大庆油田采油五厂
注水井简易洗井装置
盛守东大庆油田采油五厂
注水井简易洗井装置由两级旋流装置、储砂罐、托运机构等组成。洗井液依靠自身压力,经旋流器处理后将较大悬浮颗粒沉降至储砂罐内,实现固液分离。按照每年洗井工作量5 200井次计算,罐车洗井需要罐车35台,总费用3 586.91万元,而应用简易洗井工艺洗井,只需简易洗井设备26台,总费用1 756.92万元,节约费用1 829.99万元。
注水井;简易洗井装置;经济效益
为满足环保要求,目前油田注水井洗井主要采用罐车拉运的方式,产生的污水输送到采油矿联合站进行处理。但随着注水井洗井工作量的逐年增大,罐车洗井无法满足现场需求,且联合站处理污水能力有限,洗井污水的排放问题成为制约洗井工作的主要矛盾。为此试验应用了注水井简易洗井装置,以缓解罐车洗井压力。
注水井简易洗井装置由两级旋流装置、储砂罐、托运机构等组成。洗井液依靠自身压力,经旋流器处理后将较大悬浮颗粒沉降至储砂罐内,实现固液分离。
简易洗井装置洗井主要是利用干线来水,直接冲洗水井管柱,洗井液经过简易洗井装置处理,大部分含油、含砂等物质被简易装置过滤并截留在缓存罐内。过滤后的洗井液通过油井回油干线在计量间与其他油井产液汇集,再集输到中转站进行处理。其中大部分返排水经中转站加热、加药等过程处理后进入单井掺水,另一部分返排水进入联合站的污水处理流程。而未被过滤截留的少量含油、含砂等物质经中转站汇集到联合站,进行大规模的加药、除菌、加热、除砂、脱水处理。
现场试验简易洗井装置27井次,平均洗井水量72 m3,瞬时排量21 m3/h,最高单井累计水量138m3,最大瞬时排量36m3/h,最高回油干线压力1.4MPa,计量间汇管最高压力增值0.14MPa。中转站液面控制正常,简易设备洗井的各项技术指标均达到了专业化洗井标准。
经洗井前、后对比可知,平均单井注入压力下降了0.2MPa,注入量增加14m3,含油量及悬浮物指标明显下降,但无除菌能力。
(1)洗井质量符合洗井标准要求。采用简易洗井装置洗井能够解决洗井产生的污水问题,并且洗井质量能达到洗井标准要求。
(2)洗井装置匹配油井能力强。与水井相邻的油井组合阀几乎都能与该装置进行正常连接,不产生较大规模的整改工作量。
(3)洗井返排液对流经设备无影响。在试验运行中,洗井对回油管线、油井、计量间、中转站、联合站的平稳运行没有影响。
(4)洗井返排污水处理难度小。与常规罐车洗井对比,简易洗井设备在保证洗井瞬时排量及洗井水量的基础上,需处理的洗井污水大量减少,缓解了洗井压力。
按照每年洗井工作量5 200井次计算,对罐车洗井和简易装置洗井的固定投入和运行费用进行了对比:罐车洗井需要罐车35台,总费用3 586.91万元,而应用简易洗井工艺洗井,只需简易洗井设备26台,总费用1 756.92万元,节约费用1 829.99万元。
简易洗井装置安全可靠,洗井水对系统稳定运行无影响,各项技术指标能够满足洗井要求;同时节约了罐车洗井的费用,减少了洗井水回收处理费用,大幅降低了洗井成本。
(栏目主持 樊韶华)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.7.078