一起非洲中部国家35kV电力变压器故障分析与处理

2018-01-24 11:56刘岗楼
中国设备工程 2018年1期
关键词:发电站异响套管

刘岗楼

(玉门油田分公司水电厂,甘肃 酒泉 735200)

电力变压器作为一种能量的转化设备,它在电压的转变以及电流的运输过程中有着不可取代的地位,在电力系统中有着最核心的地位。变压器套管是将变压器内部的高压线引到油箱外部的出线装置,不但起着引线对地的绝缘作用,而且还起着固定引线的作用,它需要适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器的重要组件之一。套管有纯瓷套管、充油套管、充气套管、电容式套管等不同形式。变压器高压侧一般使用电容套管,由于瓷质不良,故而有沙眼或裂纹;电容芯子制造上有缺陷,内部有游离放电;套管密封不好,有漏油现象;套管积垢严重等,都可能发生闪络和爆炸。

1 变压器套管故障

中国石油在非洲中部某国家的油田开发项目,建有1座由美国SOLAR公司3台TAURUS 70型燃气发电机组发电的自备发电站,该孤岛发电站承担着整个油田生产及生活的供电任务。因油田开发需要,该发电站2015年进行了扩容改造建设,主要包括:新增1台TAURUS 70型燃气发电机组和更换2台11KV/33KV。其中,2台11KV/33KV主变容量较以前容量扩大1倍,新变压器型号为SZ11—12500/34.5,高压侧套管型号为BLFW-40.5/400,变压器其它主要参数如表1。

表1

1.1 故障概况

2015年8月,2台11KV/33KV 新变压器运达发电站现场,12月完成2号主变更换施工工作。完成变压器相关电气测试项目,如绕组连同套管的直流电阻;铁芯的绝缘电阻;绕组连同套管的直流泄漏电流;变压器电压比测量;绕组连同套管的交流耐压试验;高压电缆绝缘测试和交流耐压试验等均正常。受当地条件限制,变压器油的测试项目在国内已经完成,现场无法测试。在具备变压器投运条件后,开始2号主变冲击测试和72小时运行测试工作,检查2号主变各项参数正常,未见异常现象,主变投入运行。

在2号主变运行1周后,巡检发现变压器夜间有微弱的“吱吱”声,声音时有时无,声源位置难以判断,未见放电点,而白天异响消失。变压器运行期间,油温57.1℃,本体温度56.4℃,油位正常,高低压侧套管红外测温无发热、放电等现象,各项参数均正常。因故障现象不明显,决定由发电站人员继续加强对2号主变的巡检。持续观察1个月后,异响较为明显并持续存在,既有放电的“吱吱”声,又有点像电流在空间内通过的声响,并且白天也出现了相同现象。

技术人员检查发现故障现象为:变压器本体声音正常;站在低压套管侧,听不见异响;贴近高压套管侧,异响较为明显,尤其高压套管B相附近。

1.2 故障检查及处理

通过2号主变异响的各种故障现象,初步认为可以从以下几方面查找故障原因。

(1)异响声音来源自变压器高压套管内部,且B相可能性较高,需拆除检查确认。

(2)拆除3个高压套管检查外观,再次做套管的相关试验,排除套管本身质量问题引起的异响现象。

(3)因异响故障发生时,有电流在套管内部空间通过的现象,需要拆除套管,检查套管内是否存在聚集气体的可能。

(4)对变压器套管油做色谱分析,排除变压器套管内部存在放电性缺陷,主要原因是套管油在放电中,裂解产生故障气体的可能性。

考虑到发电站所处国家工业基础不发达的实际状况,现场变压器油色谱分析化验可行性较为困难。将故障现象描述发回中国国内变压器生产厂家,厂家技术人员认为套管本身质量不应存在问题,声响应该是电流流过的声音。为避免故障异响继续加重,对变压器造成大的损害,发电站技术人员决定尽快、彻底的查出问题。因此,根据现场条件,经现场技术人员对故障多次分析讨论,决定首先对高压套管做放气检查和处理,排除最易实现的且可能性较高的套管内存在气体引起异响的原因,完成后再次投运变压器测试有无异响故障。

变压器停运、隔离后,对高压套管做放气处理,在B相高压套管放气时,有变压器油被带压气体明显带出的现象,其它两相高压套管无此现象。通过这一现象,基本可以确定故障异响是B相高压套管内存在气体导致。随后,恢复套管连接,投运2号变压器测试运行,故障异响消除,目前,2号变压器已连续运行2年,再未出现套管异响现象。

1.3 故障原因分析

分析认为,故障原因主要有以下两点。

(1)抽真空不彻底,变压器注油后B相未放气或放气不彻底,使套管内残存空气。2号变压器投入运行后,在高电场作用下,发生局部放电,导致高压套管内部故障异响。如果继续加重,可能会致使套管炸毁。

(2)套管零部件受潮,增加了套管内介质水分,在变压器运行发热后水分气化,产生内部异响。发电站建设地点属非洲热带雨林气候,2号变压器运输到现场及施工时间,正是当地5~10月份的雨季期间,空气湿度较大,套管零部件组装时未作烘干处理。同样的1号变压器,在12月雨季结束后施工,虽然1号主变套管内零部件也未作烘干处理,但其施工期间,当地空气干燥并室外温度长期保持最高在40℃左右,施工环境较好,因此1号变压器未出现此类现象。

2 防范措施

(1)施工人员应熟悉套管的技术要求及施工要求,在吊装、运输、装配过程中按照要求完成。套管安装的过程中应保证安全性、质量性,应进行有效的安装控制。施工人员要熟悉套管的技术性能,如套管出厂时的主要试验项目,如介损测量、局部放电测量、工频耐压试验、密封性试验以及外观和尺寸检测等。变压器套管在安装过程中,要严格按照工艺要求操作,对变压器的稳定运行有着重要的作用。变压器装配完、注满油后,打开套管上的放气阀放气并彻底。

(2)套管装配中应特别注意防止受潮。装配中除要有清洁、干燥的条件以外,最好能在40~50℃温度下进行组装。因为电容芯子温度高出环境温度10~15℃时能减少受潮的影响,所以最好在组装前将套管的零部件和电容芯子加热到70~80℃,保持3~4h,以便排除表面潮气,尽可能在温度尚未降低时装配完。

(3)在一些没有高科技分析手段和技术支持的现场,加强技术人员有效利用现场有限的条件,准确判断故障的能力。运行人员要善于发现问题,避免设备带病运行,严格控制设备风险最小化。

3 结语

此次,非洲中部某国家的35kV电力变压器高压侧套管故障及时发现和处理的案例,提醒大家在变压器套管的安装、使用过程中,根据套管故障的不同现象及现场的有限条件,技术人员对发现的异常现象,做到早发现、早处理,避免故障扩大化尤为重要。

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