间,导致抽余油长时间不合格。

3.2 环丁砜腐蚀和老化问题

3.2.1概述

天津石化大芳烃装置抽提单元抽余油产品出现连续不合格情况,抽余油纯度长期低于99.30%。抽余油产品出现不合格现象,发现此情况后,对抽提单元工艺参数进行调整,抽余油产品合格,纯度一直维持在99.30%~99.40%。

3.2.2原因分析

发现抽余油纯度连续不合格后,多次对抽提单元工艺参数进行调整效果不明显。通过对SN-303中环丁砜中烃含量加样后,发现SN-303中TOL含量由正常的600 μg/g上升至1 300 μg/g左右,溶剂中TOL含量上升700 μg/g,对抽余油纯度造成影响。多次对C-304塔工艺参数进行调整,但效果不明显。由此判断C-304塔分离精度下降是造成抽余油纯度不合格主要原因。

通过工艺参数变化、加样化验数据分析,初步判断原因为C-304塔回收塔塔盘堵塞,造成C-304塔分离效果下降,以下是对C-304塔回收塔塔盘发生堵塞出现堵塞现象判断分析:

1)前期抽提单元负荷在40 t/h时,C-304塔整塔压降为30 kPa以下。目前,抽提单元负荷39.5 t/h,C-304塔整塔压降为40 kPa,较之前有所上升,当抽提单元负荷提升至40 t/h时,整塔压降超过60 kPa,塔盘出现堵塞是压降上涨的主要原因。

2)对C-304塔中部循环泵(P-313)泵切泵清滤网,发现有黑色固体状杂质,送至化验进行灼烧,灼烧率为37%,说明黑色杂质中有环丁砜降解物,可初步判断系统中由于环丁砜降解形成固体状杂质,可造成C-304塔塔盘出现堵塞。

3)抽提单元C-304塔底温度提升至174 ℃,SN-303中TOL含量为1 300 μg/g左右。之前抽提单元C-304塔底温度控制在164~166 ℃,而SN-303中TOL含量都在600 μg/g以下,可以判断C-304塔分离效果下降,造成TOL含量在SN-303环丁砜中累积。

4)通过对中部循环换热器(E-305)进行排查,发现E-305C/D两台换热器壳程进出口压降为0.4 MPa,超出正常值较大,E-305换热器有堵塞现象。

3.2.3进一步研究及优化方向

装置整体生产平衡允许的情况下,择机对抽提单元进行检修,清理塔盘堵塞情况。

在抽余油和抽出物产品合格的情况下,优化工艺参数,调整溶剂比和水洗比,降低抽提汽提塔和溶剂回收塔底温度,降低溶剂循环量,降低装置能耗的同时,减少溶剂降解情况,避免环丁砜降解导致腐蚀。

优化重整单元调整,减少抽提原料中氯含量,同时对抽提单元水冷器进行排查,抽提单元操作压力都为负压或者微正压,避免由于水冷器泄露,导致氯离子进入抽提系统引起的氯腐蚀。

加强对溶剂再生塔的操作,控制再生温度,提升再生效果,定期将再生塔底无法再生的废环丁砜排出系统,保证再生质量,防止环丁砜降解。

稳定环丁砜树脂脱氯系统的运行,定期停用树脂脱氯系统,对其进行碱洗再生,时刻保持其活性,氯离子脱除率保持在50%以上,保证能脱出系统内氯离子。

定期对容易发生腐蚀的设备及工艺管道进行检查,利用停车检修的机会对其进行改造和更换。

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