张文有
【摘 要】分析火电厂汽车煤采样机使用过程中遇到的典型异常情况,在人员、硬件、软件等方面提出改进建议,提升采样机安全、稳定运行水平,有利于采样机向全自动集中控制方向的发展。
【关键词】采样机;异常情况;分析;改进
0 前言
1.采样大车;2.采样小车;3.采样装置;4.运煤车辆
随着火电厂对入厂煤采样要求的提高,汽车煤采样机可以有效避免人为误差,提高采样精密度,减轻劳动强度提高工作效率,汽车煤采样机在火电厂应用越来越广泛,如何使采样机安全、稳定、可靠运行,是我们必须面对的问题。
汽车煤采样机工作流程如图1所示:运煤车辆进入采样区域,停稳车辆,等待采样机;采样值班员确认车型信息后,采样机自动采样,随着采样机大车的纵向移动和小车的横向移动,带动采样头到达指定位置,采样头随升降装置由煤面伸入煤车底部,同时采样头螺旋轴带动螺旋叶片转动,被采煤经螺旋叶片被提升至采样头顶部后,大部分煤由弃样口回到煤车,小部分煤由留样口进入集样斗,然后经过破碎、缩分形成煤样。
每辆运煤汽车载煤约20吨,一个装机1200MW火电厂一天耗煤约15000吨,需要采样750次,虽然完成一辆汽车煤的采样只需4分钟,但采样过程需要采样机与运煤车辆、采样值班员与运煤司机之间的协调一致,如果两者配合不好,非常容易引发异常情况,下面对两起典型异常情况进行分析。
1 异常情况
1.1 采样机大车脱轨
采样开始后采样头已随升降装置已经由煤面伸入运煤车底部,由于运煤司机不熟悉采样流程,没有确认采样头还在煤车上方,发动车辆就往前开,在采样值班员大声呼叫下,运煤司机才把车停住,此时运煤车拖拽采样头已经前行了约1米,致使采样机大车脱轨,大车轨道、小车轨道、拖缆轨道变形,其他设备不同程度损坏,所幸未造成人员受伤。
1.2 采樣头打坏运煤车辆
采样头下降过程中,由于采样定位不准确,致使采样头偏离正常位置,采样机的保护限位没有动作,采样机值班员没有采取抬升措施,采样头在错误的、危险的区域下降打到运煤车辆的驾驶室顶部,运煤司机听到异响后,按下紧停按钮,采样机虽然停止运行,但损失已经造成,煤车驾驶室顶部变形严重且左侧车门玻璃挤压破裂。
2 原因分析
2.1 运煤司机对采样流程不熟悉,安全意识淡薄,没有确认采样头已离开煤车就开车前进,造成采样机被拖拽而损坏。
2.2 采样机前方的挡车器没有接入采样机控制程序,采样开始时不能自动下落,挡车器动作不可靠且无故障报警,程序无闭锁。
2.3 车辆停靠位置不准确,运煤车辆车头部分(包括车头、车头和车厢连接部分)停放在采样头运行的危险区域。
2.4 采样定位不准确,采样大车行走计数器计数错误,致使大车行走偏离目标区域,不能及时修正,也无故障报警。
2.5 采样机视频监控没有实现全区域覆盖,存在视角盲区,且监控画面不清晰,不方便采样值班员进行全方位监控。
2.6 对采样监控画面信息采集不全面,采样监控画面不能模拟显示采样区域和采样点位置,且没有设定采样点的前、后、左、右边界坐标报警值,不能及时进行声光报警发出警告提示。
2.7 采样区域的确定主要依靠车型数据,车型数据错误,没有及时发现,也没有采取有效预防措施。
3 改进措施
3.1 及时向供煤单位、运输单位、运煤司机通报运煤车辆采样流程相关规定及注意事项,在煤车进入采样区域前的醒目位置悬挂采样流程图,并提示采样过程中的注意事项。运煤司机严格遵守“停车、熄火、下车、刷卡”规定;采样结束后,运煤司机“确认采样头不在煤车上方才能离开”。
3.2 在采样机前方增加“停车位”指示牌,引导运煤司机把车辆停在规定位置,确保运煤车辆车头部分(包括车头、车头和车厢连接部分)停放在采样螺旋不能到达的区域,使得车头部分处于绝对(下转第123页)(上接第116页)安全区域。
3.3 在采样区域增加车长指示牌,为采样值班员核对车型信息、判断车辆停靠位置是否正确提供参考标志。
3.4 对采样机挡车器控制程序进行优化,配置挡车器地感线圈,采集挡车器起落信号,将挡车器状态引入采样机控制程序,采样时挡车器自动下落,挡车器状态不正常时禁止采样,并发故障报警。并在挡车器横杆上加装醒目提示语、反光条,方便车辆司机看清挡车器。
3.5 对采样机视频监控进行调整改造,实现采样区域视频监控全覆盖,并且全部更换为高清摄像头,使监控画面清晰、完整,方便采样值班员进行全方位监控。
3.6 对采样监控画面优化,采样监控画面模拟显示采样区域和采样点位置,让值班员提前知道采样点分布位置,并且设定好采样点的前、后、左、右边界坐标,如果采样实际坐标超出预先设定边界坐标值发出声光报警。
3.7 在车辆信息界面增加“确认”和“退回”按钮,如果车型数据错误点“退回”按钮,需重新进行车型数据设定;如果车型数据正确,点击“确认”按钮后,数据上传到采样系统,采样接收到反馈回来信号,车型信息自动清空。如果1分钟内没有点击“确认”或“退回”按钮,车辆信息自动清空。
3.8 增加采样大车行走校正开关,并对采样控制进行优化,及时纠正采样大车的偏离,确保采样大车走位准确。
3.9 车厢探测使用两个超声波检测,只有两个超声波同时检测到车厢信号时才认为检测有效,否则为无效,防止超声波检测误报。并且对采样控制程序进行优化,自动计算从采样开始点到车厢尾部的距离,根据车型数据自动判断车辆停靠位置是否正确。如果未停到指定位置,发出“未准备好”提示,采样流程中断,采样机返回采样开始位,待运煤司机把车辆停到位后,才能进行采样。
4.0 人员操作要求。采样值班员在采样过程必须认真监视采样头位置,不能离开控制台,不能干与采样无关的事,遇到采样头打到拉筋、车帮、车头等不安全位置,提前采取提升措施。
4 改进效果
针对运行中遇到的问题,在硬件、软件等方面进行优化改进,通过自动计算、逻辑闭锁、声光报警等措施,提升采样机安全、稳定运行水平,在此基础上实现了无人自动采样和采样集中控制,效果良好。