张虎平,李陈若琪,程 康,马春晖,冯 帅
(中国石油长庆油田分公司第四采油厂,陕西靖边 718500)
氮气清洗油井井筒工艺的研究与应用
张虎平,李陈若琪,程 康,马春晖,冯 帅
(中国石油长庆油田分公司第四采油厂,陕西靖边 718500)
全厂采油井修井频次较高,且部分区块地层压力低,常规洗井倒吸严重,易造成地层污染,导致井筒脏,故障问题频发。通过实施氮气洗井,减轻洗井过程中入地液量漏失,有效解决低压区洗井问题,降低维护性作业频次。
油田;氮气洗井;脏物;低压油井
目前S油田部分油井修井频次较高,部分区块地层压力低,普通洗井地层倒吸情况严重。洗井液漏失进入地层,与储层液体发生物理、化学反应,造成结垢等,致使储层流通性变差,最终导致油井产量下降。
在净水中加入防膨剂(1.5%NH4Cl+0.3%8608表面活性剂)起泡沫,充分搅拌融合形成活性水。
(1)氮气是一种非常稳定的惰性气体,氮气洗井液混合物的安全系数高,不会在油井内发生反应;氮气在水中溶解能力低,形成的氮气洗井液混合物流体静水柱压力低,更适合用于低压井的洗井作业[1-3]。
(2)密度低且方便调节,井筒液柱压力低,并且泡沫中气体膨胀能为返排提供能量,适用于低压井和漏失井。
(3)悬浮能力强,可以把井底和油管、套管壁上的固体颗粒和其他脏物带出;可以诱导近井地带脏物外排,以解除油层堵塞。
(1)配套设备。洗井设备包括:清水罐、污水罐、氮气车(液氮车)、压风车和水泥车。井口安装DN250型标准井口,返排液管线采用Ф73 mm的J55钢级平式油管连接且地面固定,管线试压至20 MPa不刺漏为合格。
(2)工艺流程。对于套管损害较轻的油井,为了便于井底脏物的冲洗和携带,均采用反洗工艺;对于套管损害较重的油井,为了减少漏失,均采用正洗工艺。
(3)施工参数。先启动水泥车(排量5 m3/h~10 m3/h、用时3 min~5 min),后启动氮气车注入氮气(排量800 m3/h~1 000 m3/h),再提高水泥车排量(15 m3/h~25 m3/h),继续供氮气;进出口水色一致后停水泥车(用时1 h~1.5 h),继续供氮气至出口无液体返出停氮气(用时 1.2 h~2 h);控制洗井压力 5.0 MPa~6.0 MPa。
(4)注意事项。洗井过程中监控好水量、气量和返出物;洗井中途不能停水,停气;返排液喷出流速过大时,可适当调节出口闸门和氮气排量,达到可控返排液流速。
前期措施效果一般,进行调研分析,修改施工工序,重点是控制洗井液用量,增加氮气注入用量,效果明显提高(见表1)。
表1 方案优化前后洗井数据对比表
图1 生产数据变化曲线
推广应用氮气洗井共计51口井,有效井32口井、有效率62.7%,平均氮气注入1 453 m3。
典型井S1生产数据变化曲线(见图1)。
本井压力保持水平52.1%,堵塞特征明显,且区块内套管腐蚀严重,对该井实施正循环氮气洗井(氮气注入1 883 m3,洗井液量17 m3、返排液量20.2 m3),完井后日产液翻倍,日增油4.2 t,累计增油541 t,效果较好。
2017年,全厂针对各区块地层能量较低、井筒较脏的油井探索试验氮气洗井工艺,共实施58口,有效井35口(有效井定义:日增油≥0.1 t或累计增油≥30 t为有效)、有效率60.3%、日增油15.0 t、平均单井日增油 0.26 t,累计增油 2 483 t。
(1)氮气洗井措施对产量下降井恢复产能有效,但措施前产量下降幅度不宜过大,产油量损失率小于60%时产量恢复较好。
(2)氮气洗井选井时应考虑单井日产液、日产油和综合含水,通过分析可见,措施前日产液范围:2.48 m3<l<6.79 m3、日产油范围:0.76 t<O<1.16 t、综合含水范围:75.3%<fw<87.8%时,增油效果较好。
(3)氮气洗井选井时,应考虑地层压力情况,长2油藏地层压力保持水平在62.9%~100.2%、延9油藏地层压力保持水平在47.6%~52.1%时,效果相对较好。
[1]黎晓茸,等.氮气泡沫酸化技术在长庆低渗低产油田的研究与应用[J].石油化工应用,2012,31(2):48-50.
[2]王强军,等.氮气泡沫冲砂洗井工艺在靖边气田的应用[J].石油化工应用,2010,29(11):35-37.
[3]张佩玉,等.低压油井泡沫冲砂新技术的研究与应用[J].钻采工艺,2008,31(6):82-84.
TE252.9
A
1673-5285(2017)12-0065-02
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.12.016
2017-11-18
张虎平,男(1977-),工程师,2002年毕业于西安石油学院机械设计及制造专业,从事采油工艺技术研究工作。